某高硅磁精矿高效磁重选工艺提质降硅试验

2020-07-07 08:04王建中
矿业工程 2020年2期
关键词:磁选粒级磨矿

王建中

(太钢矿业分公司尖山铁矿,山西 太原 030300)

0 引言

华北某铁矿属鞍山式沉积变质类型贫铁矿床,矿石主要由磁铁石英岩及少量赤铁石英岩组成,脉石矿物主要为石英,含量40%~50%。选矿磨选系统采用阶段磨矿-阶段磁选-细筛再磨再选工艺流程[1],精矿全铁品位65%~66%,SiO2含量8.0%~9.0%。为贯彻精料方针,通过阴离子反浮选及磁选柱联合精选工艺提铁降硅[2],精矿全铁品位达到67.5%,SiO2含量6%。浮选工艺可以达到满意的精矿质量指标,但随着国家环保标准快速升级,该工艺固有的矿浆加热及药剂添加导致的环保压力日益凸显,为实现铁精矿提质降杂、规避环保风险,兼顾降低生产成本,对高硅磁精矿进行了高效磁重选工艺试验研究。

1 矿样性质

1.1 试验矿样来源

取自选矿四次磁选精矿,全部混合作为试验矿样,以下称原精矿。

1.2 化学多元素分析

为定量查明试样化学成分含量,进行了化学多元素分析,结果见表1。

表1 化学多元素分析结果(%)

成份MgOSPK2ONa2O烧碱含量0.230.0390.0150.0230.0190.28

由表1可知,金属元素铁品位64.85%,其中FeO含量25.2%;主要杂质SiO2含量9.07%,其它三种造渣元素及S、P等有害元素均较低。可确定原精矿提质方向主要是降硅。

1.3 铁物相分析

为查明试样中铁矿物组成及含量,进行了铁物相分析测定,结果见表2。

表2 铁物相分析结果(%)

由表2可知,试样主要铁为磁铁矿,其Fe含量和分布率分别为63.90%和98.16%,其它铁矿物分布率之和仅为1.84%。

1.4 试样粒级分析

为分析试样粒级分布特征,进行了筛析,并检测了各粒级品位,结果见表3。

表3 粒级筛析结果(%)

由表3可知,原精矿-0.074mm含量95.45%,累积品位66.25%;-0.045mm含量72.68%,品位68.47%;+0.045mm累计含量27.32%,品位56.71%,是SiO2含量较高级别。

2 试验设备及流程

实验室用Φ100磁重选淘洗机、XMQ-Φ240×90锥型球磨机、XCRS-Φ400×240电磁湿法多用鼓形磁选机和SDB-Φ200顶击式标准筛振筛机等。按照原精矿样—磁重选淘洗—中矿浓缩—磨矿—弱磁选流程进行选矿试验,见图1。

图1 试验流程图

3 试验结果与讨论

3.1 单因子条件试验

图2 淘洗磁重选试验流程图

表4 试验磁场条件/Oe

图3 磁场组合—上升水量试验结果

由图3可知,在磁场强度不变的条件下,随着上升水量的增加,精矿品位呈上升趋势,金属回收率呈下降趋势;在上升水量不变的条件下,随着磁场强度的增加,精矿品位呈下降趋势,金属回收率呈上升趋势。依据精矿全铁品位≥67%、SiO2含量6±0.5%的要求,建议的淘洗机操作参数:固定磁场1 280Oe,循环磁场1 100Oe,补偿磁场1 100Oe,上升水量1 050L/h。

3.2 原精矿样优选试验

在淘洗机最佳的参数条件下进行了淘洗优选试验,试验结果见表5。

表5 淘洗优选试验结果

由表5数据可知,原精矿进行淘洗选别后精矿品位可达到67.68%,精矿产率89.88%,金属回收率93.99%,SiO2含量5.96%,尾矿磁性铁27.18%。

3.3 淘洗中矿浓缩磁选试验

由于原精矿淘洗尾矿TFe品位与MFe分别为38.44%和27.18%,如直接排弃,会造成6.01%金属损失,故考虑对淘洗尾矿进行浓缩后回收及再加工。淘洗尾矿以下称中矿,中矿浓缩磁选试验结果见表6。

表6 中矿浓缩磁选试验结果

由表6数据可知,淘洗中矿通过磁选机选别后,精矿品位可达到51.36%,精矿产率69.72%,金属回收率93.15%,尾矿磁性铁品位仅0.62%。

3.4 浓磁精矿再磨再选试验

3.4.1 磨矿粒度探索试验

将浓缩磁选精矿(测定粒度-0.045mm 63.89%)进行再磨,磨矿粒度-0.045mm含量分别为85%、90%、95%,并对磨矿产品进行磁选选别试验。经数据对比分析,磨矿粒度为-0.045mm 95%时经过磁选选别,精矿品位可达到60.28%,初步作为最佳磨矿粒度。

3.4.2 浓磁精矿磨矿试验

从混匀的样品中按100 g矿样分别取5份,在固定磨矿浓度为固:液=1.5∶1(重量比)的条件下,进行1、2、4、8、12min不同时间的磨矿,并绘制磨矿粒度特性曲线,试验结果见表7和图4。

表7 浓磁精矿磨矿试验结果

图4 浓磁精矿再磨粒级特性曲线

由图4可见,浓缩磁选精矿再磨时间8分10秒时,磨矿粒度-0.045mm含量95%。

3.4.3 磨矿粒级-0.045mm含量95%条件再选试验

浓缩磁选精矿磨矿时间8分10秒,实测粒度-0.045mm 93.96%,进行磁选1(场强3 000Oe),磁选1精矿进行磁选2(场强1 600Oe)试验,试验结果见表8。

表8 中矿再磨后磁选试验结果

由表8数据可见,浓缩磁选精矿磨矿8分10秒(粒度为-0.045mm 93.96%)进行磁选试验,最终精矿品位60.76%,精矿SiO2含量12.87%。

4 试验结论

——高硅磁精矿经磁重选淘洗选别后,可以显著实现提质降硅的目的。

——淘洗中矿进行再磨再选后可保证有用矿物充分回收。

——通过对工作参数(磁场强度及上升水量)的调整,可实现精矿品位在67.22%~68.32%之间、SiO2含量在5.36%~6.43%之间调整。

——试验推荐流程见图5。

图5 试验推荐流程

5 结语

试验研究说明,高硅磁选精矿采用磁重选淘洗—中矿浓缩—再磨再选工艺,可以替代浮选工艺解决稳定降硅并提高金属回收率的难题,实现缓解环保压力目标,为类似选厂提质降杂、绿色升级及降本增效提供了可参考思路。

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