亓志刚
摘要:铁矿整合后,矿区新增扩界区,矿区和扩界区采用主井进风,风井回风的通风系统,为满足新增采场通风需要,需改变风路方向,引流足够的新鲜风量至扩界区。通过通风系统优化改造,保证了矿井通风条件及空气质量,有效的改善了井下作业环境,提高了劳动生产效率,降低了通风成本。
关键词:矿井通风;通风系统;优化改造;可靠性研究
1、铁矿基本概况:
该矿是位于山东莱芜的一家多年从事采、选联合生产的铁矿山企业,原有二个独立的采矿权,鉴于两矿区之间存在空白带,且无矿权设置,按规定对其进行整合,整合后扩界区和一矿区共用一套通风系统。
2、问题提出:
铁矿整合后,为满足整个矿区及扩界区的通风要求,,如何在原矿区通风系统条件下,通过优化改造,使原矿区与扩界区满足各采场通风需要?
3、通风系统改造方案:
总体设计:设计优化后矿区及扩界区风流方向:矿区:新鲜风流一路从主(竖)井进入井下后,经-6m运输巷,2#盲斜井进入扩界区+36m水平采场,清洗工作面后,污风经上部+58m中段回风巷、+49m回风巷,由风(竖)井抽出式通风机排出地表;为了防止出现风流短路和相互串风,扩界区-6m水平中段风井口及-6至+36水平变坡点处及+36水平与+58水平变坡点处增设正、反向各两道风门。
局部优化设计:
(1)在+36水平及-36水平回风巷入口设置风流净化装置(安装2道防尘水幕)。
(2)安設风门的地点,要求前后5m内支护完好,无空帮空顶;
(3)门垛四周均要掏槽,槽深在岩层中不小于0.3m,在岩石中不小于0.2m。门垛厚不小于0.45m。门垛上的电缆和管道孔要封堵严密,如有水沟,要在水沟中设挡板,防止漏风;
(4)风门应迎风开启,使门扇与门框紧密贴合。门扇与门框接触处应做成沿口,并设衬垫;
(5)风门不少于两道,在有运输车辆通过处,两道风门间距离应大于车辆长度;
(6)进、回风井之间和主要进、回风巷之间,需要使用的联络巷中,必须安设两道正向和两道反向的风门,防止在反风时风流短路;
(7)回风井井口,副井马头门处安装不低于1.2m的安全护栏;风机进风口安装安全护栏及防护网。
风井优化:①封闭井架;②风井井口安装井盖门,提升时打开,无提升时关闭;③在井口加装风门,且在风门四周固定胶皮,增加风门与门框间的接触面积,减少漏风。另外要求现场加强管理,风门漏风较大时做到及时修理或更换。
4、风量计算:
合计用风量=(采场+掘进工作面+喷浆支护+硐室需风量)×1.15×1.10(漏风系数)=30(m3/s)
5、风阻计算
根据矿山生产用风情况,矿山通风最困难时期的通风路线;
通风阻力计算公式如下:
H=αPL/S3×Q2
式中:H——巷道通风摩擦阻力,Pa
α——巷道通风摩擦阻力系数,NS2/m4
P——巷道通风断面周长,m
L——巷道长度,m
S——巷道通风断面面积,m2
Q——通过巷道的风量,m3/s。
计算得通风阻力585Pa×1.2(局部阻力系数)=702Pa
6、设备验证
矿区及扩界区主通风机
(1)校核依据
①风量30m3/s,最大负压702Pa;
②现有风机为1台K35-6-№16型风机,并配有1台同型号同规格电机作备用,风量为33~70m3/s,负压570~1270Pa,配电机功率55kW。风机设于地表风井井口。
(2)设备验证
计算风量:Qj=KQ=1.2×30=36m3/s。
计算风压:Pst=H+H+HD=702+170+80=952Pa。
电机功率:
N=KPstQ/1000ηst=1.2×952×36/800=51.4kw
式中,Pst:最困难时期计算风压;
Qj:最困难时期计算风量;
ηst:风机在实际工况下运行效率;
K:功率储备系数
矿区现有的1台K35-6-№16型风机,满足通风要求。通风系统不设反风装置,如需反风,风机可以逆转满足反风要求。
7、局部通风机
为加强采准、切割独头巷道掘进时,以及采场爆破后的局部通风,矿山采用局部通风机,设备参数:风量55~101m3/min,风压1050~380Pa,电机功率2.2kW,电压380V。
矿山井下已经建立了监测监控系统,对各监测点设置CO等有毒有害气体浓度及主要工作地点风速、风压设置动态监控装置。
风速传感器设置
①井下各采掘工作面应设置风速传感器,当风速低于或超过规定值时,能发出报警信号。
②矿井主通风机房设置风速和风压传感器,实现对全矿井总风量的动态监测。
8、反风试验
1、反风期间,未发现井下气体异常变化。
2、在反风期间主要通风机装置及反风设施没有出现异常情况,说明主要通风机具有随时反风的能力。
3、从反风结果看,我矿井下各反风设施均比较良好,反风比较理想。矿区井下巷道内的风流方向改变共用5分钟30秒,符合《规程》要求。矿区风井主扇反风前总风量为1916.64m3/min,反风后矿井总风量为1713.4m3/min;恢复正常通风后总风量为1916.64m3/min。反风后矿井主扇供给风量达到89.4%。均超过了《规程》规定的关于反风后供给风量不应小于正常供风量60%的要求。
9、分析总结:
我全程主导并参与了此次通风系统现场改造,此次改造,满足了矿井风量、风速及反风的总体要求,并且主要有以下成果;1)充分利用原有主通风机并且使通风机工作效率得到充分发挥,通风机工作效率由原先60%提升至90%以上;2)极大减少了工程量;最大程度利用了原有巷道,回风巷,通过风门、调节风门、以及其它防漏风设施及措施,有效满足了矿井风量。3)矿井通风系统建成后,经现场测验,矿井通风各项数据正常,矿井反风有效,符合通风风速、风量、反风规定;不足:1)原有矿井巷道太多,虽然砌筑了风墙,挡风板等设施,但是还是加大了通风阻力;2)局部通风效果差,虽然使用了局部通风机,但总体巷道太长,实际作业中,存在风筒漏风,独头巷道中间部分空气质量差等现象;3)增设风门较多,风门的自动化控制以及通过风门改变风流的操作较为复杂,需专业人士操作。
参考文献:
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[2]冯福康 复杂采空区条件下多井筒通风系统可靠性研究 采矿技术 第18卷 第5期
[3]杜翠凤 单条沿脉巷道通风网路炮烟运动分析及对策 金属矿山 2006年第6期
[4]谭慧 矿井通风系统改造设计优化 机械管理开发 2018年第10期
[5]彭晓峰 矿井通风系统优化技术改造研究 水力采煤与管道运输 2018年8月第3期