刘利宝 李红敏 乔辉 王建 胡念明 王强 田亚军 姚晓东 钮微龙 刘南 许超楠 张秀明
(1.长城汽车股份有限公司技术中心,河北省汽车工程技术研究中心;2.国机智骏科技有限公司)
经对汽车售后市场统计后发现,驱动轴的所有故障中80%以上是因其护套漏油导致。驱动轴作为整车传动系统的重要零部件,若发生断裂漏油会严重影响其在发动机与轮胎之间的动力传递。某车型上市10 个月后,售后市场反馈驱动轴护套小端出现批量断裂问题,造成车辆底盘漏油或异响,导致客户抱怨,此问题严重影响了整车品质。文章通过有限元分析集中应力,探索了一种护套生产工艺的改进方法,解决了护套批量断裂的问题,且经可靠性试验验证,达到了预期效果。
某车型驱动轴发生断裂,进而导致漏油和异响,故障现象,如图1所示。依据售后统计信息可知,该问题发生在寒冷的东北、西北地区(局地极限低温可达-40 ℃),具备明显的地域集中性。车辆生产时间集中在2017年末和2018年初,具有明显的寒冷季节(经历冬季)集中性。失效里程集中在1 万km 以下,均为短里程、早期失效。
图1 某车型驱动轴护套断裂
1.2.1 威布尔参数估算方法
可靠性工程中的二参数威布尔分布公式[1],如式(1)所示。
将其代入式(1),可得双对数坐标下的威布尔概率图,此为一条直线[2],如式(2)所示。
式中:F(t)——失效率的累积分布函数;
b——形状参数(b<1 对应早期失效,b=1 对应偶然失效,b>1 对应耗损失效);
T——尺度参数,为威布尔函数的特征寿命。
威布尔参数估算方法[1]:
1)将分析对象数据(i=1,2,3,…,n)由小到大按顺序排列;
2)计算累积分布函数F(ti);
3)在威布尔概率纸上点数据点((t1,F(t1)),(t2,F(t2)),(t3,F(t3)),…,(tn,F(tn));
4)绘制分布直线;
5)得到形状参数(b)和尺度参数(T)。
1.2.2 威布尔模型应用
选择某车型在2017年5月—2018年10月期间销售的车辆进行可靠度计算,即护套的样本容量总计169 664 个,其中143 个为失效样本,以二参数威布尔分布代入可靠性计算工具Minitab,得到右删失状态下的B0.5(置信区间为95%的威布尔分布的中位寿命)里程[3],如图2所示。从图2 可知,b为 1.810 44>1,这是单调增长的失效率,其随时间增长而增长,这便是老化、疲劳或者磨损损坏[2]。失效里程B0.5 为30 252 km,不满足C 类故障9年12 万km 的要求。
图2 右删失状态下的B0.5 里程显示界面
1.3.1 尺寸及原材料检验
经测量,故障件护套小端壁厚尺寸为1.38 mm,如图3所示,图纸要求其小端壁厚的尺寸应大于1.2 mm,如图4所示,因此判定尺寸合格。
图3 驱动轴护套故障件剖切断面
图4 驱动轴护套小端壁厚图纸
1.3.2 原材料检测
对故障件原材料进行检测,检验报告如表1所示,失效件材质检测基本合格,即其主体材质与正常件相同,体积质量与正常件相近,熔点在正常范围(要求低于280 ℃)内。其无明显玻璃化,组成中灰分含量极少且断口形貌未发现老化现象,判断护套为疲劳失效。
表1 驱动轴护套原材料检验报告
1.3.3 应力分析
针对材质相同、小端厚度不同的护套,在相同温度(23 ℃)和相同摆角(45°)下进行有限元分析,得知护套小端存在应力集中,且锐角模型的应力(6.62 MPa)相对钝角模型的应力(5.1 MPa)增大30%,如图5所示。
图5 驱动轴护套模型应力云图显示界面
针对材质相同、小端厚度相同(锐角模型)的护套,在相同摆角(45°)下,在 -40 ℃时的应力(113 MPa)比在常温23 ℃时的应力(23 MPa)增大391%以上,如图6和图7所示。
