崔伟强,代兆立,李 泽,董常家,杨耀辉,米书丽
1.中国石油冀东油田南堡作业区,河北唐山 063200
2.中国石油集团工程技术研究有限公司,天津 300451
冀东油田南堡作业区共有人工岛5 座,由于海水腐蚀严重[1-2],人工岛登陆点钢桩采用涂层和牺牲阳极进行保护[3-4]。2018 年对NP1-1、NP1-2、NP1-3、NP4-1 人工岛登陆点700 余根钢桩的腐蚀情况、涂层状态、保护电位及牺牲阳极状况进行了检测,发现部分钢桩牺牲阳极消耗过快。通过对现场情况和牺牲阳极成分、腐蚀形貌、电化学性能的分析,确定了牺牲阳极消耗过快的原因,为钢桩的腐蚀治理提供了依据。
经过检测,4 座人工岛的钢桩大部分防腐层完好,但存在涂层脱落、破损的情况,在涂层脱落、破损的部位发生了轻微的腐蚀减薄,腐蚀速率在0.005 ~0.12 mm/a 之间,钢桩保护电位在-1 016 ~-840 mV 之间,满足-1 050 ~ -800 mV 的保护要求,部分钢桩存在阳极缺失的情况。NP1-1、NP1-2、NP1-3 人工岛的牺牲阳极的剩余寿命满足设计要求,NP4-1 人工岛的牺牲阳极消耗较NP1-1、NP1-2、NP1-3 人工岛的快,剩余寿命普遍在10 年以下,不满足设计要求(原设计寿命30 年,已运行8 年)。
为了确定NP4-1 人工岛登陆点钢桩牺牲阳极消耗过快的原因,由潜水员取出一支阳极(见图1),按照标准要求进行牺牲阳极成分、腐蚀形貌、电化学性能分析[5]。
图1 取出的牺牲阳极照片
在牺牲阳极上取样,进行阳极主要的化学成分分析。取样时,先去除表面的杂质和腐蚀产物.用ICP 光谱仪Optima5300V 对阳极进行成分分析,阳极材质化学组成分析结果见表1。
从表1 中可以看出,牺牲阳极材料成分及杂质含量控制均满足GB/T 4948—2002 的要求。
从阳极中取3 个试样再进行电化学性能测试,参照GB/T 4948—2002 测试方法进行。表2 为3 个试样的电流效率计算结果。
表1 阳极材质化学组成
表2 3 个试样的电流效率计算结果
由表2 电流效率计算结果看出,3 个样品的电流效率都大于90%,满足GB/T 4948—2002 不低于90%的规定。
阳极开路电位和不同电流密度下的工作电位测试结果见表3。
表3 阳极开路电位和工作电位测试结果
由表3 的测试结果看出,牺牲阳极3 个样品的开路电位在-1.18 ~-1.10 V 之间,在不同电流密度下的工作电位在-1.12 ~-1.05 V 之间,满足GB/T 4948—2002 中的要求。
图2 试验后的腐蚀形貌
从腐蚀试验后的表面形貌可以看出,阳极表面呈现很多均匀的腐蚀坑和白色沉积物,牺牲阳极发生了比较均匀的腐蚀,满足GB/T 4948—2002中对于阳极溶解状况的要求。
在确认现场的牺牲阳极没有质量问题之后,通过查阅竣工图纸等资料发现,NP1-1、NP1-2 人工岛登陆点(以下简称人工岛) 钢桩涂层为Zn-Al 合金 (30 μm) + 磷化底漆 (80 μm) + 丙烯酸改性聚氨酯涂层(100 μm),NP1-3 人工岛钢桩的涂层为1 100 μm 环氧重防腐涂层,NP4-1 人工岛钢桩涂层为900 μm 环氧重防腐涂层,NP1-1、NP1-2、NP1-3 人工岛涂层保护效果比NP4-1 人工岛的好。另外,NP1-1、NP1-2、NP1-3 人工岛钢桩泥面以下有涂层设计,NP4-1 人工岛钢桩泥面以下无涂层设计,NP4-1 设计阳极时对需要阳极保护的钢桩面积考虑不充分,以上原因造成NP4-1 人工岛钢桩阳极消耗快。
(1) 4 座人工岛的钢桩在涂层脱落、破损的部位发生了轻微的腐蚀减薄,腐蚀速率在0.005~0.12 mm/a 之间。钢桩保护电位,满足-1050 ~-800 mV 的设计保护要求,部分钢桩存在阳极缺失的情况。3 座人工岛NP1-1、NP1-2、NP1-3 的牺牲阳极的剩余寿命满足设计要求,NP4-1 人工岛的牺牲阳极不满足设计要求。
(2) 通过对牺牲阳极化学成分、电化学性能以及试验后的腐蚀形貌分析发现,牺牲阳极满足GB/T 4948—2002 的要求。
(3) NP4-1 人工岛钢桩涂层保护效果差,以及泥面以下无涂层设计,导致牺牲阳极消耗过快,在以后类似工程中应充分考虑牺牲阳极需要保护的面积,保证牺牲阳极的使用寿命。
(4) 对于缺失牺牲阳极的钢桩,建议进行牺牲阳极补充安装,建议2 ~3 年后对钢桩保护电位和牺牲阳极状况进行复检。