可调二级增压结合EGR策略对米勒循环柴油机性能的影响

2019-08-26 06:23成晓北浦涵杨灿
车用发动机 2019年4期
关键词:缸内米勒柴油机

成晓北,浦涵,杨灿

(1.华中科技大学能源与动力工程学院,湖北 武汉 430074;2.华中科技大学中欧清洁与可再生能源学院,湖北 武汉 430074)

日益严格的排放法规推动了更清洁、更高效柴油机的发展。其研究重点是减少NOx等有害尾气排放,同时保持或者提高发动机效率[1-3]。与传统柴油机循环相比,米勒循环能够降低缸内燃烧温度,实现低温燃烧(LTC),有效减少NOx排放[4-7]。然而,对于米勒循环柴油机来说,无论是进气门早关(EIVC)还是进气门晚关(LIVC)策略,均会造成进气量不足,缸内燃烧效率降低,扭矩输出能力下降的问题[8-9]。Rinaldini[10]等试验结果表明,在欧洲驾驶循环中,米勒循环可降低NOx排放25%,但使燃油消耗率提高了2%。

提高进气压力能够克服米勒循环带来的不利因素,改善柴油机燃烧效率[12]。近年来,电子增压器(E-Booster)作为发动机电气化、小型化以及低速化的重要部件受到越来越多的关注。与传统的废气涡轮增压器相比,E-Booster的流量较小,压比较低,作为辅助增压器,能够有效地提高发动机中、低速的增压性能,同时E-Booster可控性更强,扭矩响应更快,很好地解决了涡轮迟滞问题[13]。将E-Booster与废气涡轮增压器协同工作,与米勒循环相结合,可快速地提高进气压力,优化缸内燃烧过程,获得更高的功率密度,从而提高动力性[14]。但另一方面,较高的增压压力会使得缸内最大压力升高,造成机械负荷增大以及NOx排放增加。为了抑制高增压带来的不利因素,可采用废气再循环(EGR)策略来调节燃烧反应速度,改善米勒循环柴油机运行状况[15-17]。

本研究以一台重型柴油机为研究对象,建立发动机一维仿真模型,展开E-Booster和可变几何截面涡轮增压器(VGT)协同的可调二级增压与EGR进气策略对米勒循环柴油机性能和排放特性的影响规律研究,为重型柴油机改善和拓宽米勒循环工况提供了科学理论依据和参考。

1 研究方案

1.1 试验台架和仿真模型建立

试验发动机为一台直列6缸重型柴油机,主要技术参数见表1,台架示意见图1。采用了BOSCH喷油系统以及电控高压冷却型EGR系统,可调节EGR阀控制EGR率,并匹配了VGT与E-Booster的可调二级增压系统,表2示出E-Booster主要技术参数。缸压数据由Kistler 6125A传感器测量,采样间隔为0.1°曲轴转角,采集100个循环进行平均。采用Horiba MEXA-720 NOx分析仪测量NOx排放。

表1 发动机主要技术参数

图1 试验台架示意

压轮直径/mm64持续功率@48 V/kW 2.5峰值功率@48 V/kW6.2系统效率/%68最高效率/%94最高转速/r·min-172 000

本研究采用一维性能仿真热力学软件GT-Power建立发动机仿真模型。进排气管路采用了一维简化模型,燃烧模型为双韦伯模型[18],传热模型为Woschni模型[19],涡轮增压器的特性曲线MAP,通过输入的数据拟合与线性插值生成[20],NOx的生成采用了扩展的Zeldovich模型进行预测[21]。

图2示出计算中采用的进排气门升程曲线,定义EIVC策略对应的米勒度为负,其值就为进气门早关角,LIVC策略对应的米勒度为正,其值就为进气门晚关角,而米勒度越大就表示进气门早关角或晚关角越大。其中原机的米勒度为M30(即进气晚关角为30°曲轴转角)。本研究围绕1 400 r/min,平均有效压力pme=1.85 MPa工况进行分析,计算过程中始终保持各算例的喷油正时、喷油压力和循环喷油量同原机1 400 r/min,1.85 MPa工况一致。

