脱乙烷塔顶冷凝器小浮头螺栓断裂失效分析

2020-08-30 10:44南广利郑端阳常祖山史乃波
化工机械 2020年4期
关键词:冷凝器硫化氢断口

南广利 郑端阳 常祖山 史乃波

(1. 河南丰利石化有限公司; 2. 河南化工技师学院机械工程系)

某检修单位对脱乙烷塔顶冷凝器219-E-105A/B 进行检修作业时,发现小浮头螺栓存在大量断裂现象,其中105A 冷凝器断裂18 条(共48条),105B 冷凝器断裂38 条(共48 条)。 冷凝器壳程介质为碳二、三馏分(硫化氢含量约35ppm(1ppm=10-6)), 工作温度51.6/40.0℃, 工作压力2.80MPa;管程为循环水,工作压力0.45MPa。螺栓材料为35CrMoA(调质),规格M36mm×380mm。螺栓等紧固件断裂失效常导致介质泄漏、设备损坏及停工停产等,不仅造成重大的经济损失,还会造成严重的环境污染、 人身伤亡等灾难性后果。而引起螺栓断裂的原因很多,在不考虑设备误操作或意外的情况下,可能的原因包括原材料化学成分不合格或偏析、夹杂物超标、表面微裂纹、安装问题及应力腐蚀等,因此对螺栓断裂原因进行分析具有重要的现实意义。

1 检验与分析

1.1 宏观检验

经拆检发现螺栓主要是在螺纹处断裂,螺栓表面和断口均腐蚀严重, 且断口表面被黄褐色、黑色腐蚀产物覆盖(图1)。

送检的断裂螺栓共两根, 其断口形貌如图2所示。 从1 号螺栓断口可以看出,裂纹均起始于外表面,向内部延伸,有的贯穿整个螺栓面,有的还在发展中;2 号螺栓断面裂纹起裂后,主要向两个方向扩展,裂纹扩展较复杂,断口极不规则。 1号、2 号失效螺栓的终断区所占横截面积均较小,说明螺栓所受拉应力并不是很大。 断口周边无塑性变形,可见为脆性断口。 断口处存在大量二次及高次裂纹,符合应力腐蚀开裂的特点[1]。

图1 螺栓宏观检验照片

1.2 化学成分及力学性能分析

根据GB/T 4336—2016 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》在失效螺栓上取样进行化学成分分析, 并做拉伸试验。 取其结果与GB/T 3077—2015《合金结构钢》中的标准值进行对照,结果见表1、2。可以看出,失效螺栓的化学成分满足标准要求,拉伸试验结果表明力学性能也满足标准要求。

表1 断裂螺栓材料的化学成分 wt%

表2 断裂螺栓材料的力学性能

1.3 金相组织分析

35CrMoA 螺栓设计要求为调质, 即淬火+高温回火[2]。淬火是将材料加热到一定温度(通常为Ac3 以上40~60℃) 保温一定时间, 充分奥氏体化,然后迅速冷却形成马氏体组织;高温回火是将淬火后的材料在500~700℃保温一定时间,使马氏体分解为细小的索氏体组织[3]。 在1 号、2 号失效螺栓断口处下部分别取金相试样,光学显微镜下观察, 螺栓的组织为分布均匀的索氏体,高倍下可以看到片层状的珠光体 (图3), 与GB/T 7232—2012《金属热处理工艺 术语》中的一致,说明螺栓金相组织符合调质要求。

