黄德彬
(大庆油田有限责任公司第一采油厂试验大队,黑龙江 大庆 163000)
作为辅助设备,离心泵在石化行业不可或缺。该设备运行是否可靠,与企业安全、经济发展息息相关。但是,由于动力装置过大,回转设备速度快,使离心泵出现一些振动问题,损坏设备部件,出现密封泄露问题,甚至引发设备停运的严重后果。生产工作中,要关注离心泵运行情况,依托专业技术手段,把设备故障率降到最低,保证日常各项生产工作顺利进行。
离心泵构成相对比较复杂,除了常规叶轮、泵体、泵轴、轴承之外,还包含密封环、填料函这一系列结构部件。在离心泵内,叶轮作为核心部件,始终处于高速转动状态,而叶轮上的叶片又非常关键。经静平衡试验,合格后,装配叶轮。装配中,内外表面应光滑,把水流摩擦损失降到最低。泵体又名泵壳,作为水泵主体,作用在于支撑固定,与轴承安装托架连接在一起。泵轴功能在于使联轴器、电动机处于连接状态,让叶轮接收电动机转矩,便于机械能传递。轴承把透明油用作润滑剂,加油直至油位线处。倘若油过多,会沿泵轴渗。反之,过少又容易增加轴承温度,引发烧毁事故。当水泵处于运行状态时,轴承温度可达85℃以上,常规运行温度在60℃左右。密封环,别名减漏环。填料函的主要构成元素为填料、水封环、管、填料筒、填料压盖。其能够对泵壳、泵轴间孔隙进行封闭,禁止泵内水外流或空气进入泵内,营造一个真空水泵环境。泵轴和填料处于摩擦状态,会生成热量,发挥水封管优势,注水至水封圈内,使填料冷却。巡回检查水泵运行情况时,重点检查填料函,每运行600h 更换一次填料。
工作状态下,引起离心泵自激振动的原因非常多。文章从机械、水力、电磁力3 个方面作简要论述,找出症结所在。
处于运行状态下的离心泵,内部轴承和组件摩擦剧烈,倘若高速运转时间过长,润滑油会因温度过高而挥发。为使离心泵始终保持正常工作,需要反复涂抹润滑油。因设备保养不当,使部件质量不均,引发振动情况。运转状态下的离心泵,因负荷增加,使振动频率、幅度过高,干扰泵体结构。假使内部机组发生中心偏离情况,振动由轴承磨损、轴瓦与对称中心偏离引起。离心泵小幅度振动多因轴承非对称受力所致,振幅受运动强度影响。倘若离心泵结构发生磨损、腐蚀情况,会对转子质量产生干扰,引发破坏性故障。在离心泵内,叶轮非常关键,安装联轴器时,若同心度偏差,会阻碍离心泵启动,发生振动情况。最初,离心泵振动不明显,经过一段时间使用之后,螺栓发生松动,中心偏移,发生振动,甚至共振情况。开机时,能够直观显示出该问题,驱动端振动幅度比非驱动端大。
当离心泵处于运行状态,发挥压力传感器作用,对介质内脉动压力进行测量。额定电流情况下,脉动压力并不是很大,二者成正相关。在叶轮附近,脉动压力过大,对水泵产生击打,一旦其与水泵内一些装置固有频率相近或一样,发生共振问题。除此之外,一些振动问题因旋涡、脱流所致。如果离心泵进水管与吸水池内部垂直,因动态水流作用,发生卡门涡现象,出现振动问题。
除了上述情况之外,离心泵自激振动也可能因磁场内部能量不均、电动机铁芯硅钢片松动等所致。具体而言,处于运行状态下的离心泵,因电动机内部发生一相失衡问题,电磁力对定子产生影响,发生振动,但电动机仍保持正常运行。该背景下,振动频率与定子架固有频率一样,产生共振。当断裂的笼条足够多,在1/7 以上,电动机会有声响,机身振动激烈。电动机的振动因铁芯硅钢片松动所致,有噪音产生。
