催化裂化装置催化剂铁中毒分析及应对措施

2019-12-17 07:40何晓京
安全、健康和环境 2019年11期
关键词:蜡油渣油催化裂化

何晓京, 王 强

(中国石化镇海炼化分公司,浙江宁波 315207)

催化裂化(FCC)装置是石油加工过程中重要的二次加工装置,主要是使重质油品在高温和催化剂的作用下发生裂化反应,转变为干气、液化气、汽油和柴油等产品的过程。它是重油轻质化的主要手段之一,是炼油厂中的核心加工工艺。

催化裂化装置使用的催化剂是FCC过程的核心技术,其主要是由分子筛均匀分布于基质中而成。目前工业催化裂化催化剂中常用的分子筛是Y型分子筛,常用的基质是高岭土与铝溶胶、硅溶胶等形成的半合成基质。裂化催化剂的特性取决于分子筛与基质的性质,其中分子筛的催化特性是主要的,但基质的作用也不容忽视。

原油中含有铁、钙、钠、镍、钒等金属,在FCC反应过程中不断沉积在催化剂上,导致催化剂选择性变差、活性下降,并使裂化产物的焦炭和气体产率增加,轻质油收率下降[1],而且这种过程一般是永久性和不可逆的。随着FCC原料越来越重质化和劣质化,FCC催化剂金属中毒的影响也越来越严重。铁中毒由于其中毒现象不明显一直被人们所忽视,近几年随着原油的酸化和重质化的进一步加剧,铁中毒已产生极大的破坏作用。

中国石化镇海炼化公司2套催化装置分别是重油催化、蜡油催化,设计加工能力分别为180×104t/a和300×104t/a,原料部分为加氢蜡油,部分为常减压侧线抽出未加氢蜡油及减压渣油,重油催化再生系统采用两段再生(一段贫氧、二段富氧),蜡油催化采用前置烧焦罐的富氧再生。2018年3月份,2套催化装置的再生催化剂出现不同程度的铁中毒现象,本文主要对此次中毒现象进行分析,并提出应对措施,预防铁中毒再次发生。

1 催化裂化装置催化剂铁中毒现象

2018年3月10日开始,镇海炼化2套催化装置相继出现了异常工况,其中对蜡油催化装置的工况影响较大,经过分析为铁中毒引起。铁中毒后,反再工况、再生催化剂性质及产品分布都出现了异常。

1.1 催化剂铁中毒对反再工况的影响

催化剂铁中毒后,蜡油催化反再系统总藏量呈明显下降趋势,3月14-16日,总藏量由320 t下降至300 t,按每天加入新鲜催化剂5 t计算,两器催化剂跑损量30 t。再生器烧焦罐藏量由75 t逐渐下降至65 t,开大外循环滑阀后,外循环管密度上升,但烧焦罐藏量未明显变化,再生烧焦负荷受限,稀密相温差增大,出现尾燃现象。

再生器催化剂呈现了整体上移趋势,稀相密度出现了明显上升,由7 kg/m3逐渐上升至20 kg/m3。再生器旋风压降上升,旋风分离的负荷增加,再生器部分颗粒较大的催化剂跑至三旋,三旋入口浓度增加,采样分析了三旋入口的筛分组成,发现0~10 μm比例由79.81%下降至31.6%,10~50 μm比例由20.18%上升至68.4%,具体见表1。三旋回收罐的催化剂原来每周卸出2 t,而跑剂期间每天卸出8 t。三旋出口(烟机入口)粉尘短时出现了大于10 μm比例超过3%,对烟机运行工况产生了不利,影响烟机长周期运行。

表1 三旋入口粉尘筛分变化 %

1.2催化剂铁中毒后的性质变化

催化剂铁中毒期间,对平衡催化剂的性质进行分析,平衡催化剂中铁含量由4 000 mg/kg快速上升至4 800 mg/kg。查看了平衡催化剂中铁元素多年的历史数据发现,其最高值在2013年上半年,约6 800 mg/kg,但未发生催化剂铁中毒情况。

平衡催化剂的密实密度出现了下降趋势,由0.96 g/mL下降至0.88 g/mL,这也是再生器烧焦罐藏量无法提高、稀相密度上升、再生器中的催化剂整体往上飘的原因。对平衡催化剂的微观结构进行观察,发现存在大颗粒粘连小颗粒,催化剂颗粒变大,催化剂流化性能变差。再生器外循环滑阀开大后,虽然密度有所上升,但是催化剂由于流化性能不好而无法回到烧焦罐,催化剂循环量减少,导致了再生器烧焦负荷受限,烟气稀相发生尾燃。

