现场风机动平衡应用

2020-05-01 06:04:18罗小峰
设备管理与维修 2020年5期
关键词:结疤动平衡叶轮

罗小峰

(湖北大峪口化工有限责任公司,湖北荆门 431900)

1 设备基本信息

设备名称:悬臂式除尘风机;结构型式:直联,悬臂式叶轮,如图1 所示;主要参数:转速1490 r/min,转子叶片数12 片。

2 故障发现过程

2018 年3 月11 日,磷肥车间工艺反映DAP 车间C3851 风机振动较大,要求由状态监测人员进行专业故障诊断,确定故障部位和性质,以便指导下一步检修工作。该风机为2008 年改型后的风机,原风机为开式叶轮,经皮带减速后转速约为980 r/min。因认为原风机开式叶轮效率较低,遂将3 台同型号风机(分别为C3855/C3853/C3851)全部改型为目前的直联闭式叶轮风机。现场判断风机整体振动非常大,已严重超标。

图1 风机结构型式

3 数据分析和故障诊断

检测各点振动后发现,各点水平方向振动值严重超标,而且风机前轴承水平方向(H2 点)振动最大,后轴承(H1 点)次之,电机水平方向最小,但也明显超标。其中振动最大的H2 点振动速度有效值甚至达到63 mm/s,频谱上转速频率(1490 r/min)峰值占绝对优势,如图2。

图2 风机前轴承H 向振动速度谱

检测中还发现除各点水平方向外,垂直、轴向振动均较小,见表1。

表1 风机各测点振动测量值

垂直方向振动严重超标,是因为整个风机基础底部有6 块橡胶弹性地脚,垂直方向的支撑刚度相对较小。一旦整体产生振动,垂直方向也会产生强烈的响应。

测量振动较大的前后轴承加速度值,发现加速度值仍在正常范围内。根据现场经验,正常情况下的滚动轴承,其高频或低频加速度均应小于20 m/s2,所测得的加速度水平虽然还在正常范围内,但由于整体振动大,对轴承产生了一定影响,而其它两台风机的加速度均在4 m/s2以下。这说明C3851 风机前、后轴承虽然并未出现明显磨损,但已受到一定影响,需要尽快对风机振动超标问题进行处理,以防止出现更加严重的轴系损伤故障。同时测量了另外两台同型号的风机,其中C3853 振动完全正常,而C3855 风机最大点(H2 点)振动在23 mm/s,虽然超标但明显小于C3851 风机。虽然未测量风机各部位的振动相位,但基本可以认定,风机叶轮存在明显的动平衡不良,引发整个轴系振动超标。

4 现场动平衡校正过程

针对转子严重不平衡导致的振动超标现象,通知工艺车间尽快安排停车检修。可以在不影响整个系统运行的前提下,短时间对C3851 风机进行停车检修。若需要进行动平衡校正,加上清理结疤的时间,大约需要2~3 h。在等待停车检修的时间里,通知机修车间做好现场动平衡前的准备工作。其中,根据风机叶轮特点,准备了多块平衡块,最小的40 g,最大的约400 g,分别进行了称重和记录。

3 月23 日,工艺安排单独停下C3851 风机,进行相关检查和处理,同时通知了设备管理部检测人员,检测人员到现场时大约9:30。通过打开的人孔门发现风机叶轮上有大量结疤,最厚的部位约有80 mm 厚,且结疤组织松散,易于清理。安排清理结疤的同时仔细检查叶轮,未发现明显变形、断裂、松脱现象。最终,清理下来大量结疤约有1 kg 以上。

清理结疤后,在暴露的轴上贴一块反光条,用于动平衡时测量相位。试车发现振动有明显降低,但前轴承H 向振动仍有20 mm/s-peak,而垂直方向振动已明显改善。此台风机在刚投用时,振动就比其他两台风机大,据此认定该风机叶轮在出厂前的动平衡并不合格。由于此次停车已做好现场动平衡的一切准备工作,于是决定对该风机进行现场动平衡校正,以使其振动完全恢复正常。

选择振动最大的H2 测点进行动平衡测量,并参照反光条位置,将对应的叶轮按照叶片数量(12 片)等分为12 份,即每个叶片间隔30°,按照常规做法,角度排列与转速方向相反,测量数据见表2。

表2 动平衡过程相关数据

经过现场动平衡校正,风机于11:40 振动完全恢复正常。整个清理和动平衡过程仅用时130 min。

5 案例小结

这是一个典型的转子不平衡的故障诊断及校正案例。从这个实际案例中,可以总结出转子动平衡故障的几个典型特征:①靠近叶轮的风机前轴承振动最大;②各点振动频谱以转速一倍频占主导;③短期内前后轴承振动加速度会有所上升,但不至于超标;④轴承水平和垂直方向相位差接近90°(在本案例中并未测量验证)。

通过这起案例,也有一些教训值得总结:①在选择第一次添加试重时,要根据转子尺寸、质量、转速等特点选择试重质量,不可盲目随意选取。若所选平衡块过重,会有造成设备振动严重超标的危险;若所选过轻,对初始振动造不成有效影响,但会影响计算的准确度。不过无论是过轻还是过重,均会影响到下一步计算的准确度,降低动平衡校正的效率。本案例中,第一次试重质量选择稍大,虽然造成了比较大的振动,但幸好未对计算结果的准确性产生影响。②叶轮上出现如此严重的结疤,应仔细分析产生原因,并在今后的运行中予以避免。在清理过程中发现结疤比较松散,但量比较大,结疤中含有一定水分。说明介质在系统中带进了水分,应重点分析介质中水分的来源并予以避免。若是结疤难以避免,鉴于结疤比较松散,可以考虑增加压缩空气吹扫的方法,随时将结疤吹扫掉,减少不平衡的发生。这要待进行工艺介质分析后方可确定。

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