寇文利, 周 玺, 邱云云
(陕西锌业有限公司, 陕西 商洛 726000)
某湿法炼锌厂电解工序共有电解槽476个,为搭接工艺。净液工序送来的新液与经过空气冷却塔冷却后的废电解液混合,再由总溜槽分别进入每个电解槽内。采用铅银合金二元板或铅银钙锶合金四元板为阳极,压延纯铝板为阴极,通直流电,析出周期为24 h。氧在阳极上析出后从电解液中逸出,锌在阴极上析出,取出经洗涤后,人工剥下析出锌片,经码垛后送锌熔铸工段生产锌锭。
锌锭按化学成份分为5个品牌:Zn 99.995、Zn 99.99、Zn 99.95、Zn 99.5、Zn 98.5,通常称Zn 99.995、Zn 99.99为精品锌。随着新技术、新材料的发展和应用,精品锌的应用范围越来越大,市场占有率越来越高,但精品锌品质高,生产技术难度大,一般中小型湿法炼锌企业很难稳定生产精品电锌,这直接影响到企业的市场竞争力和经济效益。该厂生产的锌锭达不到精品锌的要求,严重影响了企业效益,本文将针对此问题进行分析研究。
按照GB/470—2008规定,精品锌化学成分要求见表1。
表1 锌锭的化学成分 %
该厂组织生产牌号Zn 99.995、Zn 99.99时,电锌实际化学成分见表2。
由表1和表2对比可以看到,制约电锌质量的因素是铅,其余杂质元素含量均达到牌号Zn 99.995或Zn 99.99的要求。
该厂在组织生产牌号Zn 99.99电锌时,对各相关物料的含铅量进行了分析,结果见表3。
从表3可知:电解新液中的Pb2+含量不高,但废电解液中Pb2+含量高;析出锌含Pb达到Zn 99.99标准要求,而锌锭Pb达不到要求。经反复研究、对比试验分析出以下两方面原因。
(1) 阳极板的腐蚀是电解液中Pb2+含量升高的根源,电解液中Pb2+、Zn2+离子在阴极同时放电析出,导致锌片含Pb升高。
阳极板腐蚀的化学反应见式(1)~(2);阴极电极发生的化学反应见式(3)~(4)。
(1)
(2)
表2 某厂实际生产的电锌化学成分 %
表3 各类物料铅含量
Pb2++2e→Pb E=-0.122 V
(3)
Zn2++2e→Zn E=-0.762 V
(4)
(2)由于析出锌片对包钉锌、阳极泥等含铅高物料的机械夹带,导致锌锭比锌片铅含量高1.8~2.0倍。
电锌是由锌片熔化烧铸而成,要降低电锌含铅,必须降低锌片含铅,同时要减少锌片对含铅高的包钉锌、阳极泥等物料的机械夹带。严把阳极板质量关,科学使用阳极,减慢阳极板腐蚀速度,从源头上控制电解液中Pb2+的来源。
(1)阳极板在投运前要镀膜,否则使用寿命短。棕红色的PbO2结构致密,附着在阳极板表面,阻止阳极板继续腐蚀。该厂相同阳极板在不同条件下使用寿命如表4。由表4可知,延长阳极板使用寿命的措施:阳极板在使用前必须带绝缘块或绝缘夹,避免阴、阳极接触;使用前必须镀膜;定期刮阳极泥和平阳极板。
阳极镀膜的化学反应见式(5)。
(5)
(2)严格按阳极板质量标准要求生产阳极板,并做好检查检验工作,杜绝劣质阳极板投入使用。
表4 某厂相同阳极板在不同条件下使用寿命
(3)定期刮阳极泥、掏槽,延长使用寿命。用行车将电解槽内阳极板吊到阳极支架,铲净阳极泥,除去导电头上的铜锈,擦亮导电头。掏槽时先将需掏电解槽内的阴极板,每槽拔出3块,每槽布4~5个点,用铁钩把阳极板向两边轻轻挪动,以便吸头放下进行掏槽。挪动过程阳极板梁不能出现变形,阳极板不能与相邻两槽间铜排搭接出现短路。
(4)定期对阳极板面进行平整,延长其使用寿命。在对阳极板面进行平整时,板下要垫铝板,以方便接铲下的阳极泥。阳极板要逐片平整,剔除板上的鼓泡,阳极板穿孔12 cm×12 cm以上要更换。
该厂采用相同阳极板、电解新液,在不同工艺条件下电解液含Pb情况见表5。
表5 某厂不同工艺条件下电解液含Pb情况
由表5可得出以下结论。
(1)电解废液中含Cl-1越低,阳极板腐蚀速度愈慢。PbCl2比PbSO4溶解度大,致使阳极腐蚀加快,因此要求[Cl-1]<100 mg/L。
Cl-1腐蚀阳极板的化学反应见式(6)。
(6)
(2)电解液中Mn2+浓度过低,阳极板腐蚀速度快;但Mn2+浓度过高,又会降低电效,[Mn2+]控制在3~5 g/L较合适。MnSO4在阳极反应见式(7),生成的MnO2紧密地附着在阳极板表面,减慢阳极腐蚀速度。
(7)
(3)槽温升高,阳极板腐蚀速度加快,实践证明槽温控制在38~42 ℃较合适。