再生催化剂的外观也发生了一定的变化,再生器卸出的正常平衡催化剂的样品颜色呈灰白色,而铁中毒后,催化剂表面聚集铁的氧化态,外观呈现了明显的浅黄色或者红色。

1.3 催化剂铁中毒后对产品分布的影响

催化剂铁中毒后,平衡催化剂的活性由56下降至55.7,从活性看,中毒前后变化不大。但是据文献记载,催化剂铁中毒后,会堵塞孔道[2],导致催化剂的孔体积下降,本次铁中毒,孔体积由0.26 mL/g下降至0.22 mL/g,原料油进出的孔道部分被堵塞,产品分布变差。催化剂铁中毒前后的产品分布见表2,表中干气产率略有下降,但是H2/CH4由1.97上升至2.44,说明催化剂脱氢反应明显增加。液化气收率下降0.9%,汽油收率下降1.4%,柴油收率上升1.9%,油浆收率上升0.52%。液化气和汽油的目标产物减少,柴油及油浆收率上升明显,说明催化剂选择性和转化率下降。文献记载铁中毒催化剂的比表面积和微孔体积均降低[3],其结果是原料转化率降低、汽油产率减少以及重油产率增加,这与本文的结果一致。

表2 催化剂中毒前后产品分布变化 %

2 平衡催化剂中铁中毒原因分析

催化剂的重金属污染关注比较多的是镍和钒,镍主要起脱氢作用,钒则是通过在催化剂颗粒内和颗粒间的迁移,与沸石发生多种形式的物理-化学作用,破坏沸石的晶体结构。随着原料越来越重质化和劣质化,催化裂化催化剂铁中毒的问题逐渐受到了普遍关注, 部分炼油厂已在实际生产中出现了铁中毒的情况,如洛阳石化、海南炼化、石家庄炼化等。

2.1 平衡催化剂中铁的来源

平衡催化剂中铁的来源主要有3个方面:新鲜催化剂中含的铁、原油中带来的铁以及操作中因装置腐蚀等原因造成的铁污染[4]。

新鲜催化剂中的铁是催化剂在制备过程中由原料带入的,镇海炼化蜡油催化装置使用的长岭催化剂厂的催化剂,其新鲜催化剂中Fe2O3含量为0.30%,也就说铁在新鲜剂中为2 100 mg/kg,这部分铁属于催化剂的组成部分,以良好的分散形式存在于催化剂基质上,对催化剂孔道性质影响不大。

原油中带来的铁称为原有铁,是指原油在自然生成以及采集、储运过程中引入的铁,我国原油中铁含量一般为0.001‰~0.12‰[5]。另目前各炼厂的清罐油,其铁含量较高,对催化裂化装置催化剂影响较大。

装置腐蚀等原因造成的铁污染称为过程铁,主要是指在原油加工过程中由于腐蚀、磨损等原因导致铁在催化剂上的沉积,其中以加工设备的腐蚀为主。原油加工过程中,铁和硫化氢生成硫化亚铁,但是原油中环烷酸的存在破坏了硫化亚铁这层保护层,而易生成环烷酸铁和硫化氢,环烷酸铁因油溶性而直接进入原油中。

2.2 铁在催化原料油形态及在催化剂中沉积方式

催化原料油中的铁主要是以无机和有机2种形式存在,无机铁主要是指硫化铁、氯化铁、氧化铁等,均不溶于油,但以非常细的颗粒混在油中;有机铁主要是指油溶性的环烷酸铁。原油中的铁主要是以环烷酸铁的形式存在,其他形式的铁含量很低。原油加工过程带来的过程铁,以环烷酸铁、氯化铁、硫化亚铁等形式存在,其中以环烷酸铁为主。

无机铁和有机铁在催化裂化装置催化剂中沉积形式不同,无机铁污染催化剂时表面和内部铁含量基本一致,而有机铁污染催化剂时表面的铁浓度远高于内部,表明无机铁既可以附着在催化剂表面也可以进入催化剂孔道,而有机铁大部分附着在催化剂表面形成瘤状突起,有机铁的污染毒害作用远强于无机铁。

2.3 本次催化裂化装置催化剂铁中毒原因

催化剂铁中毒后,分析中毒前后的催化原料油中铁含量,正常情况下,原料油中铁含量在5 mg/kg以下,但在催化剂中毒期间原料油铁含量为10 mg/kg,是平时的2倍。

为排查催化原料铁的来源,对常减压各侧线的铁元素进行分析,见表3,从各侧线数据可以看出,渣油中铁含量是其他各侧线的数百倍,催化原料铁主要来源于渣油中。查看催化以往的渣油铁数据,正常情况下,渣油铁含量在20 mg/kg左右,而本次催化剂中毒期间,渣油铁含量在50 mg/kg以上,高出正常水平2倍多。对产该批次高含铁渣油的常减压油性分析发现,常减压掺炼了5%~10%的清罐油,清罐油中铁含量高达205 mg/kg(一般正常原油铁含量在10 mg/kg左右)。

表3 常减压各侧线铁含量分布 mg/kg

本次催化剂中毒后,催化剂中铁含量为4 800 mg/kg,根据其他炼厂经验,一般在6 000 mg/kg以上,才会在催化剂中显现明显铁中毒。根据无机铁和有机铁在催化剂中形态不同,本次铁中毒由清罐油引起,推测清罐油中铁主要以有机铁形式存在,有机铁在催化剂中呈不均匀分布,有机铁的污染毒害作用远强于无机铁。

