某厂600 MW 机组汽水管道应力分析及支吊架调整

2020-05-07 02:56:30郭永峰王英俊
山西电力 2020年2期
关键词:冷段热态管系

郭永峰, 季 诚, 王英俊

(1.大唐国际运城发电有限责任公司,山西 运城 044602;2.华北电力科学研究院,北京 100045;3.北京华科同和科技有限公司,北京 100045)

1 项目简介

某电厂一期工程为2×600 MW 空冷脱硫燃煤发电机组,2007 年11 月2 号机组投运。该锅炉型号为HG2080/17.5-YM9,是哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进美国ABB-CE 燃烧工程公司技术设计、制造,属亚临界参数控制循环汽包炉,主要设计参数见表1。

2 支吊架调整技术概述

管道支吊架调整技术专门研究和解决承受管道载荷、约束管道冷热态位移、控制管道振动等方面的问题,研究管道支承、悬吊、限位、固定及减震、缓冲以及管道应力水平。管道支吊架对于控制管系的应力水平及其对设备的推力和力矩,保证管道和设备长期安全运行具有重要意义。

表1 锅炉主要设计参数

在役管道支吊架状态异常会对管道安全运行产生不良影响:一是管道受力不均或不能按设计进行膨胀;二是改变管道对设备的推力力矩,危害管道自身及其连接;三是增加管道局部应力,降低管道寿命;四是对管道振动的控制能力减弱,可能导致设备疲劳破坏。

3 支吊架检验调整工作的流程和主要内容

支吊架检验调整应遵循相关的工作流程,主要内容有[1-2]以下几方面。

a) 相关资料收集、审查与分析,图纸、参数的核对及记录。

b) 机组运行时,对支吊架进行热态检验,详细记录运行状态,对重大缺陷拍照。

c) 对于可以确定的损失或失效部件,根据需要提出采购清单。

d) 在机组停运、管道金属温度冷却至接近环境温度后,开始支吊架冷态检查。

e) 根据管道的设计参数,应用专业软件对四大管道的管系应力进行复核与评估,检查是否存在管道设计或支吊架选型错误,如有应纠正。根据管道及支吊架系统的实际状态,计算实际热态运行时的管系应力,找出最大应力和部位,评估管道运行的安全性。如果需要,利用应力分析软件对不合理的设计或损坏的支吊架进行改进。

f) 制定管道支吊架调整方案。

g) 在机组检修期间,组织专业人员完成支吊架更换与维修调整施工。

h) 机组高负荷稳定运行后,开展全面复查。若个别支吊架荷载超过规程允许范围,可视具体情形在热态或冷态下进行微调,直到全部符合要求。

4 支吊架现场检查

以冷再管道为例进行支吊架现场检查,冷再管道的轴测情况如图1 所示。

图1 冷再管道及支吊架轴测图

2 号机组投运以后,四大管道及汽水系统集箱支吊架出现了一系列问题,严重影响机组安全和稳定运行。限于篇幅,本文只列出冷再管道的部分检查结果(见表2)。

表2 冷再管道检查发现的主要缺陷

5 管系应力分析

依据收集到的相关设计、安装资料,采用专用软件对管系应力进行计算。管道在工作状态下承受的应力分为一次应力和二次应力[3]。一次应力是指管道在内压、自重和其他持续外载(包括支吊架反力等) 作用下所产生的应力;二次应力是指管道在热胀、冷缩或其他位移受约束时产生的应力。

5.1 四大管道主要设计参数

原设计各管道用于计算的主要参数见表3。

鉴于检验、分析过程的类似性和数据容量庞大,因篇幅所限,本文以冷再管道为重点,其他不再赘述。

5.2 再热冷段管系设计应力复核

采用专用有限元分析软件进行建模和分析[4],得到设计状态下再热冷段管道的综合应力。为便于分析,只列出直接相关的计算数据(见表4)。

由计算结果可知,管系的应力状态、管道最大应力与其许用应力的比值,均在合格范围内。结合原有管系的热态位移,可以看出,原设计满足管道的安全运行需要,管系的自补偿能力良好,管线设计合理。如果各管道系统的支吊架状态正常,其各次应力均能满足管道安全运行需要。

表3 四大管道应力计算主要参数

表4 冷再管道设计复核结果

5.3 再热冷段管系实际工作状态应力计算

检查发现,机组实际运行时,存在一系列缺陷。恒力吊架压死(未拔定位销等) 按刚性吊架计算,吊架脱空按无承载计算等,带入管系的实际工作状态进行计算。机组热态运行时,再热冷段管道的关键计算结果(实际综合应力) 如表5 所示。

在实际情形下,由于存在支吊架缺陷,导致管系的最大应力和最大位移、它们的位置和大小,与原先设计相比,都发生了很大变化。机组运行时实际的最大应力发生在冷再与锅炉厂设计分界点,而且远远超出了材料的许用应力。管系计算应力与许用应力的比值达到了2.81,而设计状态下最大只有0.659。一般而言,由于再热联箱和冷再管道的结构不同、强度差异较大,接口处应力超标可能直接导致接口焊缝及焊接影响区首先失效。所以,管系的实际支撑状态给管系安全带来了严重隐患,必须立即按照相关规程进行调整,恢复到安全水平的初始设计[5]。

其他管系的计算和具体调整,与此类似;因篇幅所限,不再赘述。

表5 冷再管道的实际工作应力

6 调整前后的对比

a) 检查结果:主蒸汽管道401 号双弹簧吊架横担偏斜。调整措施:拆除管道保温,调平吊架横担至水平状态并收紧管夹螺栓。

b) 检查结果:主蒸汽管道405 号恒力吊架行程下极限;调整措施:旋转花篮螺母使行程指示90%位置。

c) 检查结果:主给水管道2 号3 双恒力吊架行程上极限;调整结果:已经调整花篮螺母,使恒力吊架行程在10%位置。

d) 检查结果:再热冷段管道48 号双弹簧吊架备帽未锁紧;处理结果:已经锁紧备帽。

e) 检查结果:主给水管道17 号弹簧吊架管夹上螺帽缺失;处理方案:重新安装管夹螺帽,锁紧螺帽。

7 结论

本次四大管道支吊架检验调整,主要解决的问题有恒力吊架行程已达上下极限、行程偏大,双拉杆吊架横担倾斜严重,吊架备帽未锁紧,管夹螺栓松脱,吊杆缺失导致支吊架功能丧失,阻尼器工作范围异常等。基于管系应力计算分析的结果进行相关调整,使得管系应力恢复到安全水平,提高了机组安全性。机组启动运行后热态复查,管系运行良好,支吊架状态正常。

火力发电厂汽水管道在安装和运行中都会出现不同程度的失载、过载甚至失效等缺陷,这些问题如不及时得到解决,将会严重危及发电机组的安全运行[6]。因此,必须加强对汽水系统管道,特别是“四大管道”支吊架的检验和调整,结合机组每次检修进行全面检查。根据机组的实际情况进行管系应力计算和分析,是评估管道安全的重要手段。

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