双液注浆技术在某串珠溶洞地层的运用

2020-07-18 07:14谢志杰
广东土木与建筑 2020年7期
关键词:串珠水玻璃溶洞

谢志杰

(广东省源天工程有限公司 广州511340)

0 引言

广州市花都区地质多为典型的喀斯特地貌,岩溶地貌的整体性差,多溶洞或含泥、含沙溶腔,裂隙发育,夹层较多,在上部进行建筑物施工极易造成塌方,且工后可能存在不均匀沉降的风险。在建筑工程施工时,遇到串珠类型的溶洞,如不对溶洞进行预处理会对工程产生较大危害[1~10]。本文结合具体工程实例,对串珠溶洞预处理方案进行了详细介绍,得出一些有益的结论,以期为类似工程的预处理与施工提供参考。

1 工程概况

某热电联产项目位于广州市花都区炭步镇,在已关停的某发电厂内拟建规模为2×400 MW的燃气发电机组。场地围墙内占地呈倒梯型分布,北侧边界宽度约600 m,南侧边界宽度约300 m,南北方向宽度约300 m。原发电厂内各上部建(构)筑物已拆除,拟建建(构)筑物主要有汽机房、燃气轮机、余热锅炉、烟囱、集控楼、化水车间及其它附属建(构)筑物等。上部结构设置为烟囱、精密仪器厂房,对后沉降及承载力要求较严格,工程桩主要采用冲孔灌注桩。

2 地质条件

根据本项目初勘及详勘资料揭示,本次及前期勘测共272 个钻孔,其中揭露有灰岩的钻孔256 个,在256 个钻孔中有26 个钻孔揭露土洞,有196 个钻孔揭露溶洞,进入可溶性岩石的总进尺为3 109.6 m,溶洞的垂向总高度为1 264.0 m,溶洞多呈串珠状分布,钻孔见洞率为81.6%,线溶率为40.5%。 厂址为第四系土层坡残积层覆盖,未见岩溶漏斗、落水洞等地表岩溶形态,未发现场地存在浅埋的暗河、厅堂或大型廊道式溶洞,但溶蚀基岩面起伏较大,地下岩溶以较大规模土洞、溶洞为主,综合判断,场地岩溶发育程度为极强烈发育。根据《岩溶地区建筑地基基础技术规范(广东省标准):DBJ/T 15-136-2018》附录C,累计指标分为75 分,为易塌陷区,综合评价场地的岩溶发育不稳定。

初勘机详勘256 个揭露灰岩的钻孔中有196 个钻孔揭露溶洞,场地揭露的820 个溶洞,有370 个溶洞未充填,未充填溶洞总高度为451.5 m,259 个溶洞半充填,半充填溶洞总高度为462.6 m,191 个溶洞全充填,全充填溶洞总高度为349.9 m,大部分溶洞中为半充填及未充填,部分为全充填,充填物为软塑~可塑状粘性土,混灰岩碎块,块径一般2~8 cm。沉溶洞规模一般小~较大,个别地段较大,洞高0.20~7.00 m,平均1.86 m。溶洞多程串珠状分布。场地典型串珠溶洞情况如图1所示。

图1 串珠溶洞典型情况Fig.1 Typical of Beaded Karst Cave

本工程场地大,施工范围广,且本工程场地内地质为强岩溶发育场地,溶洞、溶沟、溶槽、串珠溶洞数量多、容积大,而且还有继续发展的可能,为了保证建设场地的安全,必须对影响桩基础施工安全的所有土(溶洞)进行溶洞预处理,确保工程施工安全,确保工程施工能保质保量按期顺利完工[1]。

3 注浆方案

3.1 采用双液注浆的原因

本项目溶洞充填情况较好,超过95%的溶洞处于半充填及全充填状态,袖阀管注浆压力较大,水泥浆+水玻璃双液浆可与溶洞内充填物充分混合,形成较均匀稳定的注浆体,能较好地对溶洞进行加固填充。根据双液注浆此特点,在大范围的溶洞区域可分区,按由中间往四周注浆的顺序进行溶洞处理,达到浆液不外流过大又能满足注浆效果的要求[1~3]。

