文敏 米世生 梁甲 韦铈潍
摘 要:本文提出了一种自动变速箱换挡轴螺纹滑牙的分析方式,通过功能分析、DOE试验设计、假设检验等方法进行分析,对问题分析及质量提升有一定的参考意义。
关键词:螺纹;螺母;DOE;滑牙
1 引言
某款自动变速器在开发阶段,在将六角薄螺母装配到换挡轴上时,出现滑牙现象,检查发现换挡轴螺牙损坏严重,螺母螺牙损坏轻微。本文针对该换挡轴滑牙问题进行失效分析,并得出解决办法,在现有条件下对过程和设计进行优化;旨在针对问题分析和解决提供一种分析思路和方法。
2 系统结构及功能分析
换挡轴是自动变速箱中换挡机构总成中的轴类零件,其通过紧固件与换挡摇臂固定连接在一起,起到传递换挡扭矩的作用进而驱动与换挡轴连接的其他执行机构。
2.1 系统结构
自动变速器换挡机构总成包含换挡轴、换挡摇臂、弹性垫圈、螺母以及其他相连接的执行机构。其中螺母和弹性垫圈将换挡摇臂固定在换挡轴上。换挡摇臂上的拉索球头受到换挡拉锁的推动或拉动力作用下,使得换挡摇臂围绕换挡轴中心转动,此时换挡摇臂和换挡轴之间存在相对运动的趋势。当换挡摇臂相对换挡轴发生位移变化时,将影响换挡精度甚至导致换挡功能失效。因此,在设计、制造和装配过程中应充分考虑各种因素对螺紋副的影响,通过稳健的设计方法保证产品的质量。
2.2 功能分析
通过功能分析,从功能上认识和了解“系统”和“超系统”,获得思考方向,并寻找潜在的解决办法(表1)。
根据功能描述,排查设计鲁棒性、零件质量和过程控制,查找造成滑牙的真因。
2.3 螺丝滑牙失效现象
检查发现,换挡轴螺牙损坏严重,螺母螺牙损坏轻微(图2)。
3 分析过程
3.1 原因分析
输入信号有3个,过程的影响因素有5个,以客户需求作为输出有两个方面,如图3所示。
螺纹产生滑牙,即螺纹承受的有效剪切应力超出许用范围,参数计算如下:
3.1.1 故障树分析
针对螺纹滑牙现象,分别从人、机、料、法、环以及设计六个方面去排除,如图4所示,表3为排除因素说明;锁定有3个影响因子,分别是冲击载荷、油污和设计鲁棒性。
3.1.2 设计鲁棒性测量确认
理论计算,在无油状态下装配,换挡轴和螺母均满足设计要求;在带油状态下装配,换挡轴和螺母强度不满足要求。理论计算结果见表4中:
选取15组合格零件在无油状态下进行破坏扭矩测量,其结果如(图5,图6):
15个样本均达到设计要求,但按照Weibull失效概率对破坏扭矩进行统计计算,均值为28.69Nm,标准差为2.55Nm;如果按照20Nm进行控制,失效概率为0.12%,95%置信区间的失效概率为: [0.000044 0.028549]。
从实测15组样本评估整体失效概率需提升。
3.2 DOE试验设计
3.2.1 试验目标及评估标准
在不考虑设计鲁棒性对滑牙失效的因素,评估冲击载荷及油液对失效扭矩的影响,并策划DOE测试进行分析。
1)目标:评估在冲击载荷和油液影响下的螺纹扭矩的影响;
2)评估标准(响应Y):破坏扭矩值;
3)筛选影响因素(因子X):
选择DOE方案及测试结果:2水平2因子,测试3次取其平均值进行分析。
3.2.2 评估主效应及交互影响
从试验结果评估冲击载荷对螺纹的失效扭矩点影响较大,为主要影响因素(图7,图8)。
3.2.3 小结
结合上述的试验验证结果,锁定方案:
1)增加螺纹有效接触数:调整螺母厚度,厚度由5mm,增加到6mm;
2)避免螺纹拧紧过程的冲击载荷;
3)在增加螺纹有效长的情况下,重新评估油品的影响。
4 假设检验
4.1 检验6mm螺母方差是否相等
设:H0:σ1= σ2; H1:σ1≠σ2,显著水平设定为α=0.05,用F检验确认结果如下:
P=0.526,两条件下其方差相等。
4.2 检验6mm在有无油的条件下失效扭矩是否变化
设:H0:u1=u2;H1:u1 结论:P=0.526,采用6mm螺母在有油和无油状态其螺母失效扭矩并无显著变化。 4.3 检验螺母调整到6mm,其失效扭矩是否提升 设:H0:u1=u2;H1:u1 结论:P值=0,拒绝原假设,从图形可以判定,将螺母厚度增加到6mm螺母后失效扭矩点提升,提升值在95%置信下限为9.53Nm。 5 结束语 从分析及试验结果看,增加螺母厚度对失效扭矩的提升有较大帮助,冲击载荷导致螺纹失效扭矩降低,油液对螺纹的污染让失效扭矩变得更加离散不可控,故在生产过程中需避免。 本文通过功能分析、过程试验,采用假设检验等方法,在现有条件下对过程和设计进行优化,得出解决螺纹滑牙的办法,对问题分析和解决提供一种分析思路和方法的参考。