干法烟气脱硫剂的性能研究及工业应用

2020-09-01 07:25张先茂金建涛王天元赵志杰王国兴
山东化工 2020年15期
关键词:脱硫剂空速干法

张先茂,王 泽,金建涛,王天元,赵志杰,郑 敏,王国兴

(武汉科林化工集团有限公司,湖北 武汉 430223)

随着各地环保法规的日益严格,对各种工业烟气中SO2的排放做出了明确的限定,因此烟气中的SO2的脱除成了各相关企业的当务之急。目前,市场的烟气脱硫方法很多,主要分为湿法脱硫和干法脱硫[1]。其中干法脱硫技术具有占地少、设备小、运输费用低、无二次污染和耗水量少等优点[2],因此干法脱硫技术在市场上得到了广泛的应用。干法烟气脱硫技术的核心是脱硫剂,其中钙基脱硫剂比较常用[3]。但目前市场上的钙基干法脱硫剂在使用过程中普遍存在硫容低、精度差、强度不好、Ca利用率低的缺点,为此武汉科林化工集团研发人员开发出了W909烟气脱硫剂,该脱硫剂可将SO2降至小于20 mg/Nm3,硫容在20%以上,强度大于150 N/cm,并成功实现了工业应用。

1 实验部分

1.1 脱硫剂的制备及性能

将纳米Ca(OH)2、助剂、粘结剂,扩孔剂等混合均匀,挤条成型,干燥、焙烧后得干法烟气脱硫剂W909。其主要性能参数如表1所示。

表1 脱硫剂的性能参数Table 1 Performance parameters of desulfurizers

1.2 评价条件及装置

实验评价采用固定床不锈钢反应器,在反应器内均匀装填20~40目脱硫剂3 mL,脱硫剂上部装填少量石英砂,装置检漏置换后切入原料气。评价装置如图1所示,原料气分三路混合后进入反应器:①路为含SO2气体,经质量流量计精确计量后进入气体混合器,②路为含NOx气体,③路为含有N2、O2、CO2等烟气组分的混合气,此路气体部分经过水饱和器带入水份后进入混合气。实验过程每30 min测一次出口SO2含量,当出口SO2含量超过10 mg/Nm3即为穿透,停止实验,降温后卸出脱硫剂,测其硫含量并计算硫容。测试条件:常压,空速200~2000 h-1,温度100~350℃。原料气中SO2浓度100~1200 mg/Nm3;NOx浓度0~1500 mg/Nm3,H2O含量13%,O2含量10%。

1.转子流量计;2.质量流量计;3.水饱和器;4.混合器;5.预热器;6.电加热炉;7.反应器;8.石英砂;9.脱硫剂;10.温度控制器;11.分析仪器图1 烟气脱硫剂评价装置Fig.1 Flue gas desulfurizer evaluation device

1.3 分析方法

SO2的分析采用湖北省化学研究院HC-2型微量硫分析仪;NOx用便携式氮氧化物分析仪测试,CO、CO2、N2、O2等组分分析采用浙江福立分析仪器有限公司GC9790色相色谱仪;脱硫剂硫容的分析参照国标GB/T5484-2012进行。

2 结果与讨论

2.1 反应温度的影响

以焦炉烟气为原料气,常压、空速为500 h-1的条件下,主要考察了在100~350℃范围内,反应温度对脱硫剂硫容的影响,结果如图2所示。

图2 温度对脱硫剂硫容的影响Fig.2 Effect of temperature on sulfur capacity of desulfurizer

从图2可以看出,随着温度的升高硫容也呈增加的趋势,在温度在100~250℃的范围内,硫容随温度的变化比较明显,温度超过250℃后,硫容增加趋缓。因此,该脱硫剂最佳的使用温度范围是250~350℃。但有时限于烟气温度,在低温情况下使用时,脱硫剂的消耗量会显著增加。脱硫剂脱硫过程中SO2先转化为SO3,然后SO3与Ca(OH)2发生反应转化为相应的盐而固定下来。上述反应过程,主要受扩散的影响,温度越高,分子运动越快,越有利于硫化物扩散到脱硫剂表面,在达到相同的脱硫剂率时硫容越高。

2.2 空速的影响

在温度为300℃,常压,原料气为焦炉烟气的条件下,考察了不同空速对硫容的影响,结果如图3所示。

图3 空速对硫容的影响Fig.3 Effect of airspeed on sulfur capacity

空速的大小直接决定着硫化物在反应器内的停留时间,进而影响硫化物与脱硫剂接触时间,最终反映在硫容的大小方面。从图3可以看出,随着空速的增大硫容呈下降的趋势,在空速在200~1000 h-1的范围内,硫容随空速的变化不太明显,空速超过1000 h-1以后,硫容下降趋势非常明显。因此,该脱硫剂比较适宜的空速在1000 h-1以下,在设计脱硫反应器大小时,要综合考虑脱硫剂的使用周期(单个反应器脱硫剂全更换时间)和空速的大小,择其最大值选择反应器的尺寸。

