杜建能
(航天长征化学工程股份有限公司,北京101111)
石油化工行业的生产厂房中,工业设备多、重量大、安装精度高,对土建施工的水平度控制一直是行业的难点所在。通过对以往的经验总结分析,也发现设备支座施工过程中存在同样的问题,主要为:支座安装精度要求高、水平定位及标高控制难度大;混凝土支座预埋板体量大,普通方式无法满足定位精度要求;混凝土支座梁钢筋较密,人工操作极为不便;混凝土振捣易造成预埋板的位移。设备支座生根于预埋板上,因此,能否做好支座预埋板安装,以及浇筑过程中的水平定位和标高控制,直接影响设备安装效果乃至后期设备运行期间的安全稳定。这就要求在设备支座施工的时候,必须采取一定的措施,来满足设备支座的更高精度。
以某超大型工艺炉设备为例,该工艺炉是某化工厂“煤制化肥”生产技术的核心,对安装精度有着极高的要求。目前的大炉型操作重量超过400t,共有4个支座,每个支座承受荷载达百吨以上。支座下设有支座钢梁,采用“八”字型布置,钢梁与下部混凝土承重梁通过4块预埋钢板焊接在一起(见图1)。所以,该工艺炉设备支座的安装精度,完全取决于混凝土梁中预埋钢板的施工质量。
图1 工艺炉设备支撑平面图
根据该工艺炉设备自身安装的条件,水平允许偏差为3mm;根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015表8.3.2,混凝土现浇结构表面平整度允许偏差为8mm。两者有着不同的施工精度要求,在混凝土施工满足精度要求的情况下,其精度并不满足设备支座的安装精度。除了支座预埋钢板自身的施工精度需要严格控制外,四块支座预埋钢板之间的相互偏差,也是质量控制的重点和难点。
原有该工艺炉支座梁的做法为(从下到上):
⑴一次浇筑支座混凝土梁;⑵找平钢板2;⑶主钢梁垫板钢板1;⑷支座主钢梁;⑸工艺炉支腿;详见图2。
图2 原设备支座剖面图
具体操作为:将用作找平的钢板2锚固于支座混凝土梁,然后将钢板2、钢板1、支座主钢梁之间相互焊接,最后吊装工艺炉时,将工艺炉支腿用螺栓锚固于支座主钢梁上。
在工艺炉支座原做法中,找平钢板2是作为预埋件直接埋在混凝土梁中的。这种做法,需将预埋件预先精确定位、找平,然后将预埋件固定在混凝土梁纵筋或模板上,最后浇筑混凝土,一次成型。在浇筑过程中,由于振捣、模板变形等不可控的种种原因,往往会导致埋件发生位移,即使预先定位准确,也不能保证预埋件成型后的精度偏差,施工质量极难控制。一旦不满足设备安装要求,只能通过垫板或削平打磨等后期措施补救,不但费工费料,还留下隐患。
经过改进,工艺炉支座找平钢板2不再直接埋在混凝土梁中,而是采用了一种“调平装置”,在混凝土梁预先预埋螺栓,通过调平装置调平支座钢板,最后二次灌浆方式固定,改进后做法见图3。
图3 改进后的设备支座剖面图
这种“调平装置”可以通过人工调平,改善找平钢板的水平精度,使之满足工艺炉的安装精度要求,弥补了常规施工误差过大的不足。下面结合图4,对改进后的设计及施工方案进行详细说明,以便使用者清楚了解本改进。
图4 “调平装置”详图
(1)严格按照工艺炉设备支座平面图,精确定位,在混凝土支座梁上预埋U型螺栓φ30,要求U型螺栓头部丝长约200mm,并露出混凝土梁一次浇筑表面160mm。预埋U型螺栓时,仅旋入一次浇筑面定位螺母(暂不安装调平螺母,调平螺母待后期使用)。一次浇筑面定位螺母定位后,应与U型螺栓点焊防止松动跑偏。此外,混凝土梁一次浇筑面低于钢板2表面80mm(留出找平富裕空间),外露螺栓160mm长度部分(一次浇筑面定位螺母以上)应在一次浇筑前外涂一层黄油,并裹布包严,防止螺栓在浇筑混凝土过程中粘黏混凝土,导致丝扣污染受损。浇筑完毕后,养护混凝土,保护好外漏螺栓。
(2)待一次浇筑混凝土梁强度达到要求,清理一次浇筑表面,除去外漏U型螺栓裹布,旋入调平螺母(每块钢板2四角各一个调平螺母,共4个)到设计高度,调平,采用水准仪、水准尺等工具测量标高和水平度,使之满足设计要求。应注意此处调平螺母是作为钢板2的支托使用,所以,调平螺母的定位应留出上部钢板2的厚度,并最终以钢板2的实际顶标高为验收标准。
(3)将钢板2套入预埋的U型螺栓,应轻拿轻放,不可使用蛮力贯入。因为此时下部作为支托的定位螺母已经调平,如果大力贯入,将会破坏定位螺母的位置,失去定位作用。钢板2套入后,应重新测量校核钢板2的标高及水准度,使满足设计要求。如果偏差较大,重新调整调平螺母,直到钢板2的顶标高和水平度满足设计要求。
(4)将钢板2与U型螺栓采用穿孔塞焊的方式永久固定(注意钢板2应在U型螺栓相应的位置预先开设φ42锥形螺栓孔,以便塞焊)。
(5)最后二次灌浆80mm厚,从钢板2顶部预先开设的灌浆孔及其侧面将钢板2与一次浇筑层之间的空隙填实,必要时可开气孔,保证灌浆密实,排空气泡。
(6)钢板2以上的钢板1及支座主钢梁可采用常规做法,定位准确后,四周围焊固定。
对于一些中小型的设备基础,如泵设备等,可对前述工艺炉支座锚板的调平方法做简单的修改,即可达到预期效果。其原理和操作方法基本相同,不再重复描述。详见下图5。
图5 泵设备支座钢板调平做法示意图
⑴本改进措施主要解决了预埋板难以保证施工精度的问题,降低施工误差,且操作简单易行,几乎无造价成本的提高。
⑵对于二次灌浆层厚度的问题,由于本文所举案例埋板体量较大,精度要求严格,必须留有足够的调平空间,所以,预留的灌浆层厚度较厚。对于其他一些体量较小的设备支座埋板,可适当减小二次灌浆层厚度。此外,若灌浆层厚度较厚的话,容易开裂,不利于灌浆质量的保证。
⑶在已经完成的项目中,工艺炉支座“调平装置”已经应用于实际,效果较好。本改进将继续总结经验,不断发展、创新,使改进成果更加完善,以利广泛应用。