王 军
(河北钢铁集团邯钢公司焦化厂,河北 邯郸 056015)
邯钢焦化厂采用真空碳酸钾脱硫[1],该系统自2009年投入运行以来,出现了诸多影响生产顺行的问题,最为严重的是酸气管道堵塞的问题,而酸气管道堵塞直接影响真空泵的运行,因此查找真空泵出口酸气管道堵塞[2]原因成了最终难题。
堵塞物[3]呈黑色,管道堵塞较轻时,黑色物黏稠流动状;堵塞较严重时,黑色物固化呈焦炭状。取堵塞物块状置于40%NaOH溶液中,静置2h后,堵塞物溶解,溶液呈黑色,因此分析堵塞物呈酸性。
脱硫作业区曾有组织的短时间开过脱硫塔前煤气放散,而脱硫塔前煤气来自洗苯后,打开煤气放散后,地面有呈黑色液滴状、油状、黏稠物[4],因此分析可能来自洗苯塔的洗油。而洗苯塔洗油与煤气是逆向接触,煤气在塔内低进高出,在洗苯塔出口安装有机械式捕雾器,脱硫塔前煤气有黑色物喷出,判断出洗苯塔捕雾器捕集洗油达不到要求而夹带到煤气中。
我厂真空碳酸钾脱硫由焦耐院设计,但原设计的酸气管道存在诸多弊端,为了消除这些弊端对生产顺行的影响,所以在酸气管道上设置了酸气水封,如图1所示。
从图1中可以看出原设计中出现了两个U型弯,为了避免U型弯中出现积液和积渣,因此在两个U型弯处设置了两个酸气水封,但在使用过程中,为了预防酸气(剧毒)泄漏造成危险事故发生,酸气水封上的阀门常关闭状态,定期打开排放积液和积渣,因此会出现积液和积渣黏稠导致排放不畅,堵塞管道。但是在用蒸汽清通后会瞬间会在酸气水封上喷发,造成酸气大量泄漏,具有重大危险。
综合考虑安全和生产因素,拆除了酸气水封装置,仅留阀门短节,可在酸气管道阻力增大较明显时,人工背空气呼吸器进行集中排液和排渣。
图1 原设计酸气管道两个U型弯
因酸气管道堵塞影响生产顺行,通过考察其他相同工艺的焦化企业,其中运行较好的是在脱硫塔前设置水洗塔[5],但是由于需要投入新设备和占地的因素,因此没有采用此套方案。
此套方案是在脱硫塔前加装一个用软水喷洒的水洗塔,煤气与水逆向接触,利用软水喷洒去掉煤气中夹带的其他杂质,此套装置投用后,该企业三年内没有清洗酸气管道,说明该套装置的投用对煤气中夹带杂质的去除具有重要作用,如图2所示。
图2 脱硫塔前设置水洗塔
管道注水法操作简单,主要原理是用流动的软水稀释和溶解酸气中夹带的杂质和沉淀物,此装置需要配合酸气水封使用,可间歇使用,也可以连续使用,管道注水法如图3所示。
图3 管道注水法示意图
管道注水法又重新利用了原设计中的酸气水封,将酸气水封清洗干净后按示意图连接管道。先是采用了连续使用的方法,将入口阀门开适量,保证管道内有软水注入,通过酸气水封满流口水流量判断入水流量。按此法运行一段时间后,考虑安全因素,而采用间歇注水,定期打开阀门注水,注水一定时间后,通过满流口水质量判断管道内清洗是否干净而停止注水。
采用此法清洗酸气管道后,在一定程度上延长了酸气管道的使用寿命,由原来的2个月清洗一次酸气管道,延长到4个月清洗一次,延长了管道堵塞周期,减缓了清洗管道的压力。
酸气管道采用管道注水法后,在一定程度上延长了管道堵塞周期,减缓了清洗酸气管道的压力,如果想从根本上解决酸气管道堵塞的问题,可采用脱硫塔前置水洗塔的方法,这种方法在新建真空碳酸钾脱硫时可考虑加入。