2.3 SO2含量的影响

受原料及上游工艺条件变动的影响,不同厂家及同一个厂家的原料气中SO2会发生波动,不同的二氧化硫含量可能会影响脱硫剂的硫容。在反应温度为300℃,空速为500 h-1的条件下,考察了不同SO2含量对脱硫剂硫容的影响。

从图4可以看出,随着SO2含量的升高硫容呈下降的趋势,在SO2含量100~1500 mg/Nm3范围内,硫容随含量的变化不明显。原料气中的O2含量一般在10%左右,相对于SO2含量富裕很多的,因此SO2转化为SO3的速率不受硫含量变化的影响, SO3与Ca(OH)2发生反应是快反应,非决速步骤。因此SO2含量的变化对最终硫容的影响很小。

图4 SO2含量对硫容的影响Fig.4 Effect of SO2 content on sulfur capacity

2.4 NOx对硫容的影响

一般的工业烟气中同时含有NOx和SO2,但不同烟气中二者比例不同,另外即使对同类型气体,也因脱硫脱硝工艺不同,有部分是先脱硫后脱硝,也有部分是先脱硝后脱硫,使得最终脱硫时其中NOx的含量差别很大,在SO2含量在300 mg/Nm3,空速为500 h-1,常压,温度为300℃的条件下考察了NOx含量对硫容的影响,结果如图5所示。

图5 NOx含量对硫容的影响Fig.5 Effect of NOx content on sulfur capacity

从图5可以看出,在气体中不含NOx时,脱硫剂几乎没有脱硫效果。根据有关文献报道,二氧化硫不能直接被氧所氧化,但容易被高级氧化氮类(NO2、 N2O3、N2O4)所氧化同时氧化氮类被还原为NO;而NO可直接被氧所氧化而在变为NO2[4]。又有文献报道,在以飞灰为吸收剂进行同时脱硫脱硝的研究中,反应的基本过程为: 2NO+O2=2NO2;SO2+NO2=SO3+NO;CaO+SO3=CaSO4[5],烟气的中NOx部分是以NO2的形式存在的,NO2的存在可以加速了SO2转化为SO3,因此随着NOx的增加,硫容得到了明显的提升,当NOx含量大于20 mg/Nm3时,硫容基本达到了最大值。一般的脱硫原料气中都含有一定的量的NOx,可以满足脱硫剂对NOx含量的要求,据此建议针对NOx含量较低的烟气净化工艺优先考虑先脱硫后脱硝,这样可以保证烟气中足够的NOx含量。

3 工业应用

河北某厂,有6套焦炉,五套脱硫脱硝装置,其中1号脱硫脱硝装置处理烟气25万Nm3/h,焦化烟气中NOx浓度约1300 mg/Nm3,SO2浓度200~300 mg/Nm3,温度260~300℃,飞灰约30 mg/Nm3。该厂于2018年7月份将原干法脱硫剂更换为武汉科林化工集团的W909烟气脱硫剂,日均消耗脱硫剂约5~10 t,单塔脱硫剂全更换周期约30 d,至2019年底已使用2000余t,期间某段时间的运行数据如表2所示,考核结果如表3所示。

表2 期间运行数据Table 2 Period run data

表3 考核结果Table 3 Assessment results

从表2可看出,烟气的出口SO2含量大部分时间都低于10

mg/Nm3,这说明W909烟气脱硫剂具有脱硫精度高的特点,不但能满足现有环保标准的要求,而且可以满足后续超低排放的需要。表3的考核数据表明该脱硫剂强度大于260 N/cm,硫容在20%以上,脱硫的同时具有除尘功能,将排放的烟尘降至小于10 mg/Nm3。综合表2和表3说明W909烟气脱硫剂具有脱硫精度好,硫容及强度高的特点。

4 结论

(1)实验数据表明,W909干法烟气脱硫剂最佳的使用温度范围是200~350℃,空速以不大于1000 h-1为宜,SO2的含量对其硫容影响不大,脱硫烟气中需要含有一定量的NOx,含量以超过20 mg/Nm3为宜。

(2)工业应用数据表明,W909烟气脱硫剂硫容高达20%,出口SO2小于20 mg/Nm3,脱硫的同时具有除尘的功能,该脱硫剂具有脱硫精度好,硫容及强度高的特点。

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