图3 螺栓金相组织

1.4 扫描电镜及能谱分析

分别对1 号、2 号失效螺栓进行扫描电镜断口形貌分析,结果如图4 所示。 由图4 可以看出,1 号、2 号失效螺栓断口呈河流状花纹,并且有撕裂棱、韧窝带、空洞和大量蚀坑。 撕裂棱、韧窝带的塑性滑移,说明断裂是应力存在的情况下发生的。 大量的腐蚀坑表明腐蚀也是断裂的主要因素,腐蚀坑继续发展易形成腐蚀空洞。 断口处有白色腐蚀产物残留(图5a),为查明腐蚀原因,特对腐蚀产物进行能谱分析。 由图5b 可以看出,白色腐蚀产物中含有碳、氧、锰、硫、铬及铁等元素,表明腐蚀产物中除了有大量铁的氧化物外,还有较多的硫化物。 且硫元素为活性元素,对材料具有较强的腐蚀作用。 由于螺栓长时间处于拉应力状态,在一定的腐蚀介质环境下,极易发生应力腐蚀开裂。

图4 扫描电镜断口形貌 ×1000

图5 腐蚀产物及其能谱分析

1.5 硬度检验

分别在1 号和2 号失效螺栓断口处下部取样进行洛氏硬度检验,结果见表3。 经检验,1 号和2 号试样的洛氏硬度均高于要求的上限值(HRC24~32)[4],说明螺栓的硬度已超标,且具有较高强度。

表3 洛氏硬度(HRC)

2 分析讨论

根据35CrMoA 螺栓的工作状态和工作环境可知:螺纹处承载拉应力最大,另外在螺纹加工过程中,螺栓根部的退刀槽也会产生局部的应力集中;正常生产过程中换热器壳程介质中含有微量硫(主要以H2S 的形式存在)和其他盐类物质,操作不稳时还含有水分。 螺栓在长期使用中H2S等有害元素在材料表面不断富集,首先在表面产生腐蚀,形成最初的裂纹萌生地,然后在拉应力作用下裂纹不断向内部扩展,最终导致螺栓应力腐蚀断裂。

金属材料发生应力腐蚀的3 个必要条件为:引起应力腐蚀的应力(一般指拉应力)、腐蚀介质、敏感材料。 拉应力即螺栓的预紧力,腐蚀介质为湿H2S 环境, 在湿H2S 环境中当拉应力较大时, 敏感材料35CrMoA 螺栓可发生快速破断[5]。

钢材在H2S 水溶液中发生电化学反应:

阳极反应 Fe→Fe2++2e

二次过程 Fe2++S2-→FeS 或Fe2++HS-→FeS+H+

阴极反应 2H++2e→2H→H2

钢在H2S 水溶液中,不仅只是阳极反应生成FeS, 而且阴极反应生成的氢也极易向钢中渗透并扩散,引起钢材的氢鼓泡、氢脆,这也是发生应力腐蚀的另一主要原因[6]。

金相组织回火索氏体虽然是抗硫化物应力腐蚀开裂的理想组织, 但如果高温回火程度不够,则会导致材料的硬度偏高,从而降低其抗硫化物应力腐蚀开裂的能力[7]。另外,根据API 标准RP-492、NACE 标准RP-04-72 等的规定, 承受载荷钢材的硬度必须小于HRC22 才能有效避免硫化氢应力腐蚀开裂。 显然,该螺栓的硬度过高,降低了抗硫化氢应力腐蚀开裂的能力,从而导致了螺栓早期断裂失效[8]。

3 合理建议

通过对断裂螺栓的各项理化检验分析, 该螺栓遭受了硫化氢介质的严重侵蚀, 螺栓断裂为湿硫化氢应力腐蚀开裂。 建议应根据螺栓的实际使用环境,合理选择螺栓的材料,从而提高螺栓的耐应力腐蚀性能,使螺栓与介质工作环境相匹配,该案例中的螺栓用316L 替代后, 运行一年半的时间,打开检查,螺栓无任何异常,性能表现良好。 另外还建议:生产运行时应加强平稳操作,防止冷凝器壳程带水,破坏应力腐蚀的湿H2S 环境;螺纹根部的退刀槽加工成圆角,以减小应力集中,减缓腐蚀速度;选用硬度小于HRC22、塑性高的螺栓,以提高其抗硫化物应力腐蚀开裂的能力。

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