杨秀洁 杨树旭
【摘 要】轨道车上使用的螺杆在运行2年多后,发生了早期断裂,采用化学成分分析、力学性能试验、宏观分析、微观分析、金相检验等方法对螺杆断裂的原因进行了分析。结果表明:螺杆的断裂面和螺纹处不是同一材质,与工艺图纸要求不符。螺杆服役期间,导致受力不均匀,在交变应力作用下裂纹扩展并最终断裂。
【关键词】螺杆;断裂失效;交变应力;疲劳断裂
引言
螺杆位于机车底盘车轮之间很重要的零部件,主要调整闸瓦间隙大小,平衡机车刹车灵活性。为了保证行车安全,对螺杆的性能有一定的要求。此批螺杆的材质为Q235A钢,见图1。现对该断裂螺杆进行几方面的性能分析。
1.化学成分分析
该断件2019.7.22日送检理化室,将断件切割成三部分,分别对断裂面、螺纹处进行化学成分分析,图2中左边为断裂面试样、右边为螺纹处试样,结果见表1。
从分析结果可以看出,断裂处的检测数据符合 GB/T699-2015《优质碳素结构钢》标准中对45#钢的化学成分规定。螺纹处的检测数据符合GB/T700-2006《碳素结构钢》标准中对Q235A的化学成分规定。
2.力学性能分析
分别从硬度检测、拉伸试验、冲击试验三方面对该断裂螺杆的断裂处和螺纹处进行力学性能检测。
2.1硬度检测
从检测结果可以看出,此螺杆不论是断裂处还是螺纹处均无调质硬度。
2.2拉伸试验
从检测数据可以看出,此螺杆断裂处的拉伸试验中的四项检测值均符合GB/T699-2015《优质碳素结构钢》标准中力学性能的要求。
2.3冲击试验
从检测结果可以看出,此调整螺杆断裂处的冲击试验中的冲击吸收功检测值均符合GB/T699-2015《优质碳素结构钢》标准中力学性能的要求。
3.金相分析
3.1宏观检验
图4所示为断裂失效螺杆的断口宏观形貌,可见断裂起源于螺纹牙底,断面呈灰黑色但较为平整;远离断口的螺纹涂层完整,未发现明显的氧化锈蚀现象,螺纹牙顶存在明显的磨损现象两面上均有较明显的贝纹线,属于典型的双向弯曲疲劳断口。可以确定,该螺杆在服役过程中两裂纹源侧受到交变双向弯曲载荷而断裂。
3.2微观分析
对其断口用扫描电镜进行表面形貌分析,裂纹源区未见明显的加工及材质方面的缺陷,呈灰黑色,断口未见明显塑性变形,未发现明显的脱碳、增碳现象。断口表面局部磨损,瞬断区存在较小区域的剪切唇,为韧性断裂,裂纹有点状缺陷,属于沿晶裂纹。晶界上有其他相析集,弱化了晶界断裂强度和连续性,裂纹扩展区以疲劳条带为主,断口表面存在不同程度的二次裂纹和滑移痕迹,从而引起疲劳韧性断裂。见图5。
与两裂纹源连线的垂直方向上,可见晶界沉淀的分散颗粒,断裂大部分区域属于沿晶韧性断裂,起裂位置处未见明显缺陷。该螺杆的显微组织为回火索氏体,无明显异常.
4.结果分析
综上所述,该失效螺杆为韧性疲劳断裂,螺杆的断裂面和螺纹处不是同一材质,与工艺图纸要求不符,导致受力不均匀,在交变应力作用下裂纹扩展并最终断裂。
参考文献
[1]王荣. 机械装备的失效分析(续前)第三讲 断口分析技术(上)[J].理化检验(物理分册),2016,52(10):698-704
作者簡介:杨秀洁(1979.10--),女,汉族,陕西宝鸡人,宝鸡中车时代工程机械有限公司,工程师,从事理化检测研究。