蔡 林,陈生利
(广东韶关钢铁股份有限公司炼铁厂,广东 韶关 512123)
韶钢6号高炉2015年扩容大修,炉容由750 m3增加至1050 m3,铁口数量增加为双铁口。因高炉场地限制,双铁口在同一矩形出铁场,且两铁口夹角约为30°,出铁场下设置3条铁路运输线。采用120吨和130吨铁水罐车受运铁水。每个铁口设有各自独立的泥炮、开铁口机和铁水摆动溜槽。采用落地式全液压泥炮,该泥炮具有旋转和打泥等功能,泥炮操作方式为泥炮操作室操作台手动操作+遥控操作。采用全液压落地式雾化开铁口机,该开口机具有回转、送进、钻、正打、逆打、吹、雾化等功能。开铁口机操作方式为开铁口机操作室操作台手动操作+遥控操作。泥炮、开口机同侧布置,布置在两铁口夹角外侧。采用固定贮铁式主沟,主沟长度约15 m,坡度1.5%,贮铁式主沟工作层内衬采用浇注料,泥套采用定期浇注式泥套。
6号高炉因场地狭小大修时被迫采用了这种局促的设计,这种设计是罕见的。双铁口30°夹角交替排放渣铁,给炉前操作带来很多问题。两铁口区场地狭小,铁口之间场地温度高达300 ℃,炉前操作工在出完渣铁堵口后,进入铁口区域勾渣、修补泥套、辅垫河沙等极为不便。这些问题的出现给炉前出铁带来极大压力,增加了炉前作业劳动量。
铁口孔道在出铁时被液态渣铁加热到很高的温度(1450~1530 ℃),由于受炮泥导热性能的影响,铁口孔道接触液态渣面的温度与铁口孔道里层温度相差较大,势必产生温差应力,铁口孔道的堵泥由于从里到外的温度不同,膨胀率不一样,这就使铁口深度不同的部位及泥包产生裂纹。
炮泥中黏土的主要成分为酸性氧化物( Al2O3和 SiO2),在冶炼钢铁时,炉渣碱度w(CaO)/w( SiO2)一般为1.10~1.2,在一定的温度条件下,炉渣中的CaO与堵泥中的 SiO2和 Al2O3发生化学反应生成低熔点物质(也就是被炉渣熔解)[1]。炉渣的碱度高、流动性好时,这种化学作用就强。因而使铁口泥包缩小,铁口孔道扩大。
在出铁过程,随着炉缸内存积的渣铁减少,风口前的焦炭下沉填充,堵上铁口后,随着炉缸存积的渣铁增多,渣铁夹杂着焦炭又逐步上升,焦炭在下降和浮起的过程中是不规则的,无规则运动的焦炭对铁口泥包也有一定的磨损作用。
铁口深度是指铁口外壳至泥包的实际厚度,合理的铁口深度一般是炉缸原内衬加炉壳厚度的1.3倍~1.5倍[2]。在6号高炉开炉初期,由于对铁口深度认识不足,为保护炉缸提高高炉寿命,堵口时打泥量为7格(总共8格),将铁口深度做到2.7~2.9 m,铁口常出现潮现象,出铁时间个别炉次达150 min。实践证明,铁口过深或过浅都容易造成高炉出不净渣铁、憋风,不仅影响生产协调组织,还会导致一系列不安全因素的增加,极易诱发一系列安全事故。鉴于此,将铁口深度降至2.4~2.6 m,打泥量由7格降至5格。通过控制合理的铁口深度,铁口潮现象基本杜绝,在出铁间隔时间不变的条件下,炉次出铁时间平均115 min,出铁合格率由82%提高至95%。
要按时出净渣铁,首先要正点配好铁包,同时按操作规程开好铁口。根据出铁间隔时间来选择开铁口眼的大小,出铁间隔时间标准为35~45 min,在标准范围内,选用φ50 mm钻头开铁口,以保证渣铁在规定时间平稳顺畅地出净。只有渣铁出净后,铁口前才有焦炭柱存在,炮泥才能在铁口前形成泥包,全风堵铁口时,炉内具有一定压力,打进的炮泥才能被硬壳挡住向四周延展,均匀地分布在铁口内四周炉墙上,形成坚固的泥包。反之,若渣铁出不净,即使全风堵口,由于铁口前存在大量液态渣铁,打入的炮泥被渣铁漂浮四散,不但形不成泥包,而且铁口孔道里端形成的喇叭口也弥补不上,只是封住了喇叭口往外的铁口通道,使铁口深度下降。
