丰宁抽水蓄能电站(一期)地下厂房开挖期阶段性安全监测分析

2019-08-07 10:15吕风英刘占海
陕西水利 2019年12期
关键词:过程线边墙测力计

支 旭,吕风英,刘占海

(1.中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司,北京 100024;2.河北丰宁抽水蓄能有限公司,河北 丰宁 068350)

1 工程概况

丰宁抽水蓄能电站位于河北丰宁境内滦河干流上,电站一、二期工程同步建设,总装机容量3600 MW(12×300MW),年平均发电量66.12 亿kW·h。主厂房开挖尺寸414 m×25 m×54.5 m(长×宽×高)。一期主机间开挖尺寸149.5 m,位于河北丰宁境内滦河,目前主厂房第五层开挖施工完成。

地下厂房区岩性为微新中粗粒花岗岩,属坚硬岩。主厂房洞轴线方向为SN,埋深为245 m~315 m,岩性为微风化中粗粒花岗岩,厂房四周均有断层发育,上游为f363,下游为f347、f348,左侧为f375,右侧为f350,主厂房洞位于上述断层所围地块中,但上述断层均未切割主体建筑物。厂房区中小规模断层较发育,走向以NWW 向为主,部分为NEE 向,破碎带宽5 cm~2 m不等,与厂房轴线大角度相交;厂房区NW 和NE 向裂隙发育,与厂房轴线斜交。厂房区地下水总体不丰富。地应力量值中等,最大主应力可达18 MPa,倾角约11°,方向约NE79.5°,与厂房及主变洞轴线大角度相交。地下厂房区岩体结构类型以次块状结构为主。岩体完整性较差,围岩类别总体以Ⅲ类为主。

地下厂房分9 层开挖,每层开挖控制深度5 m~10 m。根据现场施工进度的安排,本工程采用“先墙后洞”方案开挖。

2 监测仪器布置

一期主厂房布置4 个主监测断面:编号Ⅰ-Ⅰ(厂左0+0)、Ⅱ-Ⅱ(厂左 0+48)、Ⅲ-Ⅲ(厂左 0+96)、Ⅳ-Ⅳ(厂左 0+156),每个断面布置围岩内部位移监测、锚杆应力监测、预应力锚索监测;主厂房另设5 个辅助监测断面为a-a(厂右0+26)、b-b(厂左 0+24)、c-c(厂左 0+72)、d-d(厂左 0+120)、A-A(沿主变中心线剖面顶拱),其中 a-a、b-b、c-c、d-d 断面布置的监测项目为围岩内部位移观测、锚杆应力监测、预应力锚索监测,A-A、监测项目为围岩内部位移观测、锚杆应力监测。监测仪器断面布置统计见表1,典型断面布置图见图1。

图1 典型监测断布置图

表1 (一期)地下厂房系统监测仪器布置断面统计表

本工程地下厂房自2016 年开始施工,至2019 年1 月2日,主厂房已开挖至第6 层。

3 (一期)主副厂房监测成果分析

表2 显示,目前一期工程主副厂房较大变形主要出现在Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ、Ⅲ-Ⅲ断面上下游边墙,其它辅助断面变形量相对较小;表3 显示,目前一期主副厂房锚杆应力较大部位主要发生在Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ、Ⅲ-Ⅲ、Ⅳ-Ⅳ顶拱,边墙相对较小;表4 显示,目前锚索测力计超设计荷载部位主要发生在Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ、Ⅲ-Ⅲ、Ⅳ-Ⅳ断面(锚索设计吨位为1000 kN,锁定值为设计值的90%)

表2 (一期)主副厂房位移监测成果表 单位:mm

表3 (一期)主副厂房锚杆应力监测成果表 单位:MPa

表4 (一期)主副厂房锚索测计力监测成果表

(1)Ⅰ-Ⅰ断面最大变形分布为上游边墙>下游边墙>顶拱,其中最大变形部位发生在上游边墙979 m 高程,孔口位移57.84 mm,受厂房Ⅵ上游半幅开挖影响明显,主要表现为空间效应,现呈缓慢收敛趋势;对应锚索测力计较锁定吨位增加32.04%,较设计吨位增加10.76%,锚索应力与位移变化相关性良好,呈缓慢收敛趋势。多点位移计和锚索测力计过程线见图 2~ 图 3。

图2 多点位移计M1-6 位移- 时间过程线

图3 锚索测力计Dpcf1-6 荷载- 时间过程线

(2)Ⅱ-Ⅱ断面最大变形分布为下游边墙>上游边墙>顶拱;地质编录资料显示,上游边墙共有5 条长大裂隙穿过,以中陡倾角内倾为主,对边墙稳定有利,下游拱腰及拱角部位L183与L17、L18 组合切割形成块体,厚度5 m~15 m。从监测数据可以看出,围岩变形主要发生在距临空面0 m~10 m 范围内。变形最大区域为下游边墙1000.00 m 高程,孔口位移74.10 mm,现已呈收敛状态;对应锚索当前吨位823.12 kN,相对锁定吨位(-3.27%),相对设计吨位(-17.69%),锚索应力略有震荡,未见与变形明显相关性。多点位移计位移过程线见图4。

