8311工作面顶板冒落机理及维护措施

2019-07-30 12:06秦曙亮
山东煤炭科技 2019年7期
关键词:落区锚索采空区

秦曙亮

(大同煤矿集团雁崖煤业有限公司,山西 大同 037003)

1 概况

大同煤矿集团雁崖煤业公司8311工作面位于三盘区,工作面东部为盘区大巷,南部为8312工作面,西部为实煤区,北部为8310工作面。8311工作面设计走向长度为920m,倾向长度为220m,为了提高回采率,8311运输顺槽(2311巷)与8312运输顺槽(2312巷)之间预留6.0m小煤柱。

8311工作面回采煤层为二叠纪下统山西组4#煤层,平均厚度为3.5m。直接顶主要以炭质泥岩为主,平均厚度为4.5m,基本顶主要以粉砂岩为主,平均厚度为7.8m,岩体硬度大。8311工作面采用后退式综合机械化回采工艺,全部垮落法处理采空区,目前工作面已回采580m。

受工作面采动应力影响,8311工作面回采至576m处位于运输顺槽侧119#~116#支架之间的顶板出现破碎冒落现象,冒落区呈半球型。由于冒落区岩体垮落,液压支架支护效果差,煤壁片帮严重。随着工作面推进,冒落区范围逐渐扩大,当工作面回采至580m处时,端面空顶距达3.2m,空顶处冒落高度达1.5m,威胁着工作面安全回采。

2 工作面冒落原因分析

(1)顶板岩体稳定性差。由于8311工作面直接顶主要以炭质泥岩为主,岩体单轴抗压强度不足25MPa,岩体稳定性差且裂隙发育,承载能力低,工作面在回采时顶板断裂、破碎现象严重。且随着工作面不断推进,顶板破碎范围向顶板深处延伸,当顶板无法承载应力作用时出现冒落现象。

(2)顶板应力集中现象严重。由于8311工作面实行小煤柱回采,与8312工作面预留煤柱宽度仅为6.0m,而8312工作面已回采结束,受采空区应力影响,工作面小煤柱无法对顶板应力起到预期支撑作用,导致采空区应力向工作面扩展,在运顺顺槽侧出现采空区应力与回采应力集中现象,导致顶板冒落。

(3)煤壁片帮严重。由于8311工作面回采煤层为二叠纪下统山西组煤层,煤层发育不稳定,夹杂多层矸石,煤层呈破碎状。工作面回采期间受应力作用,煤壁片帮严重,造成端面空顶面积加大,工作面液压支架支护不及时,从而导致顶板破碎、冒落现象。

3 顶板冒落区联合维护措施

为了防止8311工作面冒落范围扩大,提高支架支护作用,保证工作面安全高效回采,通过技术研究,决定采取“人工假顶+注浆+施工恒阻组合锚索”等联合维护措施。

3.1 人工假顶施工

(1)首先在端面冒落区下方施工4架锚索吊棚,吊棚间距为1.0m,吊棚长度为3.5m。每架吊棚主要由一根11#工字钢梁及两根长度为8.0m锚索组成,锚索吊棚垂直工作面煤壁布置,吊棚施工完成后确保吊棚面与工作面顶板齐平。

(2)锚索吊棚施工完后,在前三架吊棚上方依次铺设菱形金属网及风筒布。金属网规格为长×宽=3.5×1.2m,金属网与工字钢梁采用铅丝绑接,在第四架钢棚处预留口。

(3)金属网、风带布铺设完成后,在其上方依次铺设方型道木,道木铺设时成“井”型布置,如图1所示。道木铺设后确保道木两端与冒落处煤壁充分接触,且与冒落处顶板接触严实。

(4)道木铺设完成后对第四架吊棚处铺设金属网、风筒布进行封闭处理,然后对假顶处埋入一根直径为20mm注浆软管,将软管与高压注浆泵进行连接。对假顶间隙处注入罗克修膨胀剂,确保膨胀剂完全填充假顶处间隙。

图1 8311工作面冒落顶板支护断面示意图

3.2 注浆支护

为了防止煤壁片帮,并提高顶板破碎岩体稳定性,决定在工作面施工注浆钻孔并进行注浆施工。

(1)在115#~119#支架之间煤壁施工一排注浆钻孔,钻孔排距为2.0m,与顶板间距为1.2m,共计施工4个注浆钻孔。钻孔深度为5.0m,直径为40mm,呈60°仰角布置,如图1所示。钻孔施工后确保终孔位置位于破碎岩体内。

(2)注浆钻孔施工后在钻孔内埋入直径为16mm软管,并采用膨胀水泥或封孔器对注浆钻孔进行封孔处理,封孔长度为0.5m。

(3)将注浆软管与注射枪连接,采用高压注浆泵进行注浆施工。注浆液采用聚氨酯混合粘合剂。注浆时先低压快速,后高压慢速,当注浆压力达到1.5MPa且稳定5min后立即停止注浆。

3.3 施工恒阻组合锚索

为了减缓8312采空区的应力作用,提高采空区侧顶板支撑作用强度,决定在2311巷施工恒阻组合锚索。

(1)恒阻组合锚索主要由一块规格为长×宽×厚=1.0×0.5×0.003m钢托板以及5根长度为8.0m、直径为21.6mm预应力钢绞线组成。每块钢板焊制5个直径为30mm圆孔,其中两端各两个,中间一个。

(2)2311巷从580m处开始施工组合锚索,组合锚索托板垂直巷道布置,间距为1.5m,施工在距小煤柱1.0m处,相邻两排组合锚索交错布置,交错距离为0.5m,2311巷共计施工10组组合锚索。

4 结 语

(1)通过对8311工作面冒落区施工人工假顶,保证了冒落区得到完全填充,避免了冒落区岩体因支护不到位或支护效果差破坏范围进一步扩大,提高了支架支护作用力,支架初撑力提高至87%以上。

(2)通过对片帮煤体及顶板破碎岩体采取注浆加固技术,提高了煤岩体胶结稳定性及承载能力,煤体单轴抗压强度提高至47MPa,岩体单轴抗压强度提高至64MPa。在后期回采期间未发生严重片帮现象,端面空顶区控制在0.5m以下。

(3)在2311巷施工迈步式恒阻组合锚索,提高巷道顶板稳定性,减小了采空区应力对小煤柱应力破坏,减小了采空区应力破坏向工作面方向延伸范围,解决了工作面运输顺槽侧顶板应力集中现象。

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