唐维贤
目前,水泥生产企业水泥散装和计量环节采用互相分离的控制方式,导致难以精确定量装车,单车重复装卸情况较为普遍,装车效率低下,同时还会造成二次扬尘污染和资源浪费等问题。水泥散装计量控制系统使在线计量与装车同步,能实现一键式定量装车,较好地解决了以上问题。
新疆若羌天山水泥有限责任公司1号散装仓有效容量350t。仓底出料口依次设置充气分料箱、气动闸阀、电动流量阀、斜槽和移动式散装机(图1)。由于没有计量手段,在散装装车过程中,车辆需要来回多次倒运,单车重复装卸情况很严重,有时甚至定量装完一车水泥需用时40min,严重影响了装车的效率。反复装卸过程中现场粉尘污染严重,同时也造成资源浪费。
图1 改造前现场照片和工艺布置
图2 改造后现场照片和工艺布置
在厂家全力配合的情况下,现场完成了原有水泥散装设备的系统改造,具体方案如下:
(1)因改造空间有限,现场取消原有散装行走小车,仅保留散装头升降拉绳装置,保留原卸料阀组和斜槽。计量秤安装在原行走小车位置,保证进出料口均设有减震软连接(见图2)。
(3)计量秤轴承气封需用干洁压缩空气(压强0.4~0.8MPa),现场配备压缩空气接口及调节阀。
(4)设备配套的控制柜、触摸屏操作台放置在行车道中间的控制室。计量秤动力电缆线采用屏蔽电缆,传感器信号传送采用超五类屏蔽网线。
(5)散装单机收尘器、斜槽风机、散装机等关联设备由设备控制系统集中控制启停,便于实现一键式计量与装车。收尘器和离心风机、散装机加装转换开关,便于切换机旁和集中控制。
本次改造工期较紧,既要满足用户预防超载、定量装车的要求,又要“短、平、快、省”地完成改造,不影响旺季的水泥销售。因此,在不影响计量精度的前提下,部分工作量大、耗时长的系统性改造有待进一步完善,对本项目的进一步改造和优化建议如下:
(1)完成散装库清库和库底助流系统的检修、优化。
(2)后期建议增设破团装备,以避免水泥结块,造成设备卡堵和计量精度偏差。
(3)由于散装库库容较小(200~300t),为避免在低料位下装车,可增设库位雷达料位计,同时建立入库物料控制规程,避免进料和散装同时进行。
经过一段时间的运行,对水泥罐装车装满一车的时间和计量精度进行了统计分析,数据如下:
图3 计量秤装车曲线
(1)装车时间统计:散装头和计量秤通过能力正常为250t/h,最大300t/h。在设定流量250t/h的情况下,一次性装车80t耗时约为19min。
(2)计量准确度分析:在运行过程中,对计量秤的计量准确度进行了统计和分析,计量平均误差在±1%以内。
(3)散装放料过程中,采用闭环调节。通过对流量阀、气动开关阀的系统控制,实现了稳定均匀的散装给料,现场散装水泥流量曲线图较为平稳(见图3)。从水泥散装计量控制系统的运行数据来看,实现了技术改造目标,计量准确度达到了合同要求,大大节约了装车时间,设备整体运行平稳。
本项目改造、安装、调试等工作历时10d,满足了用户预防超载、定量装车、“短、平、快、省”完成改造、不影响旺季水泥销售的目的,受到了厂家好评。