罗雪松
(福建路桥建设有限公司,福州 350000)
随着高速公路的发展以及施工技术水平的提高,长、大隧道越来越多地出现在高速公路施工中。于此同时,各种复杂地质情况下的隧道施工问题也困扰着参建各方,尤其在大变形隧道中,面临着洞室初支变形、塌方、二衬开裂、仰拱隆起变形等诸多安全和质量问题,作为施工方,也面临着更加严峻的施工地质环境和更高的施工管理要求。
本项目为兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目,木寨岭隧道穿越漳河与洮河分水岭——木寨岭,横跨漳县、岷县两县。隧道采用分离式设计,左线里程ZK210+635~ZK225+856,全长15 231m;右线里程K210+635~K225+798,全长15 163m,洞身最大埋深590m。
木寨岭隧道进口施工段,主线起讫桩号为K210+620~K216+380(双洞),路线全长5.76km,位于甘肃省定西市漳县大草滩乡小林沟村境内。主要工作内容为木寨岭特长隧道进口段5 745m,斜井1623m/1 座,隧道全部为V 级围岩,主洞衬砌类型分为sVa(30m)、sVb(45m)、sVc(1467m)、sVd(304m)、sVe(475m)、sVf(2652m)、JGSV(100m)、TSVa(100m)、TSVc(280m)、交叉口277m、明洞15m 等11 种衬砌类型。木寨岭隧道按高速公路标准建设,设计车速80km/h,为双向四车道分离式隧道。
木寨岭隧道进口于2016 年5 月4 日开工,截至2019 年10 月25 日,上导开挖施工到YK214+590 时,发现YK214+547~YK214+574 段仰拱填充隆起变形,填充表面纵向开裂,洞室初支拱架扭曲变形,严重影响了后序工序的施工,为确保后续施工安全及工程质量,需对YK214+547~YK214+574 段进行处理。
原设计情况具体为:
1)设计支护参数:木寨岭隧道左洞ZK214+535.2~ZK214+615.2 段原设计为Ⅴ级围岩,衬砌结构形式为TSVC(紧急停车带),设计支护主要参数为:φ42mm 超前注浆小导管长450cm,环向间距40cm,外插角α为10°;φ25mm 自进式中空注浆锚杆长500cm,间距100cm×100cm(环向100cm,纵向100cm),φ42mm 径向注浆小导管长400cm,间距100cm×100cm(环向100cm,纵向100cm);HW200 型钢钢架,纵向间距50cm(含仰拱),喷射早强C25 混凝土厚30cm;二次衬砌C30 钢筋混凝土厚65cm;预留变形量30cm。
2)地质情况:该段围岩主要为中风化碳质板岩,灰黑色,薄层状构造,受褶皱影响,节理裂隙发育,该段围岩中存在高地应力,主应力方向为北北东向,与线路夹角小于26°,围岩稳定性差,易产生大变形及大坍塌,地下水主要为基岩裂隙水;施工时可能出现点滴状或淋雨状出水。
ZK214+535.2~ZK214+615.2 段为紧急停车带,地表高程为3 055.97~3 075.28m;设计路面高程为2 582.68~2 581.17m;洞室埋深为473~493m,存在较大的应力。从施工过程揭示的围岩情况看,该段以炭质板岩为主,部分围岩呈千枚岩化,围岩揉皱明显,岩体破碎,层理间黏结力小,施工过程中极易出现掉块和坍塌,且掌子面有渗水情况,进一步软化了岩体,在高应力地质作用下导致变形不可避免。