图4 多点位移计M2-8 位移- 时间过程线

(3)Ⅲ-Ⅲ断面最大变形分布为下游边墙>上游边墙>顶拱;该断面顶拱部位发育断层f371,规模较小,且只在顶拱发育,并未向上下游边墙延伸。受 L248、L261、L262、L591、L593、L802 等裂隙组合切割影响,上游边墙岩体相对破碎,可能形成诸多大小不一的块体,块体厚度约10 m,由于裂隙多外倾,块体在外力影响下可能沿裂隙面产生变形。下游拱脚部位L41 和L205 裂隙组合形成块体,厚度约4 m。下游边墙985 m~992 m高程段,L802 和L609 组合切割形成不稳定块体,块体最厚约3.5 m。多点位移计M3-9(厂左0+96,EL991 m,下游边墙)目前累计位移为86.47 mm(接近传感器量程100 mm),该处为主厂房变形最大部位,从位移过程线可以看出,变形主要发生在2018 年3 月~8 月中旬5#母线洞和厂房Ⅴ层开挖期间,由于5#母线洞顶拱距多点位移计M3-9 距离仅5 mm,5#母洞开挖过程中顶拱围岩向径空变形会对M3-9 产生扰动,致使变形增加,2018 年8 月18 日后变形呈收敛趋势;由于该部位变形量较大,在附近增加1 套多点位移计M3-9*(厂左0+96,EL986m,下游边墙),该套多点位移计于2018 年6 月20 日安装完成,自安装完成变形呈缓慢增长趋势,至9 月15 日变形量共增加11.55 mm,2018 年9 月30 日随4#母洞开挖,测值产生小幅突变,至2019 年1 月2 日位移共增加9.51 mm,达到21.37 mm,变形主要发生在2 m~19.5 m 范围内,目前M3-9*还有增长趋势。多点位移计M3-9(厂左0+96,EL991 m,下游边墙)从2018年11 月17 日后变形量相对前期有小幅减小,分析认为,变形趋势减缓是由于厂房护壁墙上排锚索张拉,限制了裂隙的继续发育,随着护壁墙下排锚索的张拉完成,将抑制多点位移计M3-9*继续变形。多点位移计位移过程线图5 和图6。

图5 多点位移计M3-9 位移- 时间过程线

图6 多点位移计M3-9*位移- 时间过程线

(4)安装间Ⅳ-Ⅳ断面多点位移计观测结果显示,目前安装于该断面拱顶、上游拱腰、上游拱肩、上游边墙的多点位移计测值为分别为 18.53 mm、22.87 mm、41.82 mm、42.12 mm,下游拱腰、下游拱肩、下游边墙测值分别为5.72 mm、-0.04 mm、5.35 mm,变形主要发生在2018 年3 月至4 月厂房Ⅳ层和工具间及机修间开挖期间。从变形分布看,上游侧变形明显大于下游侧变形,上下游两侧位移的严重不对称表明该区域存在不均匀变形,导致该区域存在指向上游的偏压,偏压使该区域应力高度集中,产生弹性或塑性变形。由于喷混凝土强度高,岩层强度较低且围岩构造弱面容许应变大于喷混凝土,从而导致2018年4 月24 日安装间上游侧顶拱出现喷混凝土开裂、掉块和空鼓现象,检查发现安装间厂左0+140~厂左0+200 产生的13 条裂缝有11 条发生在顶拱上游侧。产生不对称变形的原因主要是下游侧厂房和主变间交通洞采用“先洞后墙”的开挖顺序。上游侧工具间、机修间及排水廊道采用“先墙后洞”的开挖顺序,从该断面监测成果可以明显看出,采用“先洞后墙”的开挖顺序可以有效控制围岩变形。工具间及机修间开挖衬砌安成后,变形速率明显减,目前该断面处于稳定状态。典型过程线见图7。

图7 多点位移计M4-5 位移- 时间过程线

4 围岩变形特征综合分析

(1)从位移变化特征看,厂房下游边墙最大变形大于上游边墙,厂房下游边墙中下部局部变形较大,应引起关注,加强开挖过程控制和监测,必要时及时进行加强处理。

(2)从应力变化规律看,拱角、岩柱厚度中部、洞室交叉口等部位附近发生不同程度的应力集中现象,可能存在结构面控制的潜在大变形和块体稳定问题,需要进一步深化研究局部加强措施。

(3)一期主副厂房共安装锚索测力计38 台,设计荷载为1000 kN 的有27 台,设计荷载为1500 kN 的有11 台。锚索测力计荷载与设计值相比,小于设计值的有25 台,占65.79%,超过设计荷载0~10%的有6 台,占15.79%,超过设计荷载10%~20%的有5 台,占13.16%,超过设计荷载20%~30%的有1 台,占2.63%,超过锁定荷载30%~40%的有1 台,占2.63%,总计有13 台测力计荷载超过设计锁定值,占34.21%。锚索测力计观测荷载超过设计荷载占比相对较大,主要是由于锚索设计吨位偏小,同时张拉值较大,预留值较小造成。总体认为,目前主厂房系统支护锚索有效运行。

5 结论

(1)丰宁抽水蓄能电站地下厂房洞室群围岩开挖响应特征符合一般规律,洞周变位、应力、锚索受力等量值均在可控范围,且相互对应,地下厂房整体稳定,监测资料真实反应了地下厂房开挖期间的客观变形。

(2)受断层、裂隙、蚀变带等不良地质构造影响,系统支护后局部边墙变形较大。考虑到地下厂房规模大,洞室纵横交错,交叉口多,局部体型复杂,加上受多条断层、裂隙及蚀变带等的影响,应重点做好岔口部位的精细化施工,加强开挖过程控制和监测,尽量减少因爆破因素而引起的边墙位移异常增大或变形速率过快,及时实施锁口和支护。

(3)地下厂房变形产生的空间效应和时间效应非常明显,建议后续开挖采用“短进尺弱爆破”的开挖工序,能有效控制围岩变形。

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