30Cr2Ni4MoV低压转子缺陷分析

2020-09-15 07:41:12范雪夫
大型铸锻件 2020年5期
关键词:冒口水口锻件

范雪夫

(中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部,黑龙江161000)

低压转子被广泛应用于汽轮机的高背压供热系统[1-3],转子锻件是火电设备四大锻件之一,是大型轴类锻件的典型代表[4]。由于它工作在高温、潮湿的环境中,工作时受力条件复杂[5],所以,对它的质量要求很高。因此,本文针对不同锭型的联合转子锻件在粗加工后,有部分锻件因超声检测缺陷超标而报废的情况,选择一组报废料进行定性缺陷分析,以确认其缺陷的性质,便于优化工艺提高产品质量。

1 试验材料及方法

1.1 试验材料

本试验采用30Cr2Ni4MoV的钢材,其化学成分要求如表1所示。

1.2炼钢工艺

采用LVCD+VCD的工艺路线,即电炉提供粗炼钢水,LF炉采用白灰与萤石造渣,用适量硅石调整炉渣碱度,用碳粉扩散脱氧,真空脱气处理,最后真空上注、钢锭热送。

表1 化学成分要求(质量分数,%)Table 1 Chemical composition requirements(mass fraction,%)

1.3 检测方法

如图1所示,分别对A、B、C部位进行无损检测,发现A部存在∅3 mm~∅5 mm密集缺陷,深度873 mm~1053 mm,最大反射量∅7 mm;B部存在∅2 mm~∅4 mm密集缺陷,深度146 mm~372 mm,最大反射量∅7 mm;C部距O点970 mm范围内存在∅2 mm~∅3 mm密集缺陷,深度为表面至60 mm;其他可探部位未发现记录缺陷。冒口端缺陷位于小轴表层区域,水口端缺陷基本位于小轴中间位置,因此,分冒、水口两部分制定不同取料方案,根据无损检测时确定的缺陷深度,套取相应试样并压断,在扫描电镜下进行断口夹杂物分析。

图1 无损检测示意图Figure 1 Schematic diagram of nondestructive test

2 实验结果

2.1 宏观形貌

低压转子锯开后的断面光洁度差,肉眼并未发现有明显的可见缺陷。冒口端发现一段表面缺陷,呈密集条状分布,在缺陷严重部位用钻床套取3个试样,编号为1#、2#、3#。

水口端B面在车床单边加工深度150 mm的过程中及加工结束后肉眼并未发现明显夹杂物,加工结束后无损检测确定3处缺陷,缺陷深度分别为70 mm、55 mm和80 mm。用钻床在标记位置处沿径向垂直套取试样,编号为1-1#、2-1#、3-1#。

2.2 微观组织

分别取冒口端和水口端任意一个试样进行显微组织观察,如图2所示,发现在金相二维面上缺陷呈杂乱曲线交叉密集分布,曲线内堆积着大小不一的颗粒状夹杂物,因此确认该缺陷的性质为夹杂类缺陷。

2.3 断口分析

图3为冒口端3个试样断口形貌及微区成分分析,断口心部存在条带,具有明显的方向性。在电镜下观察发现,细条状缺陷内分布有大小不一的颗粒状夹杂物,条带内均存在细碎的颗粒。经能谱成分分析显示,细碎颗粒主要成分为Ca、Si,伴随有少量Mg、Al等的夹杂物,且呈条带状密集分布,断口表面未发现其它缺陷。

(a)冒口端(b)水口端

图3 冒口端断口形貌及能谱分析Figure 3 Morphology and energy spectrum analysis of the fracture atthe riser end

图4 水口端断口形貌及能谱分析Figure 4 Morphology and energy spectrum analysis of the fracture at the nozzle end

图4为水口端三个试样的断口形貌及微区成分分析,肉眼可见心部存在条带,方向性明显。在电镜下观察发现条带内存在大量颗粒,经能谱分析显示,颗粒主要成分为Ca、Si、Al等,部分区域含有相当量的Mg、F及很少量Na、K等,断口表面未发现其它缺陷。

3 结论

(1)冒口端断口夹杂物主要是Ca、Si为主,含少量Mg、Al等夹杂,夹杂物成分以硅酸盐为主。

(2)水口端断口夹杂物比较复杂,主要是Ca、Al、Si的氧化物,同时含有少量Mg、F等夹杂物,部分视场可见纯的Mg氧化物。

(3)根据以上分析认为,夹杂物为钢水内部精炼渣浇注后未能充分上浮所致。

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