方捆打捆机连杆断裂问题改进探讨

2019-04-12 05:29周良田王凤娟王强强章大双
绿色科技 2019年6期
关键词:秸杆故障率防尘

周良田,王凤娟,王强强,章大双,季 恺

(中联重机股份有限公司 ,安徽 芜湖 241080)

1 引言

方捆打捆机作为农业机械家族的一员,作业于农场、草原、荒地等各种工况,是农用机械中作业环境最为恶劣的种类之一[1,2]。恶劣的工况决定了打捆机较高的使用故障率,其中活塞部件故障率占据相当重要的一席之地,故障率一直相对高于其他系统总成件。对打捆机具体市场故障表现来说,主要表现在活塞卡滞、活塞连杆断裂等方面[3,4]。

本文重点从活塞运动轨迹和异常阻力来源、部件材质的影响方面对上述故障的影响进行探讨。通过对活塞部件材质的种类,运动过程中异常受力来源进行研究,结合打捆机活塞的使用现状等方面,对打捆机活塞故障的影响进行分析研究,采用对比试验的方法验证,验证方案实施的可行性。

2 打捆机活塞部件问题的种类及来源

粉碎型打捆机是公司新研发的打捆机产品,也是中国市场独创的一类新型打捆机。国外没有该类产品,因近几年内蒙草原干旱,牧草产量不足,不得不将玉米秸杆代替牧草作为牛、羊的主要饲料,从而催生了适用于玉米秸杆的粉碎型打捆机[5]。

原牧草方捆打捆机只是将割草机割断的牧草捡拾、喂入到活塞腔体中,经一系列动作,将牧草形成方形草捆,而粉碎型打捆机将捡拾器更换为粉碎器,将玉米秸杆打碎、喂入到活塞腔体中(由于增加了粉碎器粉碎,粉碎型打捆机适应范围更广,适用于各种硬杆、未割倒的秸杆),粉碎型打捆机工作强度进一步加大:玉米秸杆粉碎过程粉尘更大(活塞工作环境更恶劣)、玉米秸杆强度更高而活塞运行阻力更大。

2016年共计投放市场12台,进行小批量市场试销验证,以验证产品的可靠性和农艺适应性。在市场服务人员跟踪过程中,发现9台该型号打捆机发生过连杆断裂故障,共计维修更换连杆10次,故障率高达75%,各项损失达到5.3万元人民币。该故障导致田间作业停滞,引起用户的强烈意见,严重影响公司的声誉及品牌形象,为此项目小组运用科学的质量改进工具和方法,问题主要从人、机、料、法、环、测六大方面进行综合分析,确定了可能导致连杆断裂问题发生的原因,然后对原因进行验证确认,最终找到主要原因[6]。

2.1 故障现象确认

经对9台故障打捆机进行专项勘察,发现问题点主要集中在两点:一是连杆断,二是活塞轴承损坏。

2.2 要因分析

2.2.1 要因分析一

在粉碎型打捆机高粉尘作业条件下,普通密封闭轴承滚道进入灰尘,导致轴承卡滞、损坏,从而活塞运行不畅、阻力增加,导致连杆断裂。

建议:打捆作业环境尘土多,适应这种环境需重新选型密封性好的防尘轴承(图1)。

轴承选用高防尘密封轴承,外侧两道密封(静密封压盖+动密封防尘)、内侧也是两道密封(一道迷宫式防尘+动密封防尘),即使在高粉尘环境作业,也可确保轴承钢珠时刻在无粉尘的小环境下有效作业(图1)。

图1 改进前后轴承对比

2.2.2 要因分析二

活塞连杆强度不足,不能满足粉碎型打捆机。

连杆发生断裂,一是结构改进,二是材料强度达不到要求。

从结构上分析,活塞运行方式设计为单支撑结构,运行时受力不稳定,但受机架本身空间所限制,只能采用现结构,因此,增加强度是改进方向。

1.2.2 短路故障 电力系统线路三相短路故障是电力系统最危险的故障类型,占总故障的5%~10%.利用Rotary Switch模块与Timed Fault Logic模块可搭建设置多种类型线路故障并控制故障时间.本文故障的起始时间和切除时间分别为2.0 s和2.2 s.

对于材料强度,首先对连杆材质进行了检测分析,检测结果显示材料均为Q235A,抗拉强度为370~500 MPa,符合图纸要求。考虑到前期设计时计算的工作载荷无法满足实际的需要(实际田间作业工况复杂、恶劣),连杆材料强度不足,所以将连杆材料升级为Q345B,该牌号钢材抗拉强度为470~630 MPa。

2.2.3 要因分析三

在高含水率秸杆环境下作业,粘湿的秸杆粘附在活塞上,导致活塞往复运行受到异常阻力,导致连杆断裂。

经分析,发现其中2台打捆机在轴承没有损坏的情况下,连杆也出现了断裂,通过技术人员连续夜间跟踪服务、仔细观察发现,由于夜间露水导致秸杆潮湿,粘湿的秸杆粘附在活塞滚道上、活塞行程内,活塞无法正常往复运动,导致活塞运行受阻,从而导致连杆异常受力断裂。

对策一:在使用说明书中,增加打捆作业时秸杆含水率的要求,并对用户进行培训;对策二:在活塞运行轨道上,增加刮板,活塞往复运行过程中,自行将粘附在轨道上的湿草刮掉(图2)。

图2 工作机构示意

2.3 要因的试验验证、确认

更换防尘轴承后试装一台并在厂内做打捆试验,未发现有进灰、磨损现象,所以轴承选配为主要原因之一。

用Q345B钢材制作了一件连杆样件,试装一台并在厂内做打捆试验,未发现有断裂现象,因此,可以确认连杆材料是主要原因之一。

秸秆打捆试验中,观察不同含水率的秸秆是否造成活塞堵塞,通过不同含水率秸秆打草试验对比,含水率较高的秸杆易粘附在活塞上,通过增加刮板,使活塞运行通畅。

2016年11月份,投放Q345B连杆、防尘轴承到市场更换,并增加刮板,所有12台连续打捆作业平均3万捆以上,均未再出现活塞连杆断裂现象。

3 结语

3.1 有形效益

自2016年11月至2017年4月,调研打捆机65台,按改进前的故障率75%算,将有49台存在故障,假定每台车服务里程180 Km,服务工时为16 h,结合服务维修服务成本(30元/h,2.5元/km),本次活动经济效益为(尚未计算因减少停工而减少的打捆机农民的误工损失):

节约里程成本=单台里程成本×单台里程×台数

= 2.5元/km × 180 km/台× 49台=22050元;

节约工时成本=单台工时成本×单台工时×台数

= 30元/h× 16h /台× 49台=23520元;

总节约成本=节约里程成本+节约工时成本

=22050元+23520元=45570元。

3.2 无形效益

3.2.1 推广意义

本次研究成果和经验可用于打捆机产品的质量改进,同时,也是对科学的改进方法和质量工具运用与学习的一个很好的案例。其他产品在改进质量问题时也可利用头脑风爆法,从人、机、料、法、环、测六方面综合考虑,找到根本原因,针对性地采取措施改进。

3.2.2 能力提升

通过本次分析改进,无论是员工的质量意识,改进意识及团队协作精神,还是员工发现问题、分析问题、解决问题的能力,都有很大的提升,并已在公司内部形成了全员参与质量改进良好氛围。

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