朱家包包矿采场西南帮滑坡机理研究及治理方案

2018-11-10 07:24敬小明
金属矿山 2018年10期
关键词:滑体剖面滑坡

敬小明 雍 南

(1.中匠民大国际工程设计有限公司,四川攀枝花617000;2.攀钢集团矿业有限公司,四川攀枝花617000)

1 滑体概况

朱家包包矿西南帮1 270m至1 180m段高发生滑坡破坏。滑坡体位于朱矿西南帮1 270 m公路下方,拟建1 180 m矿石破碎站的上方。滑体对拟建1 180 m矿石破碎站安全作业带来严重威胁,矿石破碎站建设工作被迫暂停,同时1 270 m公路断道,而1 270 m公路为采场正常出入和采矿设备车辆外出检修的必经通道,滑坡的出现严重制约了矿山的安全生产。

滑体上宽80 m、底宽10余m,平均厚度约5 m,高度90 m(1 270~1 180 m),面积约5 000 m2,滑坡方量约2.5万m3,主滑方向约N27°E。滑体后缘(1 270 m公路路面上)分布有3条长裂缝,裂缝间距2~4 m,宽度2~30 cm,错高约5~50 cm,主滑裂缝最大错高约140 cm。滑坡边坡较陡,1 270~1 180 m边坡角50°,1255~1225 m边坡角56°。见图1、图2。

2 地质概况

该区域地貌属于构造剥蚀中山区地貌,地形高差较大,冲沟发育,谷坡陡峻,地形西北高东南低。本次滑坡发生于朱矿采场西南帮边坡,位置标高介于1 270~1 180 m。

构成本段边坡的地层由上至下有:铁矿石(Fe)、粗粒辉长岩(ω4)、细粒辉长岩(ω5)。该处边坡顺层向节理发育,连续性好,与坡面产状相近,边坡内存在ω4(为Ⅸ矿带含矿层)和ω5的接触界面及F107断层。ω4和ω5的接触界面为一软弱面,与坡面产状相近,局部倾角小于边坡角,对边坡的稳定性不利;F107断层与边坡近于直交,切割ω4和ω5的接触界面;ω4和ω5的接触界面、F107断层及边坡节理裂隙的组合交割,在大气降雨时地下水流、静水压力增加和爆破震动作用下,边坡失稳产生了楔形体破坏。西南帮主要断层构造要素如表1所示。

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3 滑坡原因

(1)该段边坡属受长大结构面控制的高陡边坡,边坡中存在ω4与ω5的接触界面和F107断层,该接触界面与F107断层及边坡呈小角度相交的节理面组合形成的结构体,在矿山开采中卸荷松动变形作用下演变为濒危结构体。

(2)滑坡区局部边坡较陡(1 270~1 180 m整体边坡角50°、1 225~1 180m边坡角56°),降低了边坡稳定性。

(3)1 180 m水平岩石破碎站基坑开挖切坡作业使濒危结构体坡脚失去支撑,加之爆破振动作用诱发了滑坡。

(4)数日连续降雨,雨水下渗降低了ω4与ω5接触界面的强度,使滑坡体变形加剧。

4 监测方案

2015年8月6日滑坡产生后,在滑体范围内1 270 m水平设置了4个位移监测点,并采用专业测量仪器定期进行了位移、沉降监测。

根据8月6日至10月7日期间的位移、沉降监测数据,通过统计分析形成了水平位移、竖向位移(沉降)—时间关系图,如图3和图4。

由图3、图4可知,滑体在8月6日至10月7日期间,4个监测点中3号点的位移变化最大,水平位移达1 217 mm;1号点的竖向位移(沉降)最大,达到1 386 mm。8月6日至8月12期间的变形、沉降最为剧烈,8月12日至9月1日变形沉降逐渐变缓,9月1日至10月7日基本趋于稳定。

5 现状边坡及最终边坡稳定性分析

根据滑坡现场地质调查及位移、变形监测情况,在滑体上沿主滑方向截取SS9-1剖面,作为稳定性计算分析主剖面,另外选取滑体西侧垂直边坡且贯穿部分滑体的SS10剖面,平面图见图5,剖面图见图6、图7。

采用摩根斯坦法(GeoStudio软件)和余推力法(理正岩土计算软件)计算边坡稳定性,选取的边坡岩体物理力学指标见表2。

计算中考虑了自重、地下水、爆破、地震的影响。工况1:自重+地下水;工况2:自重+地下水+爆破;工况3:自重+地下水+地震。

根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》(GB 51016-2014)规定,结合本工程实际,许用安全系数工况1取[K]=1.20,工况2取[K]=1.18,工况3[K]取K=1.15。各计算剖面计算确定安全稳定性系数K值和许用系数[K]值进行比较,判断边坡稳定性。

