廖玻
摘 要:针对无锡地铁2号线电客车转向架在架修时(运行里程约60万公里),动车构架电机吊座区域开始出现裂纹问题,通过从设计结构、工艺执行、理化分析等方面开展故障分析,该动车构架裂的主要原因为裂纹位置焊缝熔深未达到设计要求,提出动车构架修复方案,免于由于动车构架裂纹延伸发生行车事故,确保无锡2号线电客车安全平稳运行。
关键词:构架;裂纹;分析;优化
中图分类号:U279 文献标识码:A
0 引言
目前无锡2号线电客车转向架为浦镇车辆有限公司的PW80E-II型转向架,2020年6月,2号线架修时02122车2位端构架电机吊座区域横梁上盖板存在裂纹(如图1所示),该转向架于2014年5月生产,运营里程646 862公里,经过普查共发现12个动车故障构架。构架裂纹危及行车安全,为查找构架裂纹原因,开展了设计结构、工艺执行、理化分析、线路测试等工作。
1 构架裂纹原因分析
1.1 设计结构分析
无锡2号线PW80E-II型转向架是在B23型转向架基础上,为满足电机和制动接口进行了适应性改进,理论计算分析、构架强度计算、构架强度和疲劳强度试验,结果均满足UIC615-4、EN13749等标准要求。
1.2 工艺执行分析
(1)人员。人员具备上岗证和欧标证,不具备指向性。
(2)设备。
(3)物料。板材型号为P355NL1;焊材型号为G4Si1/φ1.2 mm,保护气体为80%Ar+20%CO2;该平台转向架均采用该型号板材、焊材和保护气体,不具备指向性。
(4)工艺。PW80E-II型转向架的工艺中,与裂纹故障相关的焊缝为H308焊缝,端部板厚度8 mm,单边Y型坡口,设计融深要求6 mm,工艺实际执行过程中,牵引板与横梁上盖板为Y型50°坡口,端部8 mm板厚有2 mm顿边,越是靠近内挡板处,空间位置越狭小,焊枪摆动受限,存在焊接电弧达不到焊缝根部导致熔深达不到设计要求6 mm的可能性。
1.3 线路测试
为了更好地进行线路测试,根据既有镟轮记录和线路轨道资料进行了统计分析,23列车中共存在94个车轮不圆度在0.4 mm~0.5 mm,占7.5%,85个车轮不圆度超过0.5 mm,占6.8%,其中最大不圆度为0.94 mm。
选取0216车在正线进行动应力、振动测试,动应力测试共布置10个测点;振动测试共布置16个测点,经过测试,在车轮径跳状态(0.37 mm,0.23 mm,0.16 mm,0.5 mm)下;所有测点的等效应力幅均小于70 MPa;近构架裂纹处焊缝测点应力主频主要集中在20 Hz~50 Hz、60 Hz、90 Hz频率带,其中频率占比最大为20 Hz~50 Hz,60 Hz、90 Hz频率能量占比较小。
1.4 构架理化分析
对无锡2号线2个裂纹构架进行理化分析,结论显示:
(1)2个构架的3个裂纹位置的构架焊缝熔深为2.8 mm,4.2 mm,4.2 mm,不符合设计要求。(2)对开裂疲劳源处焊缝进行微观检测,熔敷区、熔合区、热影响应及母材等各区域微观组织正常。(3)裂纹处呈现疲劳断口特征,疲劳源位置靠在内挡板的横梁上盖板与牵引力的焊缝根部,呈现多源性疲劳特征。
1.5 小結
(1)PW80E-II型转向架设计验证充分,满足标准要求。(2)工艺执行的人、机、料不具备故障原因指向性,工艺文件从平台实施以来,焊接要求没有变化。(3)构架理化结果显示,裂纹处焊缝熔深未达到设计要求是出现裂纹的主要原因。
2 构架修复方案
2.1 结构方案
针对无锡2号线构架裂纹问题,进行修复优化,详见下表:
通过上述优化,保证了焊缝熔深,提高了故障区域局部强度,提高了疲劳余量。
2.2 方案验证
(1)强度计算。本次考虑主体1 000万次循环载荷和局部安装座疲劳1 000万次循环载荷,修复构架所有关键承载焊缝的疲劳损伤均小于1,满足600万公里使用寿命要求;相较于原构架,在相同工况下,修复构架在裂纹位置的疲劳寿命约是原构架的7倍。(2)工艺验证。对修复后的构架进行焊缝切割取样,金相复验熔深合格,满足设计要求。(3)台架试验。对修复构架进行静强度及强度试验,试验轴重比无锡2号线的设计轴重更大,结果表明:1)经过超常16 t满轴重和疲劳15 t满轴重的静载荷考核,构架所有测点应力满足要求。2)经过15 t满轴重的动态主体疲劳1 000万次+局部安装座疲劳1 000万次的严苛考核,构架无裂纹产生,满足要求。
3 结束语
通过对无锡2号线电客车动车构架裂纹进行深入调查分析,是由于动车构架裂纹位置焊缝熔深未达设计要求,导致多源性裂纹产生。采取对故障区域内挡板结构优化等措施改善受力状态,增加该区域焊缝熔深, 提高焊接可达性和结构疲劳强度,有效地降低了故障区域应力水平,确保PW80E-II型转向架动车构架安全运用,可为地铁电客车构架裂纹故障提供借鉴。
参考文献:
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