王 鹏
(大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司,山西 大同 037001)
大同煤矿集团同忻煤矿三盘区5201 巷北东部为三盘区巷,北西部为8202 设计工作面,南东为8206 设计工作面,南西为回采边界。5201 巷为8201 综采工作面回风巷,满足8201 综采工作面生产时的通风、行人、运输物料、管线吊挂等的需要。
5201 巷掘进煤层为2#煤层,煤层平均厚度为3.6m,巷道设计长度为1780m,巷道断面为宽×高=5.2×3.6m,截至目前5201 巷已掘进480m,2201 巷已掘进到位。
5201 巷直接顶主要以泥岩与粉砂岩混合层为主,岩体成层状结构,易破碎,平均厚度为4.7m;基本顶主要以细砂岩为主,平均厚度为11.5m。根据矿地测科提供资料显示,5201 巷掘进至490m 处揭露一条F1 逆断层,其中H=1.5m,∠42°,如图1 所示。为了保证施工巷道安全快速过断层,初步设计采用仰斜法过F1 断层。
图1 5201 巷F1 逆断层剖面示意图
(1)5201 巷回采至472m 处,在工作面施工三排爆破钻孔,钻孔以5°仰角布置,钻孔排距为1.0m,每排施工8 个钻孔,钻孔间距为0.7m,钻孔深度为1.0m。
(2)爆破钻孔施工完后,在钻孔内依次填装矿用乳化炸药及毫秒延期电雷管,每个炮孔装药量为300g,采用松动爆破工艺,每次爆破炮孔数不得超过5 个。
(3)当巷道爆破掘进18m 且揭露上盘断层煤层顶底板后,施工巷道沿上盘煤层顶板继续掘进。
(1)施工效率低。采用松动爆破仰斜法过F1断层时,每掘进一茬需在工作面施工三排松动爆破孔。通过现场观察发现,三排爆破孔施工时间为1.5h;装药、连线、爆破等工序需2.0h;工作面排矸需0.8h;补打顶板支护需2h。每一循环用时为6.3h,全天掘进量为2.4m,过F1 断层需用时8d。
(2)煤柱损失量大。采用仰斜法过断层时需对底板预留三角煤住,总长度为18m,预留煤柱量约为500t,造成煤柱损失量大,巷道标准化质量差,经济损失达40 万元。
(3)顶板维护难度大。5201 巷过断层时需破顶岩,破岩厚度为1.5m,而施工巷道顶岩主要以混合岩层为主,岩体岩石普氏系数f <4.0,岩体裂隙发育,不稳定,在爆破震动作用下顶岩预留困难,很容易发生冒顶。采用传统锚杆支护难度大,效果差,加大了施工巷道过断层难度。
为了保证5201 巷过F1 断层施工安全,减少煤柱损失量,通过研究决定采用反掘法过F1 断层。
(1)由于2201 巷已掘进到位,从2201 巷510m 处向5201 巷施工一条运煤横贯,横贯长度为180m,巷道断面规格为宽×高=3.0×2.5m,采用综合机械化掘进施工工艺,巷道施工到位后按设计拐弯进行5201 巷反掘施工。
(2)2201 巷反掘施工9.0m 后,施工巷道底板以9°俯角边坡施工,顶板保持不变,顶板继续沿2#煤层顶板掘进,当巷道掘进11m 后施工巷道反掘揭露F1 断层。
(3)5201巷反掘到位后,施工巷道高度为5.1m,揭露断层面处煤岩厚度为3.6m,岩体厚度为1.5m;然后施工巷道沿断层下盘2#煤层顶板继续掘进过断层带。
为了保证施工巷道反掘揭露断层后断层面岩体稳定性,防止巷道超高处出现瓦斯集聚现象,决定采用注浆及施工人工假顶进行联合支护。
(1)注浆支护。施工巷道揭露断层后,在断层面距顶板0.5m 处施工一排注浆钻孔,钻孔深度为5.0m 且垂直煤壁布置,工作面共计布置三个注浆钻孔,钻孔间距为1.5m。注浆钻孔施工完成后,采用专用高压注浆泵向钻孔内高压注射马丽散混合液,注浆压力为1.2MPa。
(2)人工假顶施工。为了防止巷道超高处瓦斯集聚,在施工巷道距断层5.0m 处施工5 架锚索吊棚。吊棚与巷道垂直布置,吊棚间距为1.0m,吊棚长度为5.0m,吊棚平面与下盘2#煤层顶板齐平,如图2 所示。锚索吊棚施工完后,在其上方依次铺设原木,原木呈“井”字型布置,原木搭设完成后确保与施工巷道顶板接触严实。采用注浆泵对假顶间隙处注射罗克休膨胀剂进行填充。
图2 5201 巷反掘法过F1 断层剖面示意图
在对5201 巷过F1 断层传统施工方法存在的问题进行分析后,提出了反掘法过断层施工工艺。实际应用发现,反掘法过断层虽然增加了巷道掘进量,但无需破顶岩及预留底煤,解决了传统破顶岩时顶板维护难度大、效果差等技术难题,增加了掘进巷道煤柱回采量,提高了施工巷道过断层效率。同时,反掘施工揭露断层后,采用注浆及人工假顶等方法进行断层处顶板维护,提高了断层带附近顶板稳定性,保证施工安全,取得了显著成效。