陈春燕
(广西高峰矿业有限责任公司, 广西 南丹县 547205)
巴里选矿厂采用Φ12.5 m浓密机对碎矿系统卫生冲洗水和粗砂浮选流程前的3 m浓泥斗的溢流进行处理,浓密机的沉砂流回到粗砂浮选进入主流程,溢流进厂前水池。前几年,浓密机故障较多,对生产影响较大。为了减少浓密机的故障,提高设备的可开动率,针对浓密机进行了多项改造,获得成功。下面逐一详细论述。
浓密机由浓密池和耙架等零部件构成(见图1)。浓密池中心有钢筋混凝土立柱,立柱上端装有回转机构。耙架的一端通过铰销与回转机构连接,另一端通过滚轮支承在钢轨的轨道上。电机通过传动机构把动力传给滚轮,使其在轨道上转动,耙架就绕中心立柱转动。
矿浆从中心给进浓缩池,矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降到池底,再由固定在耙架底部的耙子靶向池底中心的排料口排出。矿浆从池子中心慢慢流到池子边上溢流堰的过程中,固液逐步分离,最后变成清水。清水漫过溢流堰排出,从而完成了固液分离和浓缩。
图1 浓密机构造
电机通过减速机和开式齿轮传动,把动力传给滚轮,滚轮在滚道上滚动,从而带动耙架绕中心六柱回转。
滚轮通过心轴安装在耙架上。滚轮内孔两端各有一个铜套,心轴通过耙架上的圆孔穿过。心轴两端各有一个切口槽,用于安装卡板固定心轴,防止心轴轴向移动。滚轮结构见图2。
图2 滚轮结构
滚轮这个结构需要经常用油枪对铜套加油,保证润滑,否则铜套与轴缺油干磨容易损坏。由于加油过程复杂烦琐,操作人员并没有按照规定加油,铜套磨损较快,平均4个月就需要更换一次。为了减少劳动工作量,减少零件损耗,把铜套改为滚动轴承。因为滚动轴承属于标准件,容易购买,运行阻力小,油脂的消耗少。通过查阅相关资料可知,每年只需对滚动轴承添加一次润滑脂即可,加油的工作量比较少。为了更方便拆装,改造时,还把传动齿轮与滚轮分开,分别安装在轴的两个位置上。改进后的滚轮组件见图3。
图3 滚轮组件
原先滚轮的材质为铸钢。滚轮在钢轨滚动,钢对钢的摩擦系数小,如果浓密机的排矿不顺畅,负荷增大,滚轮很容易打滑。另外,浓密机位于露天场所,没有遮盖,下雨时,滚道湿水,滚轮也容易打滑。滚轮打滑时,如果没有被及时发现处理,浓密池内的矿越来越多,后来发现时再也无法消除打滑。解决办法只有一个,放空浓密池,清除干净池子内的矿浆,才能把设备开动起来。放空浓密池,意味着把矿浆放入总尾矿泵,造成矿浆白白流失,损失较大。
为了解决滚轮打滑的问题,拟将钢滚轮改为汽车用的橡胶轮胎。查阅相关资料,钢与钢的摩擦系数为0.15,橡胶轮胎与水泥地面的摩擦系数为0.25~0.4。摩擦系数越大,滚轮与接触面的附着力就越大,滚轮越不容易打滑。因此,采用橡胶轮胎作为滚轮,在较粗糙的水泥地面上行走,比钢滚轮在钢轨上行走要好得多。另外,橡胶轮胎外表面上有花纹,花纹能产生较大的切向弹性变形,增强摩擦作用,轮胎与地面更不容易打滑。
采用橡胶轮胎作为滚轮后,雨天滚轮打滑现象再也没有发生。
浓密机型号为NG-12.5,浓密池直径12.5 m,初建时流程的处理量为150 t/d。后来,流程经过3次扩改,现在流程的处理量为1000 t/d。受到场地的限制,浓密机一直无法扩建,一直将就使用,它的实际处理能力已经超过浓密机的额定处理能力。浓密机的沉降面积不足,给进的矿量又大,溢流跑矿也多。为了减少溢流跑矿,提高矿物的沉降效果,在浓密池中添加絮凝剂,溢流由混浊变清彻了,但尚有一些铅锑、锌等金属泡沫漂在水面上。
日处理量1000 t初期,为了避免出现压耙,提高了耙子的转速,把转速由原来的每转14.3 min提高到每转9.5 min。提高耙子的转速,池底的矿浆就会更快地被耙子推向中心,再从中心排矿口排出。矿浆排出速度快了,浓密机的负荷自然就减轻,压耙引起的滚轮打滑现象就不会发生。改造后,只要正常排矿,浓密机就会正常运行。
随着矿井向深部开采,采出来的矿石性质复杂,铅锑锌嵌布粒度更细,硫化矿产率更大。根据优化试验结果,矿石入选粒度达到0.2 mm,铅、锑、锌矿物的单体解离度才能达到90%以上,试验综合指标最好。3年来,围绕着粒度的降低,作了一些技改,流程的入选粒度才由原来的0.3 mm降至0.25 mm。入选粒度降低后,浓密池上总是漂浮较多铅锑、锌等有价金属泡沫。这些泡沫需要一定时间与絮凝剂结合才沉到池底排出。入选粒度为0.3 mm时,池面上只有极少量泡沫,这些泡沫从溢流堰上漫过,流到厂前储水池,金属损失轻微,那时并没有添加絮凝剂。入选粒度降至0.25 mm后,池面上漂浮大量金属泡沫,如果任由泡沫从溢流堰上漫过,流到厂前储水池,损失较大。为此,在浓密池中添加了絮凝剂,同时,改造溢流堰:在溢流堰内侧增加了一圈不锈钢挡板。不锈钢板上端高于液面,下端浸入液面下500 mm,有效阻拦了金属泡沫,增加了漂浮物沉降效果。溢流堰改造前后结构见图4、图5。
图4 改造前的溢流堰
图5 改造后的溢流堰
阻拦泡沫的钢板采用不锈钢板,目的是防止钢板腐蚀霉烂,提高钢板的使用寿命。
浓密池池底中心处有个排矿口,排矿口安装一个闸阀,用于控制浓密机底流的浓度。如果给进浓密池的矿浆有波动,底流浓度就会有变化,就会影响到后面浮选流程的浮选效果,因而需要对排矿闸阀进行调节,尽量保证底流浓度的稳定。排矿闸阀采用的是压力为16 kg的普通的水用闸阀,不耐用,经常出现阀芯脱落、阀体磨穿,平均4个月就需要更换一次。后来,把排矿闸阀改为不锈钢材质的高压闸阀(压力提高到24 kg)。不锈钢不生锈,表面不容易结垢,又比较耐磨,使用后,闸阀的故障明显减少,闸阀寿命提高到一年。
在矿山中,浓密机一般用于矿浆的浓缩以及充填尾矿脱水。为了提高设备的可开动率,对设备结构进行改进,以适应生产需要。我厂对浓密机的传动机构、滚轮、溢流堰、排矿阀进行改进,取得较好效果,满足了流程连续、稳定、均衡的要求,降低了生产成本。