章国华
摘 要:黄88断块自2009年投入注水开发后,油井含水上升较快,处于中、高含水开采,普遍存在井下杆管泵腐蚀结垢,泵故障频造成躺井,作业频次居高不下2018年达到了0.92。针对这一问题,2018年下半年开展优化作业设计、作业材料和业质量以及重新优化油井管理加药等综合治理案,2019年该区块躺井得到了扼制,作业频次下降至0.31,取得良好效果。
关键词:黄88块;频繁检泵治理;管理方案
黄88断块2008年投入试采,2009年注水开发。目前,油水井40口,开井39口,日产液368.5m3,日产油43.3t,
综合含水88.2%;注水井19口,开井17口,注水361m3/d,单井日注21.2m3。
1 概况
从黄88块的油井维护频次可以看出,黄88的维护频次一直处于高位,2012年上升到0.89后,2015年下降至0.48,而后一路上升,2018年达到0.92,共维护35井次。
统计2016年至2018期间,有14口频繁作业,一年内作业两次,如黄88-1、黄88-21、黄88-30和黄88-20,共作业5井次,又如黄88-1井10年检泵15次,周期仅为230天。
2 频繁检泵原因分析
通过对躺井原因进行归类分析,2015年以后,偏磨导致油管漏得到有效控制,杆断脱相对稳定,泵故障明显上升与维护井数成正相关,见表1。
2.1 SRB和硫化物是引起油井腐蚀结垢严重的主要因素
黄88块pH值中性偏酸、低氧化还原电位、高含水率、高矿化度和高含氯的强腐蚀环境为油井杆管的腐蚀提供了基本条件。
从垢样测试数据上看,油井井筒垢样的主要成分为硫化亚铁,SRB和硫化物是引起黄88区块腐蚀结垢现象严重的主要原因。
2.2黄88块杆、管偏磨特征
通过对黄88断块作业井现场调查,发现抽油井杆、管偏磨现象具有以下特点:①杆、管偏磨现象比较普遍,黄88所有油井均有偏磨现象;②从偏磨的深度范围上来看,无论是直井还是斜井,杆管偏磨多发生在泵上600m范围内;③含水率对抽油杆柱的受力影响较大,随着含水率的增大,泵端集中轴向压力F增大,从而使得受压段长度L将加大,最终导致杆管偏磨的加剧;含水达70%以上的井成为杆、管偏磨失效机率较大的频繁作业井。
采用以”内衬高分子量聚乙烯内衬油管+复合喷涂防腐抽油杆”为主导技术的综合技术系列后油井偏磨导致的躺井明显下降。
2.3 腐蚀结垢导致泵故障频发
泵故障较多原因是新泵存在质量缺陷(柱塞上接头、拉杆、凡尔座)及地层出砂、腐蚀等条件影响,导致泵凡尔座易刺漏。
2.4 偏磨导致油管漏
2017年发生偏磨导致油管漏3井次,2018年发生4井次。
2.5 微生物防腐工艺未得到持续开展应用
生物防腐技术在黄88块成功应用, 利用了微生物之间的竞争关系(硫酸盐还原菌和反硝化细菌)来控制腐蚀。由于没有项目经费支撑,未能得到持续开展。
3 综合治理
3.1 优化井下结构
依据油井产量、液性等因素优化管杆组合44井次。加强与工艺研究所沟通,变更尾管结构41井次,降低因腐蚀导致尾管落井风险,优化内衬油管的数量11井次。强化管、杆、泵更新,9月份以来管、杆、泵全更换63井次。
①2018年下半年更换泵厂家,共实施23井次;②优化内衬油管使用量,增加4井次内衬,1400m;③更换全井抽杆,共实施23井次。
3.2 重新使用微生物防腐
2018年重新开展微生物防腐,开展7口平均检泵周期334天,延长140天,2019年增加12井次,目前累计实施19井次。实施微生物防腐后,從监测情况看,平均硫化物从54.8mg/l下降至2.9mg/l;SRB从2416.7下降至1209.2,腐蚀速率从0.0958下降至0.0252。
3.3 优化油井加药方案
黄88块随着含水上升,结蜡速率下降,腐蚀速率上升,且检泵周期仅362天,对腐蚀严重结蜡轻的停加清蜡剂。目前生产正常,功图载荷未发现异常。部分井加药方案,清蜡剂从2t/月减少至0.97t/月,防垢剂增加1.12t/月。
3.4 躺井综合治理取得良好的效果
黄88块2019年1-9月躺井9井次,与2018年同期(31井次)减少躺井22井次,躺井得到有效控。黄88块2019年躺井15井次,泵漏5井次,杆断2井次,法尔罩断1井次,凡尔垢卡1井次,对腐蚀严重作业开展微生物防腐,对偏磨优化管柱结构,增加内衬油管用量。
4 认识
①继续深入躺井原因分析,优化管杆结构、提高井下工具耐腐蚀强度,做好作业施工监督,保证入井质量关;②在总结经验的基础上,继续开展微生物防腐工作,并定期检查采出液硫酸还原菌及硫化物含量。继续强化油井防垢工作及油井清防蜡工作;③研究从源头降低腐蚀,提高注入水的合格率,降低硫酸还原菌及硫化物的含量。