兴澄特钢415m2新型环冷机应用实践

2020-07-07 02:59唐唯一
矿业工程 2020年2期
关键词:栏板冷机烧结机

李 冬 唐唯一

(江阴兴澄特种钢铁有限公司,江苏 江阴 214400)

0 引言

2017年,根据兴澄特钢产品结构调整规划和环保政策的要求,原有烧结系统设施结构已经不能满足公司发展的需要,需对其进行技术升级改造,淘汰落后的小型烧结机,建设大型烧结机系统,同时配备完善的环保和能源综合利用设施。

1 兴澄特钢新建415m2新型环冷机基本情况

2018年,由中冶北方(大连)工程技术有限公司负责江阴兴澄特钢400m2(年产411万吨)烧结机生产线的总体设计,并配套自主研发的415m2新型高效多功能环冷机。该环冷机核心部分是在原球团环冷机的基础结构上改进的,采用高刚性回转框架结构、扇形装配式焊接台车、上下水密封的风箱复合密封结构、双层隔热台车栏板、动态自平衡压轨卸料系统、环形排水清淤系、故障自动检测等。配备4台355kW的34 200 Nm3/h风量离心冷却风机,2台变频2台工频;1台2 800kW的72 000Nm3/h风量余热回收风机。

环冷机由鞍钢重型机械有限责任公司制造,上海二十冶建设有限公司安装,400m2烧结项目于2019年5月28日建成投产。兴澄特钢新建415m2新型环冷机见图1。

图1 为兴澄特钢新建415m2新型环冷机

2 实践中的问题及解决措施

2.1 回转框架不规则异响

系统投运后,环冷机在运行中框架轨道与托辊间发生无规律异响,轨道压板螺丝经常振松。环冷机框架轨道与托辊装置见图2。

图2 环冷机框架轨道与托辊装置

经过与设计院技术人员沟通,分析原因如下:1)托轮底座下没有用于径向调整的滑动补偿设计;2)安装中托轮接触面与支承轨存在夹角。针对上述问题,现场整改措施如下:1)跟踪异响频繁的托轮,松开连接螺丝后,用大锤敲击微调底座位置;2)停机检修时,用靠尺复测每一个托轮面与支承轨的夹角,再次找正;3)增加托轮面的润滑,用稀油油浴润滑效果好于干油脂和石墨润滑,内外圈各只需2~3个稀油润滑点即可。经过整改,回转框架不规则异响问题基本解决。

2.2 台车栏板顶部盖板脱焊

环冷机台车内外栏板之间设有保温岩棉,设备运行过程中陆续有顶部小盖板脱焊掉落,部分小盖板掉落后甚至找不到,随时有可能划破成品皮带,给生产带来严重的隐患。

根据设计要求,小盖板是现场焊接在栏板上,且前后采用搭接,但施工过程中部分盖板存在焊接质量不过关,虚焊现象。现场生产操作大型烧结机经验不足,每次脱落都是环冷机排空料后的复产阶段,对于环冷料层、机速的设定不合理,开机时栏板温差使焊缝收缩,引起脱焊。

对于工程期间的虚焊,重新刨掉,并将盖板焊接改为螺丝连接,杜绝因热应力变化导致的脱焊问题。同时强化生产操作培训,摒弃以前小型烧结机操作的经验,关注复产阶段料层和料温的上升趋势,做到缓慢均匀提高料层和料温。采用上述措施后,小盖板脱焊掉落情况基本杜绝。

2.3 摇臂复位不灵活

烧结系统投产5个月后,陆续发现环冷机有几部台车的摇臂在卸料处没及时复位,如位置再偏一点,就会发生触动限位开关导致停车。经现场排查,发现自润滑套与转轴的间隙处进灰,导致转动不灵活。采用电动润滑泵替代手动加油,提高给油压力,缩短给油周期,使旋转副始终保持在良好的状态,从而使摇臂能够正常复位。

2.4 台车栏板与栏板支座处漏灰

烧结系统投产1个月后,发现环冷机内外栏板与栏板支座缝隙中漏细灰。经现场排查,发现栏板与支座之间采用螺丝连接,存在一定缝隙,在实际生产中烧结矿中的细灰容易堆积在底部,就从内栏板与支座之间的缝隙中漏出。将内栏板500mm高度往下与支座之间的缝隙直接堵焊,可解决漏灰问题。

3 与传统型环冷机相比的降本增效

投产至今,新型环冷机运行稳定,从设备电耗费用、易损件费用、检修费用、余热回收效益等四个方面,与兴澄特钢360m2烧结的传统曲轨型415m2环冷机做数据对比,情况如下:

——年度设备电耗对比,见表1。

表1 传统环冷机与新型环冷机年度电耗对比表

在余热回收系统运行的情况下,新型环冷机只需要运行2台冷却风机,可大幅降低电耗。按照环冷机年工作330天,电费0.7元/kW·h考虑,新型环冷机每年可节省电费1 290万元。

——年度易损件费用对比,见表2。

表2 传统环冷机与新型环冷机易损件年度费用对比表

新型环冷机结构形式更加合理,设备可靠,易损件数量减少,降低易损件费用,年节约易损件费用39.8万元。

——年度检修费用对比,见表3。

表3 传统环冷机与新型环冷机年度检修费用对比表

新型环冷机设备结构形式设计合理,设备作业率高,检修工时大幅降低。在设备运转过程中基本杜绝撒料情况,减少劳务工时,降低工作量。按照35元/人工计算,可年节约检修费用12.6万元。

——余热回收效益对比,见表4。

表4 传统环冷机与新型环冷机余热回收收益对比表

新型环冷机密封冷却效果好,在项目上可直接选用中压锅炉产生过热蒸汽,余热回收系统收益大幅增加,全年效益差为1 780.8万元。

综上所述,新型环冷机相对于传统型环冷机,设备运行更加稳定可靠,可大幅降低检修维护工作量;密封冷却效果更好,余热回收收益大幅增加。应用新型环冷机每年可降本增效共计约3 123万元,给企业带来巨大的经济效益。

4 下一步改进

目前,新型环冷机是国内外新上烧结项目的首选,且还有很多环冷机升级改造项目。从使用近一年的生产实践看,要想保持新型环冷机稳定使用,首先要做好上下水密封的维护,此外还需要对此套环冷机的水槽进一步优化和改造。

设计上,下水槽是与机架固定的,可以通过刮板和自动控制实现在线清淤,防止水槽板结,但上水槽是跟着台车做圆周运动的,目前无法实现在线清淤,只能利用定修期间人工清淤。如果能够实现在线自动清淤,就能够杜绝水槽板结,从而保证上水槽的密封效果。

经现场反复讨论,可以将上水槽做成主辅结构,通过电动阀门的定时开闭,来实现自动清淤。对此,还需要进一步认真研究每个细节,并通过生产实践,为后续环冷机技术的提升与发展提供经验。

5 结语

综上所述,新型环冷机在稳定运行、密封冷却效果、余热利用效率等方面,已超越了传统型环冷机。经实践验证,在设备作业率,节约维护费用,减少维护工作量,改善环境等方面优势显著,并且在实践和发展中,其功能将更加完善,给烧结生产提供更大的改善和更高的收益,值得推广。

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