张晨交
(山西晋煤集团沁秀煤业有限公司, 山西 晋城 048006)
23011 巷是坪上煤业二盘区首个工作面的进风顺槽巷道,巷道沿顶板掘进,煤层厚度4.9 m。该巷道位置偏远,构造较多,构造应力场复杂,开采扰动影响强烈,巷道目前掘进至650 m,从现场围岩条件和支护效果来看,目前一次使用巷道的锚杆支护效果很好,但支护密度过大、支护效率低,同时还存在如下问题:一是高刚度锚杆成本过高,不利于推广和应用,二是影响锚杆预应力的因素较多,锚杆预应力损失严重。因此非常有必要分析降低巷道支护密度的可行性,提出低密度高强度支护设计,以提高巷道掘进效率。
对23011 巷地应力情况及地质条件进行调查,利用计算机软件测定23011 巷的煤体强度,对巷道的初始设计进行分析改进,提出一次使用顺槽巷道锚杆支护初始设计,并对现场实施情况进行效果验证。
对23011 巷400 m 前后选取三点进行地应力测试,具体位置为:第一测站位于井底车场配风巷内,第二测站位于2301 外回风顺槽内,第三测站位于东轨大巷,距离6 号横川向里60 m 处,测试结果见表1。
表1 地应力特征表
结合表1 所测数据可知,从地应力量值上来划分,该区域属于中等应力值区域。最大水平主应力方向均为北偏东方向,垂直应力主要影响巷道的两帮。在应力场中平行于最大水平主应力方向是最佳巷道轴线方向[1]。
在西翼轨道巷靠近2301 工作面附近进行了煤体强度测试,测试结果如图1、图2 所示。
图1 23011 巷道北帮煤体强度测试结果
图2 23011 巷道南帮煤体强度测试结果
由图中可以看出,巷道两帮煤体强度最大17 MPa,最小5 MPa,平均强度在10 MPa 左右,煤体强度整体较低。
根据上述研究成果,对该区域围岩进行综合生产地质力学评估。
该区域煤层顶板围岩分布分层少,整体性好,围岩岩性以泥岩、砂质泥岩、砂岩为主,结构性较好,整体强度相对较高。从结构窥视来看,围岩塑性区最大深度为3.5 m,且破碎区无离层破碎。
该区域为中等强度地应力分布区,最大水平主应力方向为北偏东方向,与巷道轴线近似平行,为巷道维护的最优方向[2],地应力分布情况利于巷道支护与优化。
该区域水文地质类型定为二类二型中等,补给来源少,涌水量不大,易于管理。
根据地质说明书,本盘区内大中型断层不太发育,小型断层及陷落柱较为发育,整体条件较好,但掘进时需注意小型构造的影响。
试验巷道23011 巷为一次使用顺槽,巷道断面为矩形,断面积4.5 m×3.1 m,巷道断面较小,巷道掘进时周边无采动影响,生产条件良好。
综合来看,该区域生产地质条件相对简单,有利于进行巷道维护,满足巷道低密度高强度支护优化的基础条件。在3 号煤层一次使用顺槽实施高强低密度支护技术是完全可行的。
试验巷道局部地段煤层大约有13°倾角,巷道为梯形断面。根据巷道围岩变形量和通风设计要求需要,巷道掘进断面为4.5×(3+4)/2 m2。巷道沿煤层顶板掘进。支护设计布置图如图3 所示。
图3 2301 工作面顺槽煤层倾角13°时巷道支护设计布置图(单位:mm)
1)当巷道掘进超高时,应根据现场具体情况,巷道高度超过500 mm 时每排每帮补打1 根锚杆进行加强支护。
2)当巷道掘进超宽时,应根据现场具体情况,巷道宽度超过800 mm 时每排补打1 根锚杆;宽度超过1 500 mm 时每排补打1 根锚索和1 根锚杆进行加强支护。
3)当巷帮煤体松软破碎巷帮成型较差时,巷帮锚杆全部采用单体锚杆进行支护,并用W 钢护板进行护表。
4)巷道顶板破碎时,根据现场具体情况通过缩小锚杆、锚索间排距、增加锚索加强巷道支护强度。
在23011 巷道布置1 号测站,对巷道正常掘进时顶底板和两帮的围岩变化进行监测,得其表面位移曲线如图4 所示。
图4 巷道掘进时表面位移监测曲线
从监测曲线可以看出,各测点随着相距掘进工作面距离增大,变形速度由大逐渐变小,直至变形稳定。巷道总变形量不大,顶板下沉量较小(最大20 mm),顶底板最大移近量57 mm,两帮最大移近量94 mm。工作面正常推进时,巷道变形仍然在持续,保持一个比较低的速度发生缓慢蠕变变形。但巷道变形受工作面动压的影响是最敏感的因素,一般超前工作面100 m 外开始发生变形,超前工作面30 m 处为变形剧烈区[3],巷道变形均以两帮变形为主,巷道变形量不大。
对坪上煤业23011 巷道地质和生产条件调查分析,针对23011 巷围岩条件和受力特征,确定巷道优化支护方案,提高了锚杆、锚索支护排距,同时将锚索支护长度降低,有利于预紧力的有效发挥,形成低密度高强度稳定型支护体系。优化后的巷道支护设计用于井下试验。井下矿压监测表明,掘进期间煤帮最大移近量94 mm,巷道变形以两帮变形为主,且对回采动压引起的反应敏感,一般超前工作面100 m外开始发生变形,变形剧烈区位于超前工作面0~30 m 处,两帮最大位移量为176 mm,顶板下沉量最大为31 mm,巷道变形量不大。应用分析表明,采用优化后的支护方案,支护效果良好,维护量小,支护成本降低18.64%,掘进效率提高10%。