离心泵运行一段时间后,需要作大修处理。这一过程中,检测一些多级泵的直线度。常规情况下,径向跳动值在0.05mm 以内,反之,需作校直处理。采用专业技术手段和方法,对叶轮、各类回转零部件等转子部件进行更换。该背景下,添加转子动平衡检测工序,发挥其优势,对转子不平衡量进行控制,确保设备平衡精度始终在G2.5 以上。检修工作中,把交工文件作为参照指标,依据相关记录,对转子平衡转数加以确定。同时,还要优选低速动平衡试验,应用到刚性转子中。在挠性转子中,平衡试验转速可与转子工作转数相同,或者,高出转子工作转数。
为对离心泵自激振动问题加以规避,设计人员要对离心泵进行科学设计和安装。设计工作中,以平衡测试方法,检验离心泵转子,使其处于对称性运转状态。除此之外,设计人员还要对离心泵管道安装工作进行科学规划,发挥相关设备优势,使管路伸缩节、滑轨组织等始终保持正常运行状态,并对基础元件支撑加以强化,以免发生离心泵和固定地基发生共振问题。安装工作中,把叶轮质量作为重点把控内容。依据相关问题,对各项处理工作加以集中,准确收集、汇总各类问题数据、参数信息等,确保安装操作过程更加规范,并对相关安装机制加以优化和应用,保证整体工程项目达标,实施效果好。
在离心泵自激振动问题处理中,每隔一段时间,都要开展维护工作,并把临时巡检工作落实到位。采用科学的方法,全面检查离心泵表面、声音、性能等各个指标,结合具体问题,把与之相关的处理方案确定下来。维护工作中,维修人员还要重点处理螺栓松动、弹性胶圈损伤、平衡管发热等一系列问题,在第一时间内,润滑、清洗离心泵,以免因使用时间过长,发生机械损伤情况。除此之外,还要关注细节,确保离心泵整体管理及检修工作达标,使该设备运行效率得到明显提高。维修人员要具备较强的责任感,不断提升自身素质,熟练掌握各类维修技能,依次把监管、检验工作落实到位,形成离心泵常态维护机制,保持良性生产。
每隔一段时间,依托专业技术手段,检查离心泵运行状态,确保其使用正常,对水力波动适当控制,以免振动过大。一些离心泵被用来输送冷凝水,汽蚀余量要求不高,需要对进口堵塞、漏气、大流量运行等情况加以规避,免于叶轮气蚀问题。离心泵无论基础底座,还是锚固件,都在混凝土内。处于运行状态下的设备,各类振动依托基座互为干扰,状况复杂。该过程中,会发生基础底座锚固件松动情况,加剧设备振动,出现一系列共振问题。处理这种状况的最佳方法是依据工作环境,定期对离心泵基础进行测频处理,判断有无缺陷、松动情况。当固有频率发生改变,需要对基础进行加固,使其具备较高的刚度,减少振动,并对共振问题进行有效规避。
选定一成品油管道作为案例分析,注入支线第一站给油泵、主泵各2 台,1 用1 备,处于并联设置状态。将油推水方式应用到管道生产中。在前期阶段,注水时,发现其中1个主泵振动过大,电机振动指标与具体要求相符合。仔细核查泵机组内的重点零部件、电机-泵同轴度等各类参数,结果表明,无异常情况。尽管,后期输油工作中,振动值下降,但仍相对较高。经研究可知,振动原因为泵基础不达标,因施工环节振捣不充分所致,甚至使基础内部有两处大空腔。优选微创注浆方法,对其进行修复和处理。修复工作结束之后,该泵机组振动值恢复正常,符合常规生产要求。
综上所述,离心泵构成复杂,属于专业类设备,技术操作难度大。当离心泵处于运行状态时,既要对离心泵结构组成具备清晰的认识和了解,还要从机械、水力、电磁力3 个方面,明确引起离心泵自激振动的原因。采用专业技术手段,增加平衡程序,对离心泵设计安装工作加以优化,并对其进行科学维护,将设备巡检和基础检测工作落实到位,使离心泵工作效率能得到明显提高,把故障率降到最低,为后续各项工作开展奠定良好基础。