◎文/杜振伦(淮北矿业<集团>有限责任公司)
许疃煤矿72314工作面位于83下采区,设计面长300m,里段切眼长170m,可采走向长度573m;外切眼长度300m,可采走向长度1055m,可采储量210.5万吨。工作面里段有张庙台背斜、向斜、DFS40逆断层(H=0~5m∠50°~55°)及NJF120逆断层(H=0~5m∠50°~55°),工作面回采时断层附近顶板破碎顶板管理难度大,同时该段受张庙台背斜影响工作面仰采容易造成片帮掉顶现象。因此,为避免背斜及断层对回采的影响[1-3],深刻吸取72312工作面过背斜及断层的经验教训,考虑提前对构造带煤岩体进行注浆加固[4,5]。
72314工作面位于83下采区下山北翼第2阶段,北至NFS24断层与工业广场保安煤柱,南至83下采区运输行人联巷,东邻72316工作面(尚未准备),西邻72312工作面(已回采结束)。
该工作面为71与72煤层合并区,属二迭系下统下石盒子组,煤厚3.98~5.99m,平均5.48m(局部其中含1层夹矸,夹矸平均厚0~0.2m)。72煤层与下部82煤层层间距10.41~16.16m,平均13.28m。煤层倾角5°~18°,平均14°左右。基本顶为细砂岩,平均厚度4.98m,直接顶为泥岩,平均厚度4.8m;直接底为泥岩,平均厚度1.2m,基本底为细砂岩,平均厚度9.6m。
根据三维勘探资料、精细化处理资料、72312工作面采掘揭露的资料综合分析,对工作面有影响的断层有17条,褶曲 5 条,其中 NFS42、NFS40、NFS40、NJF85、NJF84断层对掘进影响较大。
2016年2月初,72312工作面上段80架至机尾顶板较为破碎,期间出现81至83架片帮掉顶现象,2月5日中班结束,工作面89至93架由底鼓变成全岩。2016年2月17日工作面91架揭露G-2(260°∠80°H=4m)底板正断层,断层发育速度较快,造成83至90架全岩,经探测工作面煤顶厚度4m以上,工作面90架至机尾沿走向最大仰角20°。因提车提架缓慢,造成支架不能有效的支护顶板。大角度仰采的同时受风巷F-3断层影响,机尾107架至95架顶板破碎,自架间、前梁头片冒严重,加上对大采高工作面顶板管理认识不足和存在侥幸心理,2月22日中班造成大面积冒顶。
受断层影响煤层变化较快,工作面提车提架不及时导致面内大面积煤顶,增大顶板管理难度,导致空顶、冒顶;断层附近顶板破碎,护顶不到位导致漏顶、空顶;受纪庄背斜影响,工作面仰采,大采高煤壁片帮严重导致冒顶。
巷道掘进跟72煤层顶板施工先揭露DFS40逆断层,然后按照14°下山施工,预计施工35m跟上下盘72煤层顶板;继续施工10m揭露NJF120逆断层再按照14°下山施工,预计施工29m跟上下盘72煤层顶板。掘进过该区域为下山施工,有利于顶板管理,掘进期间不进行顶板加固。
根据72312工作面回采情况分析,为避免类似情况发生,决定对工作面内部的两条倾向断层进行顶板加固,以降低回采期间的顶板管理难度,实现工作面高产高效。
顶板注浆范围根据掘进期间实际揭露围岩条件进行确定,预计在张庙台背斜轴部以里及两条倾向断层30m范围内围岩破碎裂隙发育,工作面顶板管理困难,为此对该段进行注浆加固。
图1 顶板注浆加固平面示意图
根据地质探查结果分析,掘进施工期间提前破煤层顶板1.0~1.2m,以利于从机巷施工顶板注浆钻孔进行注浆加固。开孔位置距煤层顶板0.7m,方位角250°(与机巷夹角60°,仰角孔孔),设计孔间距1.5~3m,终孔位置与煤层法距不大于2m。在注浆孔内下直径不小于25mm的废旧钢丝绳以提高围岩的完整性。采用大功率注浆泵(2ZBSB3-0.5/10-15)注浆,终止注浆压力不低于10MPa。注浆材料:浆液使用水泥浆,水泥采用不低于PC52.5级硅酸盐水泥,水灰比(0.75~1)∶1。
采用多轮次,间隔孔注浆。每轮注浆结束后,在两钻孔之间施工效果检验孔,对注浆效果进行评价。如未达到预期效果,则进行下一轮注浆。
图2 注浆管与废旧钢丝绳同时放置于钻孔之中
注浆时,将普通注浆管连接成整体与废旧钢丝绳同时送入注浆孔(见图2)。需要特别注意的是:所有的注浆管共中只将顶端一节的孔壁上设置出浆孔,靠近孔口的两节只是与注浆管规格型号相同的钢管,以保证整个钻孔的注浆效果。
为使回采期间顶板得到有效控制,工作面回采过程中需要做到以下几个方面:
(1)工作过断层期间要保持匀速推进,原班推进度不低于2m,断层附近采高以确保煤机顺利通过为准。
(2)根据实际揭露的地质情况,在工作面回采前做网格式预想剖面,制定每架提车幅度及提车起始地点,精准控制回采层位。过断层期间机头跟机巷顶板回采,面内及时破顶提车提架,保证工作面的仰采角度与机巷上山坡度保持一致,避免逮煤顶回采。
(3)工作面仰采期间若煤壁片帮严重,则降低工作面采高,以保证煤机能够通过为准。必要时采用使棚方法管理顶板,严禁大面积空顶造成冒顶事故。
(4)选用破岩能力强的采煤机,尽量避免回采期间放炮破岩引发冒顶。
截至目前,许疃煤矿72314已经完成了张庙台背斜及向斜之间破碎带的回采,回采期间未发生顶板大面积冒落现象,回采效率达到了正常区段的90%以上。