西门子超(超)临界汽轮机DEH 控制系统优化

2020-09-30 09:41
浙江电力 2020年9期
关键词:设定值西门子蒸汽

(浙江国华浙能发电有限公司,浙江 宁波 315612)

DEH(数字电液控制)系统在机组运行期间出现故障直接影响机组的正常运行,控制模式在异常方式下切换会直接导致机组跳闸。某厂二期2×1 000 MW 机组采用了西门子SPPA-TXP3000 DCS(分散控制系统),锅炉采用上海锅炉厂超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉。汽轮机采用了上汽和西门子联合设计制造的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机。在机组运行期间,发现西门子的控制逻辑存在漏洞,根据机组实际运行情况,有针对性地对西门子的控制逻辑进行了优化,提高了机组运行的安全性。

1 主蒸汽压力回路优化

1.1 事件经过

2020-01-07 T 18:42:19,5 号机组负荷663 MW,主蒸汽压力17.2 MPa,主蒸汽温度594 ℃,机组处于升负荷阶段,DEH 主控画面“BLOCKED STOP”(闭锁负荷)报警、“CONTROLLER NOT OK”(控制器故障)报警。

2020-01-08 T 00:17:47,5 号机组负荷452 MW,主蒸汽压力11.9 MPa,主蒸汽温度550 ℃,机组处于降负荷阶段,DEH 主控画面“BLOCKED STOP”报警、“CONTROLLER NOT OK”报警。

2020-01-08 T 02:34:26,5 号机组负荷405 MW,主蒸汽压力12.7 MPa,主蒸汽温度559.7℃,机组处于降负荷阶段,DEH 主控画面“BLOCKED STOP”报警,负荷闭锁,如图1 所示。

图1 控制器故障负荷闭锁报警

1.2 原因分析

经检查前2 次负荷闭锁是由于“CONTROLLER NOT OK”报警中的“NPR NONCONING”负荷不一致报警引起,变负荷过程中,负荷控制器NPR 输出快速增加至110%,FM458 主控制器数据和从控制器数据偏差绝对值大于0.045,延迟时间超过控制器的超时延迟冗余故障时间TF(1 s)时,校正控制器输出不一致QF 报警,闭锁负荷,如图1 所示。

第三次闭锁负荷的原因是主汽压力偏差大于500 kPa,触发闭锁减负荷,DEH 系统中3 个主汽压力设定值是由DCS 系统送入,3 个压力测点的扫描周期为400 ms,由于扫描步序不一致,压力设定值3 在第一个扫描周期内更新,压力设定值1 与压力设定值2 慢一个扫描周期,导致压力设定值3 与压力设定值2 偏差大于500 kPa,触发闭锁减负荷。

1.3 防范措施

经过与西门子人员讨论商议,对主汽压力回路进行优化:

(1)修改主从控制器数据不一致超时延迟冗余故障时间TF,由目前的1 s 修改为5 s。

(2)修改DCS 送至DEH 系统的3 个主蒸汽压力设定值功能块的扫描步序,让3 个压力设定值扫描步序一致。

(3)闭锁增减负荷的压力偏差(500 kPa)信号增加1 s 延时,消除因扫描周期不一致导致的压力偏差大闭锁负荷信号。

2 压力控制器切初压模式优化

2.1 存在隐患

超超临界机组蓄热能力较差,当机组参与深度调峰后,机组的性能得到了考验。西门子DEH 的控制策略存在隐患,在机组欠压升负荷过程中,可能会出现实际负荷大于负荷设定值的情况,当负荷偏差过大,运行手动将锅炉主控退出自动,协调将会退出,限压模式切换到初压模式,切换的瞬间存在负荷回路跟压力回路共同减小的相互作用,而且负荷控制器中逻辑功能块的运算周期为16 ms,压力控制器中逻辑功能块的运算周期为32 ms,短时间内经过多次切换,调门指令将迅速达到快关保护值,机组跳闸。

2.2 原因分析

西门子的DEH 系统由转速/负荷控制、主蒸汽压力控制、HP(高压缸)排气温度控制、基于HP叶片上游压力对限制压力控制、高压比控制、进汽设定值形成、阀位控制等部分组成,转速/负荷控制回路、主蒸汽压力控制回路和启动装置控制回路换算出指令,经过中央低选功能得到总流量指令,再通过高排温度控制器、高压叶片级压力控制器及阀位限制功能的限制,得出高中压调门及补汽阀的阀门开度,如图2 所示。

当负荷偏差过大,运行手动退出锅炉主控,限压模式切换到初压模式,压力控制器在32 ms内进行无扰切换,压力控制器在32 ms 内跟踪三选值最小输出,32 ms 后压力控制器S=0,压力控制器处于计算模式。当切初压模式后,负荷设定值叠加20.8 MW 偏置,积分时间由1 000 ms切换到250 ms,积分作用增强4 倍,由于负荷实际值还大于负荷设定值,积分作用向下,负荷控制器输出瞬时小于压力控制器输出,三选值选择负荷控制器输出。当初压切换后96 ms,主蒸汽压力控制器FPDPRIE=0,初压模式96 ms 后消失,压力控制器S=1,压力控制器处于32 ms 跟踪模式,压力控制器输出为式(1)所示,OSB 输出跟踪三选最小值,此时YR 跟踪负荷控制器输出YNPR,故SV=YR=YNPR,可计算出此时压力控制器输出值为式(2)所示:

式 中:XD=X-W;DY ∈[0.002,0.08];KP=0.9;XDK=16。

由于实际压力仍然小于压力设定值,YFDPR小于YNPR,主蒸汽压力控制器有效FPDPRIE=1,S=0,YI 值为算法模块根据偏差计算的积分值,记为∫XD,此时压力控制器输出值为式(3)所示,初始值为式(2),若XD 持续小于0,则YFDPR在积分模块∫XD 作用下将加快速度减小;96 ms时,负荷控制器的设定值切换为负荷实际值,进入负荷控制器的偏差将大于0,但是由于前期负荷控制器积分的作用,负荷控制器将会有一段时间输出继续下降。负荷控制器和压力控制器的3次切换可能会导致调门开度对应的流量反馈偏差大于25%,调门快关信号触发,跳闸电磁阀动作,高调门全关,最终导致汽机跳闸。

2.3 防范措施

针对上述情况,进行以下逻辑优化:

(1)将快关流量偏差由原设0.25 改为0.31。

(2)建议运行人员在机组退出协调之后,让汽机侧处于限压模式,通过操作员的操作让负荷处于稳定状态。

(3)在非稳定状态下,若机组在切掉协调之后还要切到初压模式,建议在切换过程中将压力设定值切换至跟踪压力实际值。

(4)减小压力控制器比例作用权重。(5)增大限压工况下偏置。

3 负荷控制器和压力控制器切换优化

3.1 存在隐患

超超临界机组蓄热能力较差,当机组参与深度调峰后,欠压升负荷过程中,可能压力控制器输出和转速负荷控制器输出达到上限值,实际负荷大于负荷设定值,压力设定值大于实际压力值,这样压力控制器输出和转速负荷控制器输出均向下,当压力设定值与实际值达到一定的偏差时,2 个控制器将交替作用,指令迅速向下,调门指令迅速达到快关保护值,机组跳闸。

3.2 原因分析

机组投入AGC(自动发电控制),限压模式运行,OSB 输出为转速负荷控制回路输出YNPR,压力控制回路有效FPDPRIE=0,压力控制器S=1,此时压力控制器处于跟踪模式,压力控制器输出如式(2)所示。

当0.9(X-W)+DY<0 时,转速/负荷符合控制器的输出小于压力控制器的输出,X=PFD/270,W=(FDS-20)/270,其中PFD 为压力当前值,FDS为压力设定值,经过计算当FDS-PFD>2 060 kPa时,YR=YFDPR。

图2 西门子1 000 MW 汽轮机DEH 控制逻辑

由上述计算可知,对于该厂1 000 MW 机组DEH 控制系统,在限压模式下,负荷控制回路调节时,当压力实际值小于压力设定值2 060 kPa时,将由负荷回路控制切换为压力回路控制。切换后压力控制回路有效FPDPRIE=1,S=0,压力控制器由跟踪状态转为计算状态,其输出值为式(3),此时XD 偏差仍然小于0,YFDPR 在积分模块∫XD 作用下将加快速减小。

在压力控制器起调节作用时,NPRIE=0,转速/负荷控制控制器的上限最大值为:

式中:DY=XDK·XD;DY∈[0.002,0.08]。

由式(4)可知,当压力控制器起作用时,负荷控制器输出上限被限制。

压力控制回路有效PDPRIE=1 时,转速/负荷控制控制器的积分时间由1 s 切换到0.25 s,积分作用增强,由于实际负荷大于负荷设定值,转速/负荷控制控制器的偏差仍然小于0,直到YNPR1<YFDPR 时,压力控制器切换到转速/负荷控制器。

切换后压力控制器输出继续处于跟踪状态,其输出值为式(2),但此时的负荷跟踪值被YNPR1所替代,如式(5)所示,压力实际值仍持续减小,0.9(X-W)+DY<0,则下一时刻YFDPR<YNPR1,即造成转速/负荷控制器与压力控制器来回切换的现象。随着时间的增加,积分模块的负作用越来越强,YFDPR 与YNPR 曲线下降速率越来越快,直到调门开度对应的流量反馈偏差大于25%,调门快关信号触发,跳闸电磁阀动作,高调门全关,最终导致汽轮机跳闸。

3.3 防范措施

当发生由于欠压导致转速/负荷控制器输出超105%,或实际压力达到限压动作条件等触发压力控制器控制权激活时,要密切监测负荷设定值,当AGC 负荷指令小于实际负荷20 MW 时,立即将AGC 撤出遥控,将本地负荷指令设置大于实际负荷20 MW,待实际压力回升后,压力控制器会无扰将控制权交还给转速/负荷控制器。

4 结语

西门子DEH 系统内部逻辑复杂,牵涉到机组的安全调节,压力控制器和转速/负荷控制器频繁切换,存在安全隐患。通过对西门子DEH 系统的主蒸汽压力回路、压力控制器切初压模式、转速/负荷控制器和压力控制器切换方式等优化,增强了机组运行的稳定性,提高了西门子1 000 MW 汽轮机保护的可靠性。

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