2.3.1 开口机能力的提升和改进
开口机的能力制约炉前开铁口的能力,开铁口常遇到的问题:铁口过硬难开耗时长、铁口卡钻烧氧,都与开口机能力有关。为提高开口机能力,炉前开口机主机型号由 1000 型换为2000 型,开口机能力得到很大提升,提升开口机的能力可有效缩短开铁口时间和减少铁口失常情况,提高一次开口成功率,减少因铁口打不开造成对炉况的影响。通过技术攻关,6号炉完成了开口机能力的提升,加大了旋转扭矩冲击力度,开口机能力的提升,使6号炉打开铁口时间(在完成预钻1.2米,烤干的情况下)只要1 min。同时卡钻杆的几率大幅下降。
提高开口机钻杆吹压缩空气压力,压缩空气压力的提高能有力地吹出铁口钻进的粉末,减少卡钻,另一方面由于压缩空气在铁口狭小的空间里形成大于炉内渣铁和风压之和的高压,可以阻止渣铁过早漏出、涌出,可以防止渣铁烧坏钻头钻杆,减少钻头钻杆损耗,提高了一次开口成功率。
2.3.2 提高炉前机械化水平
为改善炉前工状况,降低工作强度,炉前添置一台钩机(柳工906D)。机械化程度的提高使炉前工工作效率大幅提高,出铁准备工作从而缩短。炉前是个工作环境恶劣,劳动强度大的岗位,想要搞好炉前工作,除了有好的设备作为保障,还要有好的设备维护人员和点检制度,最大程度地保障炉前工作的顺利进行。
高炉炉温和碱度波动过大,炉墙的渣皮经常受到破坏。渣皮直接浸蚀砖衬,使炉墙很快变薄,铁口不好维护,渣皮脱落后,铁口泥包暴露在炉墙上,它直接受到渣铁的冲刷和焦炭的磨损,泥包极易断裂,铁口显著变浅,造成铁口工作失常。关注渣铁的流动性,确保炉前能顺利出铁是日常的重要工作。在长期休风时要改善炉渣粘度,确保复风后炉前渣铁有好的流动性。
要求炮泥具有一定的可塑性,还必须抗渣铁冲刷、浸蚀和具有一定的高温结构强度。炮泥质量差,很容易被渣铁浸蚀破坏,铁口眼变大、变浅,突然来大流。实际操作中,韶钢6号高炉通过招标的形式,引进两个厂家的炮泥,如一家炮泥质量出现异常,铁口合格率不达标,立即停止使用,更换质量较好的炮泥堵口,以便最快速度恢复铁口状态。
韶钢6号高炉经过一系列的措施后,炉前作业条件得到了明显改善,操作指标迈上了新台阶。现日出铁3600 t水平,高炉利用系数3.4左右,铁口工作经过不断的改善改进,完全满足高炉对及时出净渣铁的需求,日出铁时间990 min左右,出铁过程中铁流达3.6 t/min,炉次出铁间隔时间缩短至42 min,炉役3年以来,铁口区炉缸温度稳定在300 ℃以内。炉前操作指标见表1。
表1 高炉炉前指标
(1)高炉炉前作业的主要任务是按时出净渣铁,良好的铁口工作是保证高炉安全顺行稳定长寿的关键之一。
(2)铁口维护工作,要依据各高炉不同实际情况来采取相应措施。维护正常足够的铁口深度,可促进高炉炉缸中心渣铁的流动,抑制渣铁对炉底周围的环流浸蚀,起到保护炉底的效果。同时由于深度适宜,铁口通道沿程阻力增加,铁口前泥包稳定,钻铁口时不易断裂,在高炉出铁口角度一定的条件下,铁口深度稳定,有利于出净渣铁,促进炉况稳定顺行。
(3)铁口的维护是人与设备及工艺的结合,先进的铁口操作应对铁口影响降低至最小化,而合理有效的使用新设备、新工艺,合理选用炮泥以促进铁口质量提升,是高炉稳定、高产、长寿的保障。