阮科烽
(宁波钢铁有限公司,浙江宁波 315807)
宁波钢铁有限公司焦化厂混合机自开工以来,频繁出现轴头脱落、主轴断裂问题。由于混合机是上煤线的关键设备,焦炉所需的炼焦用煤必须先通过煤混合机混匀后经皮带输送至焦炉。一旦发生故障,将直接影响焦炉用煤,且混合机体积庞大,检修主轴需对其进行解体,长时间检修将造成对焦炉正常生产造成影响,严重者会造成焦炉供不上煤导致停产。
由于焦化厂的混合机是设备制造厂家设计、制造的第一台混合、输送能力达到900 t/h 的混合机,国内并无似规模的产品可供参考,在设计、制造过程中存在一些不到位。为此分析轴头脱落和主轴断裂的原因,对结构和材质进行重新设计、选用。使其在900 t/h 的生产能力下正常、稳定运行。
输送、搅拌物料的需要,混合机的主轴支撑方式为两端支撑,中间无其它支点,且两支撑点跨距大(两支撑轴承座的距离为8014 mm),主轴重量较重(单根主轴的总重量达到5200 kg)。主轴在运转过程中不但要承受扭转、剪切应力,还承受巨大的交变应力,且交变应力会随着物料输送量的增加而加大。
混合机主轴两端轴头和法兰的配合直径为Φ170 mm,配合长度为27 mm,法兰的盘面直径为Φ600 mm,两者的配合公差为H7/k6,通过6 个Φ12 mm 的圆柱销传递扭矩。轴头法兰和主轴法兰之间用12 个M20 的螺栓连接。
混合机在运转过程中产生较大的交变应力,主轴不断拉扯轴头连接法兰。由于轴头和链接法兰的配合长度较短(仅为27 mm),导致连接法兰受交变应力的作用从轴头脱落。
(1)为了减轻所输送物料对主轴的腐蚀,制造厂家选用船用钢板用来制作混合机的主轴。虽然提高了主轴的抗腐蚀能力,但船用钢板的弹性较差,主轴在不断承受交变应力的作用下,发生塑性变形,直至断裂。
(2)主轴为箱型结构,现将3 块腹板焊接成槽型体,再在槽型体内加焊“一”字筋板,最后再焊接最上方腹板。这种筋板结构无法起到有效的加强作用,无法有效抵制主轴变形。
(3)混合机制造厂家考虑主轴的抗腐蚀和耐磨性,在主轴的外面加装保护板。保护板分10 段安装,所以每段的结合处都是应力集中点。
鉴于上述三项原因,在巨大的交变应力作用下导致了混合机主轴的断裂。
引起轴头法兰脱落的原因是配合长度过短;引起主轴断裂的原因是结构设计不合理、材质选用不合适及重量过大。因此制订对策:轴头部分,增加法兰面和轴头的配合长度;主轴部分,改变主轴材质,改造加强筋板。
(1)重新制作法兰,厚度由原来的35 mm 增加至50 mm。
(2)增加套筒,长度为150 mm,与法兰盘面焊接,并加焊8块加强筋板,使其形成一体。
(3)加工原有主轴,将其与法兰配合长度由原来的27 mm增加至200 mm,并用90°方向的2 个(45×25×200)mm 的平键取代6 个Φ12 mm 圆柱销来抵抗剪切和传递扭矩(图1)。
图1 改造前后的轴头
图2 改造前后的主轴
(1)综合考虑钢材的各项性能,用16Mn 板取代船用钢板,制作主轴的腹板及加筋板。
(2)用12 mm 厚的钢板制作翼板,焊接成X 形主梁,在X 形主梁中间四面焊接8 mm 的通长筋板,并在主梁的纵向位置,每隔400 mm 加焊副筋板。焊接完成后上机床加工,保证各项加工精度:用16 mm 厚钢板制作主轴腹板,并在副筋板位置对应位置处钻孔;腹板放置主梁上,在钻孔处使用塞焊技术将腹板与副筋板焊接,并将腹板的两边与X 形主梁焊接,用同样的方法焊接完成4 块腹板,最后焊接两端法兰;整体进行热处理,消除焊接应力(图2)。
(3)为了不增加主轴总体重量,取消了主轴外加的保护板。重新排布叶片,将原来的76 片叶片(单轴)减少到40 片。为了不影响因叶片减少而降低混合机的混匀和输送能力,将叶片的形状由原来的矩形改为扇形,增大了叶片的受料面积。