杨万斌
摘 要:以某单位焦化煤气净化系统为研究对象,分析其系统工艺流程,对其部分安全问题进行解析,并依据提出的安全问题,提出相应改进对策,以提升苯单位焦化煤气净化系统整体运行安全性与稳定性。
关键词:焦化煤气净化系统;安全问题;改进对策
0 引言
某单位焦化有两台5.5m捣鼓焦炉运行,年产量可达130万t,在生产过程中产生大量焦炉煤气。企业配套煤气净化工序,回收化产品,并给下游甲醇合成等工序提供合格的焦炉煤气。在焦炉煤气净化系统运行时,存在的若干工艺安全问题,影响到净化工作效能,采取相关改进措施,确保净化系统整体运行可靠性。
1 焦炉煤气净化系统
通过对焦化煤气净化系统进行分析可知,在焦炉生产过程中产生大量气体物质,通过分离器对气体物质进行合理分离后,使其进入初冷器进行温度冷却。经过冷却的煤气将通过电捕焦油器开展焦油雾化的去除处理,并利用鼓风机对处理后的煤气进行输送,使得煤气可快速到达饱和器。
饱和器中接受的煤气持续的开展液体喷洒处理,使得煤气当中的氨物质得到很好脱除,进而产生铵盐,即硫酸铵。经过脱氨工艺处理后的煤气,可在冷却塔对其合适处理后输送到洗苯塔,依照由上到下的顺序对贫油进行逆向接触处理,使得煤气当中的苯物质得到有效去除,而后将处理后的煤气输送到脱硫塔。
煤气进入脱硫塔后,脱硫塔内部的物质可对煤气中的酸性物质进行有效处理,以实现预期煤气净化工作效果。当焦炉产生煤气得到有效净化处理的同时,将煤气分离出的废水,进行蒸氨后输送到废水处理单元,基于废水单元进行生化处理。在煤气净化处理的检测值达到国家一级排放标准时,则可以进行有序外排。
2 焦化煤气净化系统运行安全问题解析
2.1 蒸氨塔运行效率低
通过对该单位的焦化煤气净化系统进行分析可知,该系统中的蒸氨塔为泡罩式,在蒸氨塔实际运行过程中,由于氨水的长期腐蚀,使得相关控制阀门出现严重变形,部分控制阀出现了脱落,直接影响到蒸氨塔的整体运行安全与工作效率。
在蒸氨塔运行工作过程中,氨水中存在一定量的焦油物质,使得阀门与塔架出现一定粘结,导致相关阀门失去控制作用,无法保证蒸氨塔的整体运行安全。由于控制阀运行性能下降,使得蒸氨塔的运行能力下降,无法保证煤气的整体净化效果。
2.2 脱硫塔阻力升高
净化系统中脱硫塔的运行非常重要,若脱硫塔的运行阻力升高时,煤气整体运行净化处理效率会出现下降。如脱硫塔中的工作压力,由1000帕升高到2000帕之后,煤气输送压力骤增,对净化系统运行埋下安全隐患。
通过对脱硫塔机进行调查分析可知,主要是由于脱硫塔的再生系统出现了工况变化,由于脱硫塔的填料能过滤杂质,直接影响到煤气输送效率。为很好解决该问题,应当对再生塔进行合理改造,使得的脱硫塔阻力和脱硫效率得到一定改善避免生产事故的出现。
2.3 硫酸管道腐蚀严重
在硫铵生产过程中,需使用大量硫酸,主要通过输送泵将其物料输入到槽内,由于对应槽内的位置处于结晶楼的顶部,管道长度可达40多米,因此输送管道非常长,且在實际输送过程中存在较多的弯头。在长时间硫酸腐蚀作用下,使得管道内部腐蚀问题严重,直接影响到管道运行的安全性与可靠性。
为合理解决该类问题的出现,焦化煤气净化系统进行技术升级时,应当对硫酸输送管道进行一定更换,选择材质更好的管材,以主动预防管道腐蚀问题,确保铵盐制备工作开展的质量与安全。
2.4 预热器堵塞
在对焦化煤气净化系统的预热器设备进行检查后发现,由于系统设计缺陷,在长时间的煤气预热处理过程中,使得预热器出现堵塞问题,无法发挥出相应工作效能。如煤气进入饱和器之前,需对煤气进行一定预热处理,使得煤气的温度处于50℃以上,避免蒸汽对煤气的损耗。