稳定性判据:①K≥[K],稳定;②1.05≤K<[K],基本稳定;③1.00≤K<1.05,欠稳定;④K<1.00,不稳定。

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稳定性计算结果见表3。

根据表3计算结果,经过综合分析得出以下结论:滑坡范围内SS9-1剖面现状1 270~1 180 m段高边坡处于不稳定状态,该部位需要治理。

6 滑体治理

6.1 治理方案

通过技术上的可行性、经济投资、施工难易程度及时间成本等对比,最终确定了扩帮清理全部滑体的治理方案。即采用扩帮方式以尽可能少的工程量清理滑移面内1 180 m水平以上滑体,同时采用锚杆、锚索+肋柱挡板支护方式恢复1 270 m公路。扩帮岩石装汽车运至1 240 m岩石破碎站,破碎后经胶带运至朱矿铁路排土场排弃。其中:

(1)扩帮范围。扩帮范围位于朱矿西南帮1 180~1 270 m水平之间(1 180 m矿石破碎站上方),长约110 m,宽约85 m,扩帮最高标高1 270 m,最低标高1 180 m,扩帮总高度90 m。

(2)扩帮部位境界要素。根据边坡稳定性要求,扩帮终了边坡参数:作业台阶高度15 m,台阶坡面角65°,安全平台不小于5 m。

(3)扩帮步骤。由于现状1 225 m平台废石胶带通廊破碎转运站正在运行,前期扩帮仅能进行转运站东侧的滑体部分,待转运站服务期满移除、边坡正常靠帮后方可进行后期扩帮。

(4)扩帮工程量。采用分层平面法计算扩帮岩石量。经计算,前期扩帮岩石量为113 839.123 m3,计350 624.50 t;后期扩帮岩石量为10 043.989 m3,计30 935.49 t。整体扩帮岩石量为123 883.112 m3,合计381 559.99 t。

扩帮后剖面见图8、图9。

6.2 扩帮方案的实施

扩帮采用单水平作业方式,即上一水平按设计境界靠帮后下一水平再开始作业。考虑到爆破震动对边坡的稳定性的不利影响,扩帮部位均采用预裂爆破工艺;铲装作业采用斗容2.2 m³的液压挖掘机,满足装车作业条件的,采用2.2 m³液压挖掘机装汽车运至1 290 m倒装矿仓,汽车运距0.3 km;不满足装车作业条件的,采用2.2 m³液压挖掘机倒至1 195 m水平装汽车运至1 290 m倒装矿仓,汽车运距2.0 km,经铁路运至朱矿排土场排弃,铁路运距5.0 km。

6.3 扩帮后稳定性分析

采用表2所列参数,对扩帮后的边坡SS9-1(1 180 m以上)、SS10(1 210 m以上)剖面进行稳定性计算,计算结果见表4。

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由表4计算结果可知:SS9-1、SS10剖面在3种工况条件下,边坡均处于稳定状态。

7 治理效果

通过对西南帮滑体边坡的扩帮及加固治理,基本解决了边坡长期稳定性问题,恢复了1 270 m公路通行,解除了滑体对1 180 m水平拟建矿石破碎站的威胁。

8 结论及建议

(1)ω4和ω5的接触界面、F107断层及边坡节理裂隙的组合交割,在大气降雨时地下水流、静水压力增加和爆破震动作用下,边坡失稳产生了楔形体破坏。

(2)采用扩帮方式以尽可能少的工程量清理滑移面内1 180 m水平以上滑体,同时采用锚杆、锚索+肋柱挡板支护方式恢复1 270 m公路为滑坡治理最优方案。

(3)治理后西南帮边坡可保证长期稳定,并恢复1 270 m公路。

(4)生产过程中要重视对边坡工程地质调查,及时掌握边坡的工程地质情况,对边坡进行动态稳定性分析,根据稳定性分析结果及时采取措施,防止边坡因开挖卸荷失稳,发生地质灾害,影响生产。

(5)重视矿岩接触界面对边坡稳定性的影响。接触界面整合度极高,难以通过勘查手段掌握,但接触界面物理力学性质较差,边坡参数低,与其他软弱结构面切割组合形成楔形体后,在自重应力、水、爆破作用下,极易发生边坡失稳现象。

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