图2 进排气门升程曲线示意

1.2 模型校核

为了验证仿真模型的准确性,需要对仿真和试验的结果进行对比校核,图3和图4分别示出1 400 r/min,1.85 MPa工况下缸内压力和NOx排放的试验值与计算值对比。从图中看到,计算和试验缸压一致性良好,试验峰值压力为16.31 MPa,计算峰值压力为16.27 MPa,差异小于2%,NOx排放的差异也小于2%,验证了模型的准确性,从而表明模型可以较准确地模拟发动机的运行过程,能够满足计算分析要求。

图3 试验缸压与计算缸压对比

图4 NOx排放试验值与计算值对比

1.3 评价指标

为更加全面分析评价各因素对发动机性能的影响规律,引入并定义了以下3个评价指标:

1) 由于E-Booster的消耗会对发动机实际输出功率产生影响,定义实际平均有效压力pme,ac:

pme,ac=pme-pme,e。

(1)

式中:pme为曲轴输出平均有效压力;pme,e为E-Booster所消耗曲轴输出的平均有效压力。

2) 为研究二级增压系统高、低压级压比分配对柴油机性能的影响,定义高压级压比系数πH为

(2)

式中:pH为高压级增压压力;pin为进气压力。

3) 为表征泵气损失变化带来的影响,定义泵气平均有效压力收益Δpme,p为

Δpme,p=pme,p,x-pme,p,0。

(3)

式中:pme,p,x为πH=x%的平均泵气有效压力;pme,p,0为πH=0的平均泵气有效压力。

2 米勒循环对发动机性能的影响

为研究米勒度对发动机性能和排放的影响,计算过程中E-Booster不介入,通过VGT开度控制进气压力保持在0.266 MPa(原机),仅改变米勒度。

2.1 米勒度对pme,ac的影响

图5示出了米勒度对pme,ac与进气流量的影响,图6示出了米勒度对θCA50与燃烧持续期的影响。θCA50和燃烧持续期是表征缸内燃烧放热规律的两个重要特征参数,其中θCA50定义为循环累计放热量达到总放热量50%时对应的曲轴转角,燃烧持续期定义为从循环累计放热量为总放热量10%~90%所对应的曲轴转角间隔。两个特征参数密切影响了放热率、缸内最大压力以及做功能力等特性参数。

由图5可知,不论是EIVC还是LIVC策略,随着米勒度的增加,pme,ac基本上都是逐渐下降的趋势,M-40和M100相对于M0分别降低0.17 MPa,0.26 MPa。这是由于在进气压力不变的情况下,对于EIVC策略,由于进气门早关,进气量减少,而对于LIVC策略,当进气门晚关角较小时,此时利用了进气惯性,使得进气量有一定程度升高,而当进气门晚关角较大时,活塞继续上行,将部分新鲜充量推回进气道,进气流量下降。对于柴油机来说,随着进气量的降低,缸内氧气浓度和缸内初始压力、温度下降,燃气混合减弱,燃烧过程放缓,扩散燃烧后期燃烧比例增加。如图6所示,θCA50推迟,整个燃烧持续期延长,活塞膨胀段做功能力下降,导致有效热效率下降。

图5 米勒度对pme,ac与进气流量的影响

图6 米勒度对θCA50与燃烧持续期的影响

2.2 米勒度对NOx的影响

图7示出了米勒度对NOx排放与最高燃烧温度(Tmax)的影响。在EIVC策略下,随着米勒度的提高,NOx排放逐渐降低,当米勒度为M-40时,NOx排放从2.11 g/(kW·h)降至1.47 g/(kW·h),降低了30.3%。在LIVC策略下,随着米勒度逐渐增加,NOx排放会有小幅度的升高,但是米勒度大于M40后,NOx排放迅速下降,M100时降至1.24 g/(kW·h),下降了41.2%。从图7可以看到,EIVC策略下随着米勒度从M0变化至M-40,Tmax逐渐降低,下降了66 K。这是由于进气门早关减少了缸内进气量,同时随着活塞下行,在压缩冲程前新鲜充量进一步膨胀冷却,使得缸内初始温度和压力降低,因此Tmax呈现出相似的变化趋势。在LIVC策略下,米勒度从M0增加至M100,Tmax先小幅升高,之后逐渐降低,M100时Tmax为2 601 K,下降了81 K。这是因为当进气门晚关角较大时,活塞上行过程中将部分新鲜充量推回进气道,同时带走部分热量,使得缸内初始温度和压力下降。所以不论是在EIVC还是在LIVC策略下,随着米勒循环的加深,Tmax和氧气浓度基本都是逐渐下降,而这两者都是抑制NOx生成的关键因素。