图6 驱动轴护套锐角模型应力值曲线
图7 驱动轴护套锐角模型应力云图显示界面
1.3.4 成型工艺分析
护套生产工艺主要包括:胶料熔融、注塑、吹塑、裁剪成型。其中在注塑(如图8所示)过程中存在如下问题,即当注塑压力在护套小端成型位置较小(小于0.3 MPa)时,会致使护套管坯在局部变薄,继而吹塑时出现锐角[4];注塑压力大于0.3 MPa 时,料厚增多,成型位置圆滑。
图8 驱动轴护套注塑示意图
由以上分析可知,护套断裂失效原因为在过低温度环境下,材料力学性能下降,应力增加;同时此位置因自然成型为过渡不圆滑的锐角,导致应力增加,进而造成早期疲劳失效。
为验证该可靠性试验的可行性,需首先保证故障可再现,然后才能在试验条件下进行可靠性提升试验。为此依据该整车的实测载荷,确定台架试验条件为:环境温度为(-40±3)℃(停放 8 h);摆动角度为 25~44°;摆动频率为0.5 Hz;转速为20 r/min。
因故障件护套小端壁厚为1.38 mm,通过控制使注塑压力小于0.3 MPa,并实测后挑选护套小端位置厚度为1.36 mm 的样件(接近故障件),模拟再现试验。
分别选取5 个样件,进行编号,对护套开展加速试验直至出现开裂失效,再现试验结果,如表2所示。通过对5 个样件进行台架耐久试验,护套小端出现破裂及油脂泄露现象,与故障件失效位置相同,失效时间在30 h 左右。
表2 驱动轴护套小端断裂再现试验结果 h
将表2 中的试验结果代入Minitab 软件进行威布尔运算,得出其每小时里程数,如图9所示。即改进前产品B0.5 失效里程为30 252 km,试验失效循环为28.4 h;试验每循环对应里程为30 252/28.4=1 065 km/h。
图9 驱动轴护套故障再现试验结果显示界面
从产品设计角度对驱动轴护套小端结构进行对标分析,如表3所示,厂家1 和厂家2 的护套小端位置为平滑过渡。统计2 个厂家的售后数据,未发生护套小端断裂现象,而故障件存在不圆滑的锐角,故工艺过程为故障的主要影响因素。
表3 驱动轴护套小端结构对标
在护套成型工艺分析中已知,当注塑压力大于0.3 MPa 时,护套小端圆滑。表4 示出不同注塑压力下对应的护套壁厚。为保证护套小端圆滑过渡以满足方案需求,根据试验结果初步确定其方案,即将注塑压力调整为大于0.35 MPa,从而保证护套小端位置壁厚不小于2.1 mm。
表4 驱动轴护套注塑压力与壁厚的关系
采用故障再现试验的试验条件,对护套小端进行平滑过渡,使厚度保持在2.21 mm。分别取5 个样件,进行编号,对护套开展加速试验直至出现失效,试验结果,如表5所示。通过对5 个样件进行台架耐久试验,护套在大卡箍处出现油脂泄露;夹箍及护套出现滑移,并未出现断裂现象,失效时间在120 h 左右。
表5 驱动轴护套小端改进后试验结果 h
对改进后的产品寿命进行计算,试验失效循环为118 h(如图10所示),改进前的产品试验每循环对应里程为1 065 km/h,改进之后,产品B0.5 失效里程为1 065×118=125 670 km,可靠性明显提升,满足驱动轴护套耐久要求(12 万km)。
图10 驱动轴护套可靠性提升试验结果显示界面
故障再现试验表明,当注塑压力小于0.3 MPa时,护套壁厚小于2.1 mm,32 h 即断裂失效,不满足整车寿命要求;可靠性提升试验表明,当注塑压力大于0.35 MPa 时,能保证护套壁厚大于2.1 mm,120 h 以上才失效,满足整车寿命要求。文章通过增大护套注塑压力,达到了护套可靠性提升的目的,为行业内护套生产指明了方向。