袖阀管注水泥浆需要的直径较小,孔口直径可控制在130 mm,终孔直径在75 mm 左右,便于施工且符合本工程串珠溶洞的实际情况,根据超前钻的溶洞情况,在溶洞处设置注浆孔。且可以利用桩基础超前钻钻孔(直径110~90 mm)来布置袖阀管,节省成本。双液注浆充填土(溶)洞,可控制水泥浆的凝固时间,达到注浆量可控,质量可靠[1~3]。

3.2 双液注浆配比设计

注浆材料的凝结时间会影响浆液的扩散半径,凝结时间越长,浆液扩散半径越远,因此注浆材料的凝结时间是注浆工程的重要参数指标。

浆液的凝结时间与地下水含量有关,若地下水丰富,注浆材料会一定程度上被稀释,凝结时间也相应加长。

本项目按注浆扩散半径为1.5~2.0 m 设计,设计计算确定浆液凝结时间为3 min。试验研究了水泥浆水灰比为1∶1,水玻璃浓度为40 Be',分别和水1∶1、1∶5、1∶10 稀释与水泥浆1∶1 组成双液,各配比下的双液注浆材料凝结时间如图2所示。

图2 水玻璃浓度对凝结时间的影响Fig.2 Effect of Concentration of Sodium Silicate on Setting Time

试验证明,随着水玻璃稀释浓度越小,浆液的凝结时间也更长,在水玻璃浓度40 Be'按1∶10与水稀释后,初凝时间约为3 min,与设计的初凝时间相同[2]。

根据项目试验情况,选用42.5R 复合硅酸盐水泥浆+水玻璃(波美度Be=40,水玻璃∶水按1∶10 进行稀释)组成的双液浆,水泥浆的水灰比为1.0,注浆压力按2.0~3.0 MPa 等参数进行溶洞注浆,双液在袖阀管注浆口汇合后灌注至底部,直至地面注浆孔翻浆为止,现场实景如图3所示。

3.3 注浆孔布置及注浆顺序

⑴注浆孔布置:对于桩间距不大于4 m 的的群桩基础,可利用原有超前钻钻孔,埋入袖阀管进行注浆。另外除原有超前钻钻孔外,应在溶洞外围约1.5~2.0 m处布置注浆孔。如群桩基础桩间距过大,可在桩之间根据溶洞的大小及充填情况增加注浆孔。对于非群桩基础,应在桩中心两侧约1.0~1.5 m 距离各布置1个注浆孔。排气孔应根据溶洞的分布情况布置于溶洞中部位置,如图4所示。

图3 双液注浆口Fig.3 Double Liquid Grouting Port

图4 钻孔(注浆孔)布设示意图Fig.4 Schematic Diagram of Drill Hole(Grouting Hole)Layout

⑵注浆顺序:遵循由中间向外围扩散的原则,实际操作中分块分区进行注浆,确保揭露的溶洞注浆填满,现场实际注浆情况,如图5所示。

图5 现场实际注浆情况Fig.5 Actual Grouting on Site

4 工程实施效果

本项目采用双液注浆后,抽芯检测结果显示溶洞充填率达到90%,后续工程桩冲孔施工中未发生溶洞塌方、桩身混凝土充盈系数过大情况,溶洞预处理达到预期效果,溶洞处理后抽芯现场照片,如图6所示。

5 结论

⑴双液注浆利用原来超前钻孔为注浆孔,体现了较高的实用性和经济性。

图6 溶洞处理后期抽芯现场Fig.6 The Core-pulling Site in the Later Stage of Karst Cave Treatment

⑵串珠溶洞预处理后,确保了工程桩施工安全和施工工期。

⑶双液注浆顺序由中间往四周扩散,确保了注浆量及工程质量,使溶洞填充率达到设计要求。

⑷加入一定浓度的水玻璃使得浆液的凝固时间缩短,加快浆液凝结,适用于漏斗式溶洞和串珠溶洞注浆[2]。

⑸对于类似工程的串珠溶洞,可以采用双液注浆,以最大限度地节约工程造价,缩短工期、提高工程施工安全性。

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