图7 米勒度对NOx排放与最高燃烧温度的影响

3 二级压比分配对发动机性能的影响

由上述分析可知,米勒循环可以有效降低Tmax和NOx排放,但由于新鲜充量不足,缸内燃烧速率下降,使得发动机扭矩输出能力下降。因此,为了克服米勒循环带来的限制,本研究采用E-Booster与VGT协同的可调二级增压策略,控制进气压力,并分析高、低压级压比分配规律对柴油机性能的影响。

由于E-Booster放置于VGT之后,即为二级增压系统的高压级,因此,E-Booster的压比系数为高压级压比系数πH。

3.1 不同进气压力下压比分配规律对pme,ac的影响

为研究不同pin下二级增压系统压比分配对柴油机性能的影响,计算过程中保持米勒度为M30,pin由0.266 MPa(原机)逐渐增加至0.296 MPa,同时在相同的pin下逐渐提高E-Booster压比系数πH。

图8示出不同pin下πH对pme,ac的影响。结果显示,相同的pin下,随着πH的提高,柴油机pme,ac均先升高后降低。如pin为0.266 MPa,πH由0%升至7%时,pme,ac从1.85 MPa增至1.865 MPa,而当πH继续升至11%,pme,ac则又降至1.86 MPa。随着πH提高,即E-Booster的介入程度提高,pin保持不变,E-Booster承担了更多的增压比,VGT的涡轮有效流通面积增加,涡前压力随之下降,泵气损失减少。图9示出pin为0.266 MPa,米勒度为M30时,πH对pme,e和Δpme,p的影响。可以看到,当πH较低时,Δpme,p大于pme,e,表示降低泵气损失带来收益大于E-Booster消耗的额外功率,此时πH处于收益区间,pme,ac逐渐升高;πH=7%时,Δpme,p与pme,e基本一致,达到收益平衡点;而πH进一步增加后,Δpme,p将小于pme,e,此时泵气损失降低的收益将不能弥补E-Booster额外功率的消耗,导致pme,ac逐渐下降。此外,πH较高时,进排气压差也会迅速下降,可能会使发动机难以满足较高的EGR率需求,以降低NOx排放,因此,需要合理控制E-Booster的介入程度。

图8 不同进气压力下πH对pme,ac的影响

图9 πH对pme,e和Δpme,p的影响

另一方面,从图8中还可以看到,当πH不变,随着pin升高,pme,ac逐渐增加。当米勒度为M30,πH=7%时,pin从0.266 MPa增至0.296 MPa,pme,ac从1.865 MPa升至1.90 MPa,提高了0.035 MPa。这是由于随着pin提升,进气流量增加,缸内燃烧得到改善。图10示出πH=7%时,不同pin下缸内压力随气缸容积的变化(p-V曲线)。从图中可以看到,随着pin提高,压缩段和膨胀段均随之升高,同时两条曲线之前所围成的面积也在增加,这意味发动机的平均指示有效压力(pmi)提高。当pin为0.296 MPa时pmi达到最大值,相对于0.266 MPa提高了2.9%。虽然pin的提高会造成泵气损失增加,使得平均摩擦有效压力(pme,f)升高,但是其上升幅度小于pmi,所以此时提高pin有助于提高平均有效压力。由于pme与输出扭矩为正相关,因此pin的提高有利于发动机动力性改善,增强米勒循环柴油机扭矩输出能力。

图10 不同进气压力下的p-V曲线

图11示出了不同pin下缸内最大压力(pmax)随πH的变化规律。结果表明,当pin不变,πH对pmax没有明显影响,pmax基本保持稳定,而随着pin升高,pmax则明显升高。当进气压力从0.266 MPa升高至0.296 MPa,pmax提高了2.37 MPa,上升了14.2%。这是因为随着pin升高,新鲜充量增加,压缩终了时刻温度、压力升高,燃油雾化得到改善,燃烧速率增加,放热更加集中,引起压力升高率增加,pmax快速上升。

