新型煤矿纯机械式锚杆预紧控制装置分析

2020-04-10 03:29
凿岩机械气动工具 2020年1期
关键词:滑阀波纹管钻机

(大同煤矿集团朔州煤电山西宏宇诚铸建设工程有限公司,山西 怀仁037041)

0 引言

锚杆支护技术是煤矿支护改革的主要方向之一,当前已经得到了广泛的应用。锚杆支护的一个重要参数是预紧扭矩,预紧扭矩的大小直接影响到锚杆支护的工程质量,其预紧扭矩必须满足《锚杆支护规范》要求,不得超出相应范围[1]。当锚杆的扭矩过大时,容易使锚杆体受损,影响寿命和支护质量,甚至使得锚杆体断裂。当锚杆的扭矩过小,不足以满足预紧效果时,直接影响支护质量。通常在气动锚杆钻机的输出轴连接放大倍数的扭矩倍增器,用于放大气动锚杆钻机的扭矩。理论上气动锚杆钻机的扭矩与气动压力呈线性关系,通过控制风压可以控制扭矩。但是在实际运用中,通过气压控制扭矩不能很好地实现。因煤矿井下环境恶劣,扭矩倍增器的齿轮容易进入煤粉,使得齿轮磨损导致传动效率降低,同时也导致传动的效率不一致,所以锚杆扭矩未能得到有效控制[2]。

目前常用的扭矩测量装置是扭矩限矩器。扭矩限矩器有气动型、摩擦型、滚轮型,但是这些扭矩限矩器存在使用环境要求高、使用寿命短的缺点,在井下施工不理想。扭矩测量方法主要分为应变片式、非接触式两大类。应变片式主要是通过测量旋转轴的应力、应变值获取相应的扭矩。非接触式主要是利用声、光、磁等原理将信号输出,但需要电源,而且结构复杂不易安装,因此非接触式也不适用于井下施工。基于当前现有扭矩控制装置存在的一系列问题[3-6],笔者提出一种新型纯机械式锚杆预紧扭矩闭环控制装置。该装置具有结构简单、精度高、成本低的优点。

1 结构组成

新型纯机械式锚杆预紧扭矩闭环控制装置是由锚杆钻机、扭矩倍增器、二位三通滑阀以及波纹管等构成,见图1。

锚杆钻机在预紧锚杆过程中输出扭矩。扭矩倍增器是将输出的扭矩值进行放大,其一端连接锚杆钻机输出端,另一端连接锚杆螺母。波纹管固定在扭矩倍增器的把手上,用于检测扭矩倍增器输出的扭矩。当波纹管的压力升高到设定值后,二位三通滑阀的活塞运动,使得锚杆预紧气体回路断开,当锚杆预紧工序结束后,滑阀两端口连接气体回路,另一端连接波纹管的压力输出端[7-9]。

2 工作原理

图1 纯机械式锚杆预紧扭矩闭环控制装置

此锚杆预紧扭矩闭环装置的基本原理是:波纹管固定于扭矩倍增器的轴心L 把手位置,链条勾在锚网上,二位三通滑阀连接在气体回路。滑阀的阀口A、T 方向同气体流动方向相同,阀口B连接波纹管加压端。在锚杆预紧过程中,扭矩倍增器输出扭矩,同时其把手会受到反向力矩,链条受到拉力,由于杠杆机构的作用使得波纹管受压,随着扭矩的增大,拉链的拉力增大,波纹管的压力也随之增大。当扭矩达到设定值时,压力达到滑阀活塞开启压力,此时活塞迅速动作,致使阀口A 与T 断开,即气体回路断开,锚杆钻机结束工作,滑阀的活塞回到初始位置,这样就完成了一次锚杆预紧的过程。

3 装置各机构参数

3.1 滑阀结构参数

滑阀是纯机械式锚杆预紧扭矩闭环控制装置的主要部分之一。当扭矩未达到预紧值时,阀芯活塞不动作。当波纹管液体压力达到预定的数值时,滑阀活塞运动,滑阀关闭,锚杆预紧回路断开,与此同时,滑阀的阀芯活塞也回到初始位置,为了保证装置的可靠性,滑阀的参数尤为重要。滑阀的主要参数有阀芯活塞的尺寸、阀口的尺寸、弹簧的刚度以及滑阀的摩擦因数等,见表1。

表1 滑阀结构参数

表2 波纹管结构参数

图2 仿真模型

3.2 波纹管结构参数

波纹管的功能是通过液压力作用在滑阀测量齿圈扭矩,因此波纹管的性能也关系到此装置的可靠性和灵敏性。波纹管的参数包括波纹管的内径、外径、壁厚、单波高度等等。波纹管的参数见表2。

4 装置的仿真分析

根据此纯机械式锚杆预紧控制装置的原理,建立AMESim模型[10],如图2所示。其中锚杆钻机型号为MQT-130/3.2,扭矩倍增器装置的型号为ZN-4。

此装置的二级减速器由大小齿轮构成,压缩气体带动锚杆钻机产生扭矩,传输到小齿轮Ⅰ,再经大齿轮Ⅰ变速传输到小齿轮Ⅱ,最后通过大齿轮Ⅱ进行二级减速,输出到扭矩倍增器,将扭矩放大4倍。通过AMESim模型的建立,对此装置的控制回路进行仿真。滑阀和锚杆预紧扭矩响应曲线见图3。

图3 预紧扭矩响应曲线

图4 传动效率分析图

由图可知,锚杆预紧过程中螺母扭矩随着负载的增大而增大,当螺母扭矩达到500 N·m时,响应时间小于2.5 s。

煤矿井下作业环境恶劣,齿轮之间容易进入粉尘,造成齿轮的磨损,使得传动效率低下。因此,分析不同传动效率下理论扭矩与实际扭矩的关系是必要的。经实验测得,煤矿井下使用扭矩倍增器传动效率为80%~95%。传动效率为80%、85%、90%、95%时的实际扭矩如图4所示。

由图可知,当此装置锚杆预紧控制扭矩为500 N·m,在不同传动效率下,扭矩输出值都大于500 N·m,最大误差可达到6.2%。虽然该误差对此装置影响不大,但是依然需要定期对此装置进行维护,使其达到理想状态。

表3 井下实验数据表

5 井下实验分析

为了验证该装置的可靠性和灵敏度,在某煤矿井下实验,并通过力矩扳手进行检验,测得的扭矩传输效率为90%,实验如表3所示。由表可以看出,该装置控制扭矩在480~510 N·m 内,相对于整体效果,影响微小。

综上所述,纯机械式锚杆预紧控制装置能有效地控制锚杆扭矩,具有响应时间快、精度高、灵敏度强、可靠性好等特点。对于煤矿井下锚杆支护施工作业具有重要意义。

6 结束语

通过某煤矿井下实验表明,该装置可有效地控制扭矩在480~510 N·m 内,控制精度可达到90%以上,传动效率控制误差在6.2%左右。

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