该厂电解液中PbSO4在不同温度、酸度下的溶解度见表6。
表6 某厂不同酸度、不同温度下电解液中PbSO4的溶解度
由表6可知:随着槽温的升高,PbSO4在电解液中的溶解度增大,游离[Pb2+]浓度增大;随着电解液中[H+]升高,PbSO4浓度减小,游离[Pb2+]浓度降低。但考虑到综合效率,将电解液酸锌比控制在(3~3.5)∶1,废电解液[Zn2+]45~50 g/L,槽温控制在36~42 ℃,电流密度480~520 A/m2较合适。
在电解液中适当添加SrCO3,则硫酸与SrCO3发生的反应见式(8)。
(8)
由于SrSO4比PbSO4溶度积小一个数量级,所以一旦生成SrSO4,它就从电解液中析出,而二价铅离子与锶离子有非常相近的离子半径,它们的硫酸盐结晶具有相同的晶型和相近的晶体数,并且SrSO4具有很大的表面能,因而SrSO4可起晶核作用,促使溶液中处于过饱和状态的PbSO4在其上结晶或使PbSO4与SrSO4共同结晶析出,达到降低电解液中[Pb2+]和悬浮的PbSO4浓度的目的。
经试验发现,由于骨胶用量不当,析出锌片表面布满过大的包钉锌,该包钉锌含Pb在0.16%左右;另在出槽时,锌片表面易夹带含Pb为6%~14%的阳极泥,导致锌片熔铸成锌锭时铅含量升高1.8~2.0倍。出槽时,当发现锌片上粘附有阳极泥,部分变黑甚至穿洞(原因是阳极板上阳极泥层太厚或阳极板弯曲,造成阳极与阴极接触短路),应在相应的阳极上做出标记,待出装槽结束后,吊出阳极板刮去阳极泥,平整后再放入电解槽内,若阳极板破损严重则应予更换。
在锌的电积过程中,随着电积的不断进行,析出锌表面出现微小包钉锌,电力线在包钉锌处越来越集中,在尖端放电作用下包钉锌生长极快,很快包钉锌长大成为阴阳极短路的桥梁,导致电解液中悬浮的PbSO4阳级泥等含铅微粒在其上附着,为避免包钉锌过多、过大,需向电解液中添加适量骨胶。骨胶在酸性电解液中很快形成OH-离子和带正电荷的胶质根,在外电场作用下,带正电的胶质根移向阴极并在其上放电析出,电力线越集中之处,胶质根沉积越多。带正电的胶质根不导电,它沉积在包钉锌表面使该处电阻增大,隔离绝缘后就阻止或削弱电解液中Zn2+、Pb2+等正离子在该处继续放电沉积,使结晶中心移向新的地方,防止了包钉的产生和增大,保证了析出锌片表面平整、光滑、致密。
该厂经反复试验,认为吨锌骨胶消耗0.16~0.20 kg,夜班每隔4 h添加一次,用60~70 ℃热水化开,从电解液混合槽均匀连续加入较好。
另外,还应做到:及时调整错牙,避免在锌片边缘产生过大包钉锌;严格平整阴阳极板,及时调整极距,避免局部极距过小,产生过大包钉锌或锌片对阳极泥的夹带;对锌片水洗,减少锌片表面对悬浮的PbSO4、阳极泥微粒夹带。
在没有采取以上措施前,该厂生产牌号Zn 99.99的品级率为95%,牌号Zn 99.995的品级率不到5%,其余是牌号为Zn 99.99以下的不合格品。采取以上措施以后,牌号Zn 99.99的品级率达到100%,牌号Zn 99.995的品级率达到98%以上。按中国有色金属网目前的价格进行效益分析,牌号Zn 99.99的锌锭价格为21 660元/t,牌号Zn 99.995的锌锭价格为21 730元。表7为某厂2018年7~12月锌锭产量及效益。
由于采取措施,产量也在不断扩大,没有采取措施前的产量比较小,无法用以前的产量来比较。这里取2018年7~12月锌锭的总产量102 047+475=102 522 t,牌号为Zn 99.995的品级率按5%计算,则产量为5 126.1 t,其余的97 395.9 t锌锭均按牌号为Zn 99.99的锌锭计算,则效益为5 126.1×21 730+97 395.9×21 660=222 098万元。通过采取以上措施后,至少可产生直接经济效益223 415-222 098=1 317万元,经济效益可观。
表7 某厂2018年7~12月锌锭产量及效益
某厂经过两年的反复试验,采取相应对策后对湿法炼锌企业提高精品电锌产出率是行之有效的。
(1) 生产牌号Zn 99.99时,析出锌Pb可控制在0.003%以内,电锌Pb可控制在0.005%以内,牌号为Zn 99.99的品级率达到100%。
(2) 生产牌号Zn 99.995时,析出锌Pb可控制在0.002%以内,电锌Pb可控制在0.003%以内,牌号为Zn 99.995的品级率达到98%以上。
(3) 产生直接经济效益1 000多万元。