孙红干
中石化南京工程有限公司,江苏南京 210011
不锈钢管道具有良好的耐腐蚀性,清洁程度高,寿命长,因此在化工装置中的使用越来越频繁,某PO 生产装置的物料管线中大量使用了TP304 薄壁管道,其支架也很多采用TP304 的假腿型焊接型支架,在焊接过程中发现壁厚<5mm 的管道内壁出现锈斑、凸起发渣、凹坑等缺陷,影响管道的焊接质量。本文通过对缺陷产生原因、晶相、金属化学成分及设计要求分析,改进其焊接工艺,制定出一套新的焊接施工方案,防止各种焊接缺陷的发生。
从现场情况来看,≥5mm 以上的不锈钢未出现缺陷,主要原因是其母材厚度较厚,相当于氩弧焊的2-3 层打底,后续的焊接其热量输入不至于其发生氧化,而薄壁支架焊接产生缺陷的原因为以下几点:
1.1 现场到货的支腿与管道的匹配度不高,从而导致支腿与管道的间隙过大。需要较长时间的融合焊缝,不锈钢管道为薄壁管,从而导致熔池热量过高,造成管道内壁融化或烧穿,使内壁表面产生变化。
1.2 现场焊接位置受到限制,操作空间较小,焊接过程中操作不方便,影响焊接速度,产生过热现象的原因。
本次晶相分析对管道A358 TP304 主管Φ273×4.19,支管A312 TP304 的Φ168.3×3.4 分析。
采用 GB/T13299,抛光方法采取机械抛光,设备型号为XJB-200/JLJ008,采取化学浸蚀,放大倍数为200 倍。
奥氏体不锈钢是γ-Fe 中溶入了C、Cr、Ni 等化学元素形成的固溶体,由多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶,属于点阵结构。
3 个试件均为奥氏体组织,其中灰、白颜色由于各晶粒暴露在磨光试样表面上的晶面不同取向的缘故,在同样的显示倍数下,晶粒呈现粗细变化,可能是焊接过程中在敏化停留时间过长,在晶界处析出Cr23C6,奥氏体不锈钢在结晶过程中,Cr 较C 更容易析出结晶,若在敏化温度区停留时间过长,直接造成晶核富Cr,而晶界处富C 贫Cr,造成晶间过烧。
结论:晶相合格,但晶粒有粗大情况。
A358 TP304 成分为Cr:18~20,Ni:8~10.5。采用NitonXLt898 仪器对该支架上共3 个部位进行主要合金元素光谱分析,检验标准为GB/T 16597。三个检件Cr 元素含量在18.3~18.9%,Ni 元素含量在8.4~8.9%,检测结论合格。
由GB/T 20801 厚度计算t=pD/2(SΦ+pY)
式中:
t-计算厚度,单位mm
P-设计压力,单位MPa
D-管道外径,单位mm
S-设计温度下许用应力,单位MPa
Φ-焊件接头系数,表A.3.A.4 选取
Y-计算系数,t<D/6,取0.4
以p=0.8MPa,D=273mm,EFW 管 S=138MPa 常温,Φ=1.0
得出t=pD/2(SΦ+pY)
=0.8×273/2(138×1+0.8×0.4)
=0.8mm
根据GB/T 20801.3 图7 计算,其厚度为=C1+C2+C3+t+△,取整计算=1mm,目前管子厚度为4.19mm。
结论:合格。
根据以上情况,母材材质未受影响,仅为母材损伤,氧化严重,主要与热输入量有关,当热量较大时,容易产生弧坑,凹陷,发渣,氧化等情况,在常用的焊接方法中采用氩弧焊接热量适中,采用Φ2.4mm 铈钨极电弧棒,喷嘴直径10mm,采用逆变焊机WS-400(PNE60-400)TIG和高频焊把,保持电流稳定,焊接采用氩弧焊,焊接材料选用ER308焊丝,工艺参数为:电流80-90A、电压10-11V、焊接速度4-8 cm/min 、焊接线能量7-15KJ/cm。
6.1 保证间隙,相贯线切割要准确,保证全焊透焊缝,保证焊透。
6.2 焊接过程避免电弧较长时间停留,不摆动焊接,提高焊接速度,降低焊接线能量。
6.3 支架的两侧呈对称间断焊接,层间温度不得超过150℃,每层焊缝的接头错开,避免形成弧坑、夹渣和氧化现象。
6.4 对于受力要求不高的部位,焊接也可以采取间断花焊,每隔50mm 焊接100mm。
6.5 焊接时氩弧焊枪喷嘴紧贴焊缝表面转动,注意保持焊枪和焊缝夹角。
6.6 无论什么位置的焊接,钨极垂直于管子的轴心,保护熔池不被长时间氧化,打底仰焊采取内填丝,立焊和平焊位置采用外填丝。
6.7 在填丝过程中切勿扰乱氩气气流,否则焊缝氧化。
7.1 焊接完成后采取内窥镜检查焊缝焊接质量,目视无凹坑,发渣等情况。
7.2 采用支架焊缝外表面PT 检测,Ⅰ级合格。
7.3 试压和气密过程中做好检查检验工作。
通过改变焊接措施,采取对称焊或花焊,采用稳定的电流,氩弧焊接,避免常时间停留的措施,降低焊接线能量等措施,母材未出现发渣和凹坑的情况,仅个别部位出现氧化现象,可见以上改变焊接热输入的焊接方法的有效。