耿学礼 ,邢希金 ,张 杰 ,苏延辉 ,王 超 ,左 凯 ,江 安
(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452;2.中海油研究总院有限责任公司,北京 100028;3.海洋石油高效开发国家重点实验室,北京 100028)
海上平台因排放受限、距离陆地较远、平台空间有限等因素的影响,废弃钻井液的处理一直是海上油田的一项重大难题。我国海上油田废弃钻井液的处理模式主要为“部分排放+陆地集中处理”的模式。其中非储层段废弃钻井液多在海上平台直接排放,储层段废弃钻井液需要运回陆地集中处理[1,2]。但随着环保意识的逐渐增强与环境保护法律法规的不断严格,海上油田钻完井废弃物的排放标准逐年提高,尤其是在渤海地区,部分海域已经严格要求“零排放”。因此,之前可直接排海的非储层段钻井液也需要进行无害化处理[3,4]。
针对海上油田目的层所用的钻井液体系,前人已经做了大量的研究和生产工作,但对非目的层所用的钻井液体系的无害化处理研究较少[5,6]。PEC钻井液体系是海上油田非目的层常用的一种水基钻井液体系。其主要由水、钻屑、黏土和聚合物处理剂以及少量油组成。该体系胶体结构较为稳定,需要经过化学破胶、絮凝等处理工艺,再结合机械方法才能实现固液分离。而钻井液的固液分离是实现无害化处理的重要步骤,本文以渤海油田渤中地区的PEC钻井液为处理对象,对其进行固液分离技术的实验研究[7,8]。
PEC钻井液为渤海油田上部非目的层常用的钻井液体系,其主要组成为:海水膨润土浆+烧碱+纯碱+降滤失剂PAC-LV+降滤失剂RS-1+封堵剂LPF+防塌剂DYFT+黏土稳定剂HAS+提切降滤失剂VIF+包被剂PLH(重晶石或石灰石加重)。
对从渤海油田渤中地区某井取回的PEC钻井液的密度、流变、固液比等进行检测分析,PEC钻井液状态及其测试结果(见表1,图1)。
从PEC钻井液的外观及性能指标看,钻井液体系胶体结构稳定,外观呈黏稠状,表面有光泽,黏度高、含水率高,矿化度高。从钻井液体系组成看,钻井液主要由膨润土、聚合物、加重剂、防塌剂、地层岩屑及少量油组成,成分复杂,且有不易脱水的特点。
图1 PEC钻井液
基于上述对PEC钻井液的初步分析,对于PEC钻井液可尝试通过破胶、絮凝、机械分离的方式实现固液分离。对分离后的固相可进行深度的固废处理,分离后的液相可根据实际情况进行回用或深度处理后排放。PEC钻井液体系的无害化处理技术思路(见图 2)。
对添加完处理剂后的PEC钻井液,用离心机在1 000 r/min的转速下离心处理2 min,然后读取上层清液的体积,与总体积进行比值计算,得出脱水率。
下文中采用脱水率对钻井液的固液分离效果进行评价。
PEC钻井液中含有部分聚合物处理剂,其与钻井液中的黏土颗粒等形成稳定的胶体溶液。常用的氧化破胶剂或酶破胶剂对其很难破胶,而降低pH值是一种有效的方法。采用在钻井液中加入盐酸的方式对钻井液的pH值进行调节。针对PEC钻井液进行不同pH值的脱水实验,结果(见表2)。
表1 PEC钻井液基本性能
图2 PEC钻井液处理思路流程图
表2 pH值对PEC钻井液脱水率的影响
随着pH值的降低,钻井液逐渐失去胶体稳定性,当pH值达到6以下时,脱水率达到16%以上,pH值越低,脱水率越高。但低pH值对设备存在一定腐蚀,出于对设备的保护考虑,选择pH值为5~6对钻井液进行破胶。
通过酸化破胶后的PEC钻井液虽然失去了部分胶体稳定性,但脱水率较低,还需要添加絮凝剂才能进一步提高脱水效果。
2.3.1 无机絮凝剂和有机絮凝剂的种类优选 取废弃PEC钻井液300 mL,首先酸化破胶(调节pH值到5)。然后分别加入不同种类的无机絮凝剂(加量为1 000 mg/L)和不同种类的有机絮凝剂(溶液浓度10%,加量为10 mg/L),测试钻井液的脱水率,结果(见表3、表4)。
表3 不同无机絮凝剂对PEC钻井液脱水率的影响
表4 不同有机絮凝剂对PEC钻井液脱水率的影响
由实验结果可知,无机絮凝剂PFS较适合于PEC钻井液体系的絮凝,絮凝后的脱水率最高。有机絮凝剂YJX-2较适合于PEC钻井液体系的絮凝,絮凝后的脱水率最高。选择PFS为无机絮凝剂,选择YJX-2为有机絮凝剂,进行下一步的加量优选。
2.3.2 无机絮凝剂PFS和有机絮凝剂YJX-2的加量优选 取废弃PEC钻井液300 mL,首先酸化破胶(调节pH值到5)。然后加入不同量的无机絮凝剂PFS和有机絮凝剂YJX-2(溶液浓度10%),测试钻井液的脱水率,实验结果(见表5)。
表5 絮凝剂的筛选
随着无机絮凝剂PFS加量的增加,脱水率逐渐升高,当加量为3 000 mg/L时,脱水率出现拐点,当加量再继续增大脱水率升高的幅度逐渐趋于平缓,故选择无机絮凝剂PFS的加量为3 000 mg/L。随着有机絮凝剂YJX-2加量的增加,脱水率逐渐升高,加量达到10 mg/L时脱水率最高,再随着有机絮凝剂YJX-2的增加,脱水率逐渐降低,故选用10 mg/L为有机絮凝剂YJX-2的加量。
经过酸化破胶、絮凝分离后的PEC钻井液达到了初步固液分离的效果,但离心参数的变化对分离效果也至关重要,下面实验针对经过破胶、絮凝后的PEC钻井液进行离心机分离参数的研究。
分别考察不同离心时间、不同离心机转速对固液分离效果的影响。实验结果(见表6、表7)。
表6 离心分离时间的影响
表7 离心机转速的影响
随着离心时间的增长,脱水率逐渐升高,说明延长离心时间,有助于提高钻井液的固液分离效率。现场施工时可适当增加离心时间。
随着离心机转速的增大,脱水率逐渐升高,说明增加离心机的转速,有助于提高固液分离效率。根据现场施工设备的现状,可以选择3 000 r/min作为离心机的转速。
(1)调节PEC钻井液的pH值可以破坏钻井液的胶体稳定性,出于对设备腐蚀的考虑,采用调节PEC钻井液pH值至5~6的方式进行破胶。
(2)优选无机絮凝剂PFS加量为3 000 mg/L、有机絮凝剂YJX-2加量为10 mg/L,通过二者配合使用,可实现钻井液的固液分离。
(3)优选离心机转速为3 000 r/min,尽量增加离心处理时间的方式,进一步提高了PEC钻井液的固液分离效率,为现场离心工艺提供了必要的参数依据。
(4)通过实验室对PEC钻井液固液分离技术的研究,可为PEC钻井液体系的无害化处理及现场施工提供必要的技术支撑。