魏帅
从小在长沙长大的广三人文晟,更是锐意进取、不断坚持精神的践行者。2000年加入当时的广汽长丰工作,到随着改制留在广汽三菱,18年来,文晟从一名普通的车间工人做起,成长为广汽三菱车间技术解析员,担负着车间技术保证的重任。
身材魁梧的文晟,对待工作有着百分之百的热情。性格憨厚的他,所有讲述的内容都是满满的干货,完全没有花哨和炫技。但就是这样一位质朴的工人,从某种程度上讲,却是一个“不知足”的人。
文晟对于自己的要求相当严格,在他看来,身为技术人员,自己只有不断地努力进步,才能够做到不被时代淘汰,才能够为企业带来更多的能量。
因此,身在技术岗位,他不放过任何一个观察细节、做出改进的机会。每天工作的场地除了车间还是车间,他每天都在不停地深入每一个现场去发现研究问题并努力解决问题。“工作之所以感到累,还是因为自身能力欠缺。”文晟说道。他总是强迫自己不断地去学习,并要求自己在做技术维修改善的工作时,不能仅仅只满足于现有技术和设备的维护,而是要学会去因地制宜的做出更多的改善。
改善的工作,也成为“不知足”的文晟的工作重点。2014年攻克ZC车前大灯与翼子板干涉难题,采取调整工艺的方案成功解决,为公司节省了数百万的修模成本;2015年主要负责的ZC车手刹回位异常、中门切水条段差、CR45车型后保与侧围间隙段差等难点课题,都取得了良好的效果。而这些仅仅是文晟的日常,面对重大项目和挑战,他也勇挑重担。
2016年正值公司主力车型欧蓝德项目落地,为了保证国产化车型的品质,身为技术员的文晟,毫不犹豫地加入了车型量产和国产化的项目中,担任车身前端复合问题推进小组组长。新车型结构复杂、数据测算工作众多,每一步都不能出任何差错。事必躬亲的文晟,即使是简单的工作,都势必会和组内成员认真沟通其中的细节。盛夏的长沙,试验车间内体感温度说是近40度也不为过,坐在电脑前的文晟,看着屏幕上的数据和参数,豆大的汗水就这么从脸上落在地上。
但国产化的道路并非一帆风顺。文晟的团队所负责的车身项目中,就存在包括车身钣金和零件间隙段差等多项问题。特别是部品间的间隙段差问题,就存在前大灯与翼子板间隙、前大灯与前格栅干涉等几处问题。“项目本就时间紧任务重,我绝不能让我这一环出问题。”涉及间隙问题,就必须要经过数次的试验,将所涉及的部件进行优化,以达到各部分的协调一致。文晟说:“我们所做的车身项目,和其他车辆部件是有很多关联的,各科室之间的协调配合,实现数据参数的核定才能让我们手头的工作更加游刃有余地进行。”因此,文晟此时充分发挥了自己的领导能力,在多个科室和项目之间进行沟通协调,把很多原本处于各个项目交集位置的工作,都能够串联起来。
“文哥是个热心肠,只要是车间的事,他二话不说,不管是不是与自己科室有關,只要他能帮上忙,就肯定伸手相助。”车间的同事,谈到文晟,都竖起了大拇指。
协调各科室对查标准,核定参数;查找问题根源并实施整改……半个月不分昼夜的工作,文晟所负责的国产化部件成功达到品质要求,按时投放市场。这样落到实处的工作在文晟看来,才更具有挑战性,才能更好地提升自身。
除了自我能力的提高,文晟还发挥自己的改善特长,与同事组成了“刀锋”改善小组,群策群力,将特长真正作用于生产,为企业发挥更大的价值。刀锋QC小组也在文晟和工友的努力下,成果满满。他们先后荣获2015年度湖南省机械装备工业优秀QC小组、QC成果特等奖,更是2016年度全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖、2016年全国优秀质量管理小组,得到了极大的肯定。
作为一名品质工作者,作为一名广三人,文晟时时刻刻创新工作方法,提升工作效率,光改善项目一年就可为公司节约数十万的设备改善和维护费用。“我希望通过我的用心,在我的岗位,保证每一辆车的品质,站好我这一班岗。”牺牲小我,成全打我,小到一个企业,大到国内汽车汽车制造,正是在文晟这批不断坚守、甘于奉献的汽车工人的努力下,今天的汽车制造才能够不断发展、前进。