3 平衡催化剂中铁中毒应对措施

自3月10日2套催化装置出现异常工况后,刚开始怀疑是设备原因造成了催化剂跑剂,并未意识到是催化剂铁中毒。经过2套催化装置进一步对比分析,发现存在很多现象类似,同时对原料各分析数据进行加样分析,最终确定是催化剂铁中毒引起。装置出现异常后,降低装置加工量,初步确定催化剂铁中毒后,加快了对催化剂置换,新鲜催化剂加入量加快,同时加入未中毒的平衡剂30 t,加快异常工况恢复。同时更换加工渣油油性,并要求常减压加工催化掺渣料时,对加工油种进行优化,不加工高含铁原油或者掺炼清罐油。

3.1 监控催化裂化装置渣油铁含量及形态

催化裂化装置平衡催化剂铁主要来源于原料油,而原料油中铁主要存在于渣油中,因此要监控好渣油铁元素的日常分析,并设定铁含量指标,出现异常高情况及时调整催化工况进行预防。催化渣油是原油经过常减压分馏而来,原油进厂分析数据铁含量偏高,需要适当调整加工比例,使用低铁的原油进行调和,从而控制催化渣油的铁含量。同时加工一些特殊油种,比如说清罐油,要对各下游装置评估可能的影响,并制定相应措施。

本次催化剂铁中毒是原料中有机铁引起,因此需要注意原油中铁的形态,若有机铁含量较高,催化剂铁含量在较低水平时,其中毒速度也很快,建议有机铁较高的渣油不直接进催化装置加工,可进焦化装置或者先进行渣油加氢后再进催化装置加工。

3.2 适当增加催化剂单耗

增加催化剂单耗可加快催化剂的置换,增强催化剂抗铁中毒能力。以本次催化剂铁中毒为例,2套催化发生了不同程度铁中毒,其中蜡油催化较为严重,发生了烧焦罐藏量无法提高,稀相密度上升,再生器催化剂跑剂,稀相发生尾燃,而重油催化只发生了一再、二再的密相床层上移,对反再工况影响不大。2套催化掺炼的是相同的渣油,重油催化掺渣比例为26%左右,蜡油催化掺渣比例只有12%左右,重油催化总藏量200 t,蜡油催化300 t,按掺渣和藏量看,应该是重油催化铁中毒更加严重,但从实际情况来看并非如此。重油催化催化剂单耗为1.03 kg/t,而蜡油催化单耗只有0.52 kg/t,因此适当增加催化剂单耗,有利于增加催化剂抗重金属中毒能力。

3.3 对催化裂化催化剂改性以增加抗铁中毒能力

具有大孔基质的催化剂抗铁污染的能力相对较强,这是由于大孔基质具有更强的容铁能力,因而应该开发大孔基质的催化剂以增加催化剂的抗铁性能。某研究院最新开发的RICC系列、COKC系列和VRCC系列催化剂就是新型高抗铁重油催化剂。其中SOY分子筛具有高比表面、高孔体积和通道畅通的特性,能有效提高铁的容纳能力。海南炼化催化裂化催化剂铁含量高达10 000 mg/kg以上,催化剂厂家对其催化剂配方进行优化,选用了大孔体积、抗铁性能强的催化剂,同时催化剂单耗增加至1.7 kg/t,有效减缓了催化剂的铁中毒。

3.4 使用多金属钝化剂钝化系统中铁

某大学开发的新一代多功能钝化剂SD-NFNV1型金属钝化剂,具有钝化Ni、V、Fe、Na功能,可消除多种金属的协同影响。能有效降低催化裂化干气中的H2/CH4,提高再生催化剂的活性,在不影响产品质量的前提下提高轻油收率,使用过程中无凝结、无堵塞管道,使用方便,而且低毒,无味。

4 结论

a) 催化剂铁中毒后,催化剂堆比密度变小,再生器密相床层上移,稀相密度上升,严重情况下将导致再生器跑剂。催化铁中毒会影响产品分布,汽油液化气收率下降,柴油油浆收率上升,H2/CH4上升。

b) 原油中铁分为无机铁和有机铁,推测清罐油中以有机铁为主,有机铁在催化剂中呈不均匀分布,有机铁的污染毒害作用远强于无机铁。常减压在产催化掺渣料时,建议不掺炼清罐油。

c) 平衡催化剂的铁主要来源于渣油中,日常生产过程中监控好渣油中铁含量变化,建议根据装置实际情况制定渣油中铁含量指标。

d) 预防平衡催化剂铁中毒,可通过增加催化剂单耗、改进催化剂配方、选用大孔径催化剂及使用多金属钝化剂钝化铁等手段实现。

猜你喜欢
蜡油渣油催化裂化
常减压装置蜡油热供系统改造研究与应用
催化裂化再生器壳体关键制造技术
不同分子结构渣油加氢反应性能研究
春风和塔河调合渣油稠度与其结构关系
塔河渣油重溶剂脱沥青深度分离研究
提高催化裂化C4和C5/C6馏分价值的新工艺
催化裂化装置掺渣比改造后的运行优化
渣油加氢工艺类型及操作主要影响因素分析
影响蜡油加氢处理装置氢耗的因素