韩贵德
(唐山首信自动化信息技术有限公司京唐运行事业部,河北 唐山 063000)
1700镀锌光整机模式主要分为3种:(1)无辊模式,一般在调试冷试车的时候使用;(2)延伸率模式,一般生产过程中均使用此模式;(3)恒轧制力模式,一般在生产过程中,光整机更换工作辊使用此模式。
延伸率模式又分为2种:(1)轧制力模式,一般1700镀锌在生产过程中均使用轧制力模式;(2)轧制力+张力模式,此模式只有在生产特殊钢种时使用。
延伸率模式如下图1所示:
在光整机入出口侧分别安装有5#张力辊和6#张力辊组,通过进出轧机前后,张力辊速度设定值不同,计算延伸率实际值的变化。入口侧速度来自于5#张力辊2#辊,出口侧速度来自于6#张力辊1号辊,入出口侧速度均通过现场编码器到MFM450计数器模块,最终通过计算得到延伸率实际值。
光整机延伸率模式控制图如下图2所示:
光整机入出口张力辊速度设定值计算公式如下:
V_entry=VL+ V_entry_Tech
VL=线速度设定值
V_entry_Tech=E_entry_Tech(延伸率补偿值)+T_entry_Tech(张力补偿值)
E_ entry _Tech=光整机延伸率设定值*光整机入口侧为线速度(VL)
T_entry_Tech=光整机入口侧张力实际和设定值偏差输出值。
V_exit=VL+ V_exit_Tech
VL=线速度设定值
V_exit_Tech=E_exit_Tech+T_exit_Tech
E_exit_Tech=光整机延伸率设定值*(光整机入口侧线速度(VL)
T_exit_Tech=光整机出口侧张力实际和设定值偏差输出值。
带钢延伸率是带钢在张力和轧制力的作用下,物理长度被拉伸,产生一定的形变,通过张力辊一些参数计算,最终得到带钢长度的形变比值。计算公式如下:
在特定时间内,进入轧机前后带钢长度发生的形变比就是带钢延伸率实际值,计算公式4如下:
|Delta_Impuls|=前后计数器模块的差值
Pi=3.141593
D=张力辊直径
Eval=固定常数
Impuls/Rev=编码器脉冲分辨率
Gear_Ratio=张力辊齿轮比
L_Old=前一个扫描周期内带钢长度变化
L_Entry=入口侧带钢长度变化
L_Exit=出口侧带钢长度变化
经过计算后的延伸率,累计10个周期,取平均值,增加精确度,如下公式5所示:
在生产过程中,轧制力参数对光整机延伸率稳定性影响很大,通过增加轧制力,增大光整机带钢形变量,进而来提高延伸率。轧制力设定值计算如下公式6所示:
Roll_Force_SET= Roll_Force_SET_L2+ELO_output
Roll_Force_SET_L2=轧制力二级设定值
ELO_output=延伸率控制器PI输出的补偿
在焊缝通过光整机时,延伸率产生一定的波动,造成带钢边部缺陷,通过调整延伸率滤波周期由0.2 s改为0.3 s;对延伸率设定值的计算重新做补偿,当产线在升速过程时,延伸率实际值大于设定值,延伸率设定值用实际设定值减去0.01 s;当产线在降速过程时,延伸率实际值小于设定值,延伸率设定值用实际设定值加0.01 s;经过此模型调整,带钢焊缝通过光整机时消除延伸率波动,提高带钢成材率。
经过现场带钢板型检测,产线速度对延伸率模式有很大的影响,增加延伸率模式下轧制力的速度前馈补偿,将延伸率PI控制输出值,加上速度前馈补偿,最终和值附加给轧制力设定值,通过速度前馈补偿,消除产线速度对延伸率控制的影响。公式7如下所示:
v=产线速度设定值;135=产线最大速度
光整机延伸率模式对产线带钢质量起着举足轻重的作用,本文针对延伸率模式控制策略进行解析,通过控制系统优化,消除带钢焊缝通过光整机延伸率波动情况,为镀锌产线的顺稳运行奠定基础。