该段于2019 年8 月20 日开始开挖施工,11 月13 日,开挖支护结束;ZK214+535.2~ZK214+574 段仰拱施工时间从2019 年9 月6 日开始施工,至2019 年10 月9 日结束。施工过程中严格按施工设计图施工,从钻芯取样显示,该段仰拱及填充厚度符合设计要求,拱架数量满足设计要求。施工中采取的措施有:(1)加强隧道超前支护,每循环施作一次,具体参数:φ42mm 小导管,长4.5m,每循环35 根,间距40cm,1∶1 水泥浆进行注浆加固。(2)加强锁脚的连接。锁脚连接方式具体加强措施为:在拱架外侧翼缘板处焊接U 型定位筋,先加工厂焊接好,运至现场后安装拱架,再从U 型筋中间穿过钻孔,安装锁脚小导管并与U 型筋焊接牢固,然后采用L 筋加强锁脚与拱架的连接,这样加强了在变形段锁脚导管的作用。
2019 年10 月25 日起开始初支收敛沉降观测,截至2019年11 月12 日,最大收敛出现在ZK214+570 处,累计收敛值995mm(施工预留沉降量700mm),收敛平均速率21.17mm/d,最大沉降值467mm,沉降平均速率为9.94mm/d。经数理统计,该段最大侵限295mm,平均侵限136mm。在初支拱架变形后,对初支进行临时加固,方式为:采用I18 工字钢对初支进行环向支撑,间距1m。由于该段隧道沉降收敛变形较大,在安装临时护拱1 周后,临时护拱也出现较大扭曲变形,初支部分开裂,裂缝宽度为3~15mm。
自2019 年10 月25 日发现ZK214+547~ZK214+574 仰拱出现隆起和纵向裂缝后,对该段进行持续观测,截至11 月13日,裂缝最宽为17mm,最小为3mm,仰拱隆起最大为95mm(发现开裂前已隆起40mm),最小为7mm。
2019 年10 月26 日,按5m 的间距在仰拱裂缝两端布设观测点,监控点间距50~70cm。从监测结果看,虽然变形速率有所下降,但仰拱隆起依然呈上升势态,未完全稳定。
ZK214+535.2~ZK214+615.2 处于断层影响带,围岩主要为中风化碳质板岩,薄层构造,碎裂状松散结构,并且以炭质板岩为主,其间夹杂炭质千枚岩,少量渗水;围岩破碎,褶皱发育,围岩具有遇水软化特点,层理间填充物为全风化石英岩,胶结能力差,易掉块。围岩软散是导致洞室变形量大的主要原因之一,同时地应力大,拱墙压力全部施加至仰拱上,导致拱脚处应力集中,仰拱受拉,致使仰拱出现纵向开裂。
由于炭质板岩夹炭质千枚岩等对岩层认识不到位,而且在施工时围岩渗水点较多,导致岩体遇水软化,基底承载力降低,进而出现长段落的仰拱及填充面隆起变形和开裂。
为减小仰拱结构的继续变形,并综合考虑隧道整治时对后期二衬两侧边墙的稳定,减少其横向、竖向变形和位移,对ZK214+547~ZK214+597 段边墙两侧及拱腰两侧各设置梁排φ89mm 钢花管(壁厚6mm)锁脚,纵向间距100cm,每根长4.5m,下排钢花管斜插45°角斜向向下打入,上排钢花管15°角斜向向下打入;钢管内灌注细粒式混凝土,以增加钢花管整体刚度。为减小洞室变形,在两侧拱腰处各设置1 排φ89mm 钢花管,钢花管与拱架采用钢板连接并焊接牢固。
在施作φ89mm 钢花管大锁脚以及φ76mm 稳定杆对洞室进行加固后,根据洞室变形情况,若有必要,对仰拱隆起段进行基底加固,改善基底承载力和加固地基围岩,具体为:采用φ42mm,长5.5m 的小导管注浆,对仰拱基底进行固结,小导管采用钢花管,纵、环向间距1.5m,梅形布置,确保仰拱与岩体接触的密实;浆液采用1∶1∶0.5 双液水玻璃浆,注浆压力为0.5~10MPa。
注浆加固注意事项包括:(1)注意注浆的速度与压力,根据注浆速度及时调整配合比;(2)注浆时观察是否有窜浆现象,如果窜浆,可降低注浆压力、采用间歇注浆等措施保证注浆质量。
对该地段仰拱及初支布设观测点,每5m 布设一组断面,2 次/d 进行监控量测并与措施前进行对比。