图11 不同进气压力下πH对缸内最大压力的影响

3.2 不同进气压力下压比分配规律对NOx排放的影响

图12示出不同pin下,πH对NOx排放的影响规律。从图中可以看到,在相同的pin下,NOx排放随着πH的改变没有发生明显变化,但是随着pin的增加,NOx排放则明显升高。这是由于进气量的增加提高了缸内氧气浓度,同时燃烧效率得到改善,缸内燃烧温度升高,而富氧和高温两者都是促使NOx生成的主要因素。

图12 不同进气压力下πH对NOx排放的影响

4 EGR对发动机性能和NOx排放的影响

由上述的分析可知,米勒循环可以通过较高的pin增加进气量来改善缸内有效燃烧效率,弥补其动力性不足的问题。然而较高的pin也造成一些不利因素,伴随着空燃比的增加,富氧环境促使了NOx排放增加;同时缸内pmax也会随之升高,机械负荷增加,影响发动机的可靠性和稳定性,而且较高的压力升高率会导致发动机运行粗暴,噪声增加。因此,本研究提出采用EGR策略来抑制由高增压产生的不利影响,控制燃烧反应速率,改善发动机性能。计算中保持了较高的pin,取值为0.286 MPa,E-Booster压比系数πH为7%,EGR率从0%(原机)逐渐增加至40%。

4.1 不同米勒度下EGR对pme,ac的影响

图13示出了不同米勒度下,EGR对pme,ac的影响规律。EGR在降低NOx排放的同时,由于降低了缸内氧气浓度和燃烧温度,减缓了燃烧速率,使θCA50和燃烧持续期偏离了最佳经济区,有效热效率下降。随着EGR率升高,pme,ac逐渐下降,并且随着米勒循环的加深,pme,ac下降的趋势愈加明显。当EGR率为40%,米勒度为M30时,pme,ac降低了3.6%,而当米勒度为M90时,则降低了8.6%。因为米勒循环较深时,随着EGR率升高,缸内燃烧速率进一步放缓,θCA50和燃烧持续期延长,发动机有效做功能力明显降低。

图14示出不同米勒度下,EGR对pmax的影响规律。结果表明,随着EGR率升高,pmax逐渐下降,因为EGR的增加导致新鲜充量减少,降低了缸内燃烧速率,使得压力升高率下降。当米勒度为M30,EGR率从0%增至40%时,pmax从18.2 MPa降至17.5 MPa,下降了3.8%。

图13 不同米勒度下EGR对pme,ac的影响

图14 不同米勒度下EGR对缸内最大压力的影响

4.2 不同米勒度下EGR对NOx排放的影响

图15示出不同米勒度下,NOx排放随EGR的变化规律。结果表明,随EGR率升高,NOx排放均明显下降。米勒度为M30,EGR率增至40%时,NOx排放从2.24 g/(kW·h)降至0.42 g/(kW·h),降低了81%。随EGR率升高,缸内的多原子组分浓度提高,比如CO2和H2O,而这些多原子组分的热容量高于新鲜空气,因此在相同的热吸附条件下,缸内燃烧温度降低。此外由于氧气浓度下降,缸内不完全燃烧程度增加,放热量减少。如图16所示,当米勒度为M30,EGR升高至40%时,Tmax下降了215 K,降幅达到了7.9%。因此,缸内燃烧温度和氧气浓度的降低有效抑制了NOx的生成。

图15 不同米勒度下EGR对NOx排放的影响

图16 不同米勒度下EGR对最高燃烧温度的影响

由上述的研究结果可得,当米勒度为M30时,pin提高至0.286 MPa,πH保持在7%,EGR率为10%,柴油机的pme,ac提高了0.03 MPa,同时NOx排放下降了0.47 g/(kW·h),pmax上升了2.2 MPa,说明采用E-Booster的可调二级增压与EGR结合能够改善米勒循环柴油机的燃烧和NOx排放。

5 结论

a) 随着米勒度的提高,柴油机NOx排放得到改善,最高降幅可达41.2%,但由于新鲜充量下降,燃烧效率降低,pme,ac下降了0.26 MPa;

b) 引入E-Booster的可调二级增压系统,控制πH,提高进气压力,可弥补米勒循环新鲜充量不足,能够使pme,ac最大提高0.05 MPa;

c) 提高EGR率能够有效降低NOx排放以及缸内最大压力,弥补由于较高进气压力造成的不利影响。

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