混凝土大坝层间结合面缺陷处理设计

2020-05-21 05:14
治淮 2020年3期
关键词:压水层间高程

戴 伟

(安徽省水利水电勘测设计院 合肥 230022)

1 工程概况

1.1 工程简介

月潭水库地处新安江主源率水河中游,坝址位于安徽省黄山市休宁县海阳镇首村下琳溪组下游约500m,控制率水河流域面积908km2。是一座以防洪为主,结合城镇供水和发电,兼顾灌溉等综合利用的大(2)型水利枢纽工程。工程枢纽主要由混凝土重力坝、泄洪底孔、泄洪中孔、泄洪表孔、供水及生态放水管、发电引水管道、发电厂房及升压开关站、鱼道等建筑物组成。

1.2 拦河坝简介

拦河坝坝型为混凝土重力坝,坝轴线垂直主河道,坝轴线N80°32′32.6″E。左右岸非溢流段、溢流段、发电引水坝段坝块呈一字型布置。坝基高程137.0m,坝顶高程为173.6m,防浪墙顶高程174.8m,最大坝高36.6m。坝顶长214.0m,坝顶宽7.0m,共分为11 个坝块。其中右岸①坝块及左岸⑨~⑪坝块为非溢流段。河床段②~⑥坝块布置泄洪建筑物,其中⑥坝块导流边墩左侧布置供水及生态放水管。⑦、⑧坝块布置发电引水管道。

2 缺陷处理设计

2.1 现场检查情况

在7 号坝块浇筑至156.0m 高程后,检查发现:⑥坝块在157.5m 高程层间结合不良,左侧、上下游面肉眼可见薄层充填,局部裂缝。后沿封面取芯检查,下游面2 孔,左侧5 孔,7 孔芯样均沿施工缝面脱开,无胶结。

由于取芯设备仅能取出40cm 长芯样,不能反映整个施工缝的结合情况,在170.0m 高程垂直钻孔检查,共布置3 孔,钻至157.0m 高程。

压水压力0.3MPa 左右,检查发现157.5m、160.5m、163.5m 层面均存在不同渗流,由以157.5m高程层面缝较大,渗水长度约4m。压水试验检查情况见表1。

坝体混凝土平均透水率达到2.13Lu,层间渗漏严重。

2.2 原因分析

施工缝在施工过程中出现的问题主要表现为以下几种现象:施工缝处混凝土骨料集中,混凝土疏松,新旧混凝土接茬明显,沿缝隙处渗漏水等,引发主要和较常见的质量问题。

表1 压水试验检查表

(1)冲、凿毛不足,局部有灰浆、乳皮等。

(2)缝面残渣冲洗不干净,使得新旧混凝土结合不牢。

(3)浇筑上层混凝土时,没有或漏铺接缝砂浆,或接缝砂浆初凝或冻伤,失效。上下层混凝土不能牢固黏结。

(4)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。

(5)混凝土振捣不密实、漏振。

(6)下层混凝土间隙时间过长,养护和保护不到位,表面形成一层碳化层。

总之,水平施工缝的层间结合不良,破坏了大坝的整体性,降低了大混凝土抗剪、抗拉强度,影响大坝稳定;同时产生层间渗漏,抬高了层面扬压力;渗漏导致下游面将析出钙化,影响坝体耐久性;需进行处理。

2.3 处理方案

根据大坝结构特点及缺陷检查情况,需要对各层面进行补强和防渗处理:(1)补强,目的是提高混凝土不良结合面的粘结强度,恢复坝体的整体性。(2)防渗,封闭混凝土不良结合面的渗漏通道,保证坝体混凝土的防渗性能及耐久性。

2.3.1 补强措施

层间缝结合不良的补强只能采取从170.0m 仓面钻孔灌浆的方式,穿越各个浇筑层面分段接触灌浆,见图1。灌浆材料可选超细水泥或改性环氧。改性环氧价格较高,施工工艺复杂,要求基面干燥,不适合大面积灌浆。故⑥坝块层间缝采用超细水泥进行补强灌浆,超细水泥选用U·P-Ⅱ,52.5,执行规范《超细硅酸盐水泥》(GBT 35161-2017)。灌浆布孔采用正方形布孔间排距大约1.5m。

灌浆压力初选0.3~0.5MPa,在可能的情况下尽量加大灌浆压力。浆液水灰比采用2、1、0.6 三级;灌浆遵循从边缘向中部推进分序施工的原则,分4序,共46 孔,灌后进行压水试验检查,检查孔数为5%,合格标准为0.5Lu。

图1 补强灌浆布孔图

超细水泥的灌浆施工参照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL 62-2014)执行。

2.3.2 防渗措施

层间边缘灌浆压力不高,浆液充填不到,依然存在渗流通道,需进行处理。可采用水溶性聚氨酯灌浆或涂刷XPEX(赛柏斯)进行处理。聚氨酯灌浆效果更直接,能经蓄水初期的考验。赛柏斯渗透作用是一个持续的过程,防渗效果也是逐渐增强的一个过程。蓄水初期效果不明显。故⑥坝块层间缝防渗处理采用水溶性聚氨酯灌浆。

沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径与注浆嘴(止水针头)直径一致,钻孔角度宜≤45°,钻孔深度≤结构厚度的 2/3,钻孔必须穿过裂缝。钻孔间距为20~30cm。

用高压清洗机以 6MPa 的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。将洗缝时出现渗水的裂缝表面用水泥基防水材料进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。

使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料,灌浆压力0.5MPa,并尽量提高。立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力 3~5min,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。

用水泥基防水材料进行灌浆口的修补、封口处理。用单组份 PA 防水胶将化灌部分涂三遍(底涂、中涂、面涂)宽度 10~20cm,两端各长出 20~30cm。

2.4 处理效果评估

缺陷处理施灌后,对46 个灌浆孔按检查孔数不小于5%进行了压水试验检查,压水压力为0.5~1.0MPa,逐级升压,单孔持续时间不小于0.5h,各检查孔透水率均小于0.5Lu,施灌处理措施达到了预想的效果。

3 结语

(1)该工程层间结合面缺陷处理,指导思想明确,采用的工程技术措施合理经济,对类似工程具有一定借鉴作用。

(2)混凝土坝层间结合面处理是施工质量控制的重要一环,层间结合面处理不好将严重影响大坝整体性及耐久性。施工过程中应严守质量要求,防患于未然■

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