王明刚,王石金,高卫军
(河南中烟安阳卷烟厂,河南安阳 455000)
科技创新是推动社会发展的不竭动力,我国“十二五”规划纲要提出,把科技进步和创新作为经济社会发展的重要推动力。在此背景下,烟草行业顺应潮流,把科技创新工作提到了重要议事日程。
目前PROTOS70 型机组是烟草行业的主力机型,是烟草生产企业的主流设备。其中,VE 吸丝成型部分主要是从烟丝管道吸取烟丝、经过吸丝成型后输送到卷制成型部分;主、副回丝输送带与同风机同步转动,将风室吸丝带下部和平准器修剪下的烟丝,通过转动的输送带输送到回丝振槽中,进行回收利用。副回丝输送带由电机带动运转,传动由联轴器与十字连接块传递给输送带。由于十字连接块的材质为橡胶块,容易磨损,引起联轴器、主动轴以及轴承磨损。
本研究以“提质降耗、保护人身安全、降低操作工劳动强度”为主题,对PROTOS70 副回丝输送带分析与改进,目的是提高备件的使用寿命和设备的有效作业率,降低操作工的劳动强度。
副回丝输送带的作用是将风室吸丝带在输送烟丝束时掉落的烟丝,以及吸丝通道堵塞时被拨出的烟丝,从右向左输送至主回丝输送带上(图1)。传动原理:电机提供动力,通过电机变速箱传输动力,从而带动联轴节;两个联轴节之间由一个十字连接块连接,联轴节带动主动辊,主动辊带动输送带和被动辊,将烟丝输送向主回丝输送带。其中,两个联轴节和十字连接块起到传递动力的作用。为了延长联轴节的使用寿命,防止其直接碰撞接触,十字连接块为橡胶材料,同时还可以起到一定的缓冲作用,但是容易造成磨损,从而使主动辊、联轴节发生故障。
图1 副回丝输送带示意
主回丝输送带主要是将平准器修剪下来的烟丝输送至回丝振槽内,其带上烟丝层的厚薄直接关系到烟丝回丝量的目测观察。设备运行时,平准器一直处于修剪烟丝状态,所以主回丝输送带应该一直处于运行状态。副回丝输送带主要是将掉落的烟丝输送至主回丝输送带上,如果设备正常运转,其所输送的为风室吸丝带下方所未吸牢而掉落的烟丝,输送的烟丝量很小,所以副回丝输送带大部分时间处于空运转状态。
(1)输送带老化故障。在长时间空运转的情况下,副回丝输送带会出现输送带老化,造成输送带两侧松紧不一致,产生输送带跑偏的故障现象,从而造成两侧的传动辊受力不均,加快传动辊的磨损和轴承的损坏。维修时需要整体拆下副回丝输送带防护罩和整个副回丝输送带,更换磨损的部件,需要两名修理工约2 h 协作完成。
(2)电机损坏故障。输送带传动电机碳刷老化或电机故障,造成输送带传动打停或停止。会出现VE 断路器K3 跳闸的故障现象。维修时,需要拆下整个副回丝输送带、电机和线路,用时约2.5 h。
(3)传动辊轴承损坏故障。传动辊轴承磨损或缺油时会造成传动辊运转不灵活,产生烟丝输送带跑偏、打停、传动辊磨损等故障。维修时,需要拆下整个输送带,更换两端传动辊轴承,用时约2 h。
(4)联轴节或十字连接块磨损。电机和主传动辊两端装有联轴节,为了防止联轴节直接接触造成不必要的磨损,动力传递由中间的、橡胶材质的十字连接块来传递。当十字连接块磨损时,会造成两端的联轴节直接接触传输动力,造成联轴节的磨损。此外,还会使输送带在运转时产生高频的噪声和振动,加快传动辊和轴承的磨损。维修时需要拆下整个输送带,更换联轴节和十字连接块,用时约2 h。
由于整个副回丝输送带与设备风机是同步运转的,所以其长期处于空运转状态对连接块、联轴节、主动辊、轴承、输送带均会产生一定的疲劳磨损,容易造成设备故障。并且,无论维修其中的任何部位,都需要整体拆下副回丝输送带防护罩和整个副回丝输送带,然后再进行部件拆除和零备件的维修更换。整个维修过程时间约2 h,这在很大程度上影响了设备的运行效率。
根据副回丝输送带的使用特点:易发生故障而且维修时间较长,部件使用率不高,经过多次试验,最终确定对整个副回丝输送装置进行改进。改进方案主要有两个内容:①在风室下部增加一个固定的烟丝输送斜槽,使其与主回丝输送带相交合;②设计一套自动定时清理方式,在斜槽始端加装正压吹风,清理斜槽上堆积的烟丝。
2.2.1 烟丝输送斜槽设计
通过对烟丝输送位置的测绘,最大化设计输送斜槽的角度,保障烟丝存在一定的倾斜角度,存在自主的下滑力。设计长105 cm、高11 cm、宽13 cm 的U 形不锈钢斜槽(图2)。
图2 新型副回丝输送带
2.2.2 吹风孔的设计
在斜槽的最右端设计一个吹风孔,通过试验设定正压值为0.1 MPa 的正压风,吹向斜槽底部。通过PLC 程序设定两种清理方式:一是通过电磁阀控制每隔1 h 清理一次斜槽;二是PLC控制接通回丝防护罩安全联锁,在其打开的同时进行清理吹风,关闭、安全联锁闭合时停止清理。
2.2.3 光电检测设计
通过试验发现,烟丝容易堆积部位为斜槽的左端和右端,因此在这两个点、距离底部50 mm 处分别设置了两处光电检测,检测当前阶段的烟丝堆积高度。如果任意一次检测被烟丝遮挡,则进行正压风清理,避免烟丝过多堆积,影响主回丝输送带工作。
改进的新型烟丝输送装置经过车间在5#机组试验运行两个月,设备正常运转、未发生故障,该部位零故障、零维修费用。经过近一年的应用观察,ZJ17 机组对新型烟丝输送装置的适应性较强,避免了因副回丝输送带故障引起的维修时间过长等现象,有效作业率有了较大提高(表1)。改造后,每月可以节约费用5000 元,每年可节约费用65 000 元。
因此,该改进的装置可以减少副回丝输送带的故障率、故障维修时间以似零部件消耗费用,同时去除了副回丝电机,降低了能源消耗,提高了设备的有效作业率,其在今后的设备管理创新中起到积极的作用。
本项目通过对PROTOS70 副回丝输送带的分析与改进,解决了烟草企业实际生产中存在的问题,达到了预期目的。同时,通过本项目的实施,相关技术人员进一步了解了对设备,提高了发现问题、分析问题和解决问题的能力,在专业理论和实践技能两方面都取得了较大的进步和收获。
表1 改进前后数据对比