在煤气预热处理后,预热器则处于暂停状态,但由于煤气中含有大量的焦油物质,在热量交换的过程中,焦油物质会出现蒸发转换,并在预热器管道内进行附着,使得预热器出现堵塞,直接增大了煤气输送的压力,降低了预热器设备运行安全性。由于预热器无法安全有序运行,对后续的脱氨、脱硫工作造成直接影响,降低了焦化煤气净化系统的整体运行安全性。
3 焦化煤气净化系统改进对策探讨
3.1 蒸氨塔优化
为有效提升蒸氨塔单元的煤气净化工作效率,可对焦化煤气净化系统中蒸氨塔的塔盘进行合理改造,工作人员可采用径向侧导喷射方案,对相关塔盘进行优化盖上。在蒸氨塔优化处理之后,蒸氨塔的焦化煤气处理量可提高到40m3/h,且蒸氨塔的煤气处理工作弹性得到一定改善。即使单位的焦炉运行煤气发生量出现一定增加,蒸氨塔仍旧可对焦化煤气进行有效处理,确保焦化煤气净化系统运行安全性与稳定性。
在对蒸氨塔进行系统优化升级后,蒸氨塔的运行工作成本得到有效控制,如进入蒸氨塔的废水实际含氨氮量为5000mg/l,但在蒸氨塔系统运行处理后,最终排出废水中的氨氮含量降低为150mg/l,不仅达到了国家废水处理排放标准,且蒸氨塔系统的运行效能得到很好提升。
3.2 脱硫塔与再生塔的改进
在对焦化煤气净化系统中脱硫工艺进行分析可知,脱硫系统对焦化煤气进行净化处理时,主要受到前序终冷洗苯技术指标的影响。实际脱硫系统运行过程中,若合适的控制脱硫液的温度,并对前序冷却塔的煤气温度进行合理控制,则可降低热洗塔中的工作阻力,提高脱硫工艺的整体运行安全与质量。
上述改动,最终改善的是再生塔硫泡沫的产生,能有效的提高硫泡沫的分离。同时,对再生塔进行改动,增加一层筛板,并提高再生塔的曝气强度。通过连续监测出再生塔的脱硫液的悬浮硫和脱硫液电位,进一步对压缩空气量进行微调,再增加硫泡沫浮选效率的同时,避免过度氧化。
3.3 硫酸管管材更换
该单位的焦化煤气净化系统运行过程中,主要为普通碳钢材质的管材,由于焦炉产生的煤气中含有很多腐蚀性物质,管道长时间使用,导致管道的弯头区域与接头区域出现较为严重的腐蚀,直接影响到净化系统的运行安全与质量。
为有效规避相关安全隐患,提高煤气净化系统的运行安全,可对硫酸管的管材进行合理更换,单位可采用HDPE管材进行更换。该种管材具有一定的耐温性、刚性、强度、稳定性,且设计使用寿命较长。通过具体实践操作发现,当焦化煤气净化系统的硫酸管更换该种管材后,有效提高了系统运行稳定性,消除相关系统运行安全隐患,提高单位运行工作效益。
3.4 预热器改造
在焦化煤气净化系统运行过程中,预热器堵塞问题的出现,直接影响到净化系统整体运行可靠性。为规避该类安全问题的出现,应当对净化系统当中的预热器设备进行合理优化改进,以提高净化系统的整体运行安全性。
在预热器改造工作开展时,工作人员可对净化系统内部的预热器进行改造,增加了喷洒装置。在饱和器倒换时,便于对预热器进行清洗,避免大量焦油的累积,使得通道出现附着物,影响到煤气运输处理工作效果。在预热器设备得到一定改造处理后,即使净化系统的输送压力下降,仍旧可保持煤气输送的稳定性与安全性。
4 结束语
上文对某单位焦化煤气净化系统运行进行剖析,并提出净化系统运行中存在的若在安全问题,基于具体问题提出相关解决措施,如蒸氨塔的优化、脱硫塔与再生塔的改进、硫酸管道更换、预热器的改造等,合理应用相关技术措施,以提升焦化煤气净化系统的整体运行效能,提高企业焦炉的生产能力。
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