文·图/本刊记者 徐颢
连振军,东风本田汽车有限公司品质管理部整车品质一科抽检系系长,高级技师,自投身整车制造技术生产一线,获得的荣誉无数,是湖北省有名的“工匠”。
在“纠错校正”中执着20多年的连振军,对于未知的领域总有一股莫名的求知欲,愿意一点点探索,再在探索中渐渐豁然。所以,在他的书柜里,除了汽车与驾驶维修专业书籍外,也排列着《世界未解之谜大全集》《被禁止的历史》《被禁止的知识》《被禁止的科学》《被禁止的考古学》……
尽管这几年接受采访的机会多了,但面对媒体,连振军始终表现得有些不自在,或许是太专注技术的人大都不善言辞,诚恳的话说多了,还会突然间警觉:“我这么说,会不会让读者质疑东风本田汽车的质量?”
1976年出生的连振军是武汉本地人,年幼丧母,由父亲一人照料他和妹妹的生活。初中毕业,连振军选择读中专,只因父亲说“中专吃香,铁饭碗包分配”。1992年,连振军考入湖北省第一轻工业学校,就读电光源专业。专业也是父亲选的,因为“灯泡千家万户都会用,有发展前景,4年之后包分配,上学期间每月国家还给生活补贴19.2员中,连振军主动要求下岗,因为“如果我不走,带我的师父就得走。师父已经40多岁,在灯泡厂干了半辈子,没有其他一技之长。我才二十出头,还可以从头开始。”就这样,21岁的连振军成了一名下岗工人。
学的是电光源,赖以生存的灯泡厂却垮了,父亲为他量身定制的路似乎一下子就走到了尽头,连振军有点无所适从:是继续进入其他灯泡厂工作,还是提高文凭,攻读大专或者本科? 3个月元”。1996年8月,连振军毕业,分配进了武汉国营灯泡厂。
20岁的连振军如愿成了国营厂的一名技术型生产工人,负责灯芯的制作和调试,月工资将近200元,撑起了家庭的“半壁江山”。可惜,稳定的光景不长。半年后,刚刚因业务表现突出被提拨为设备调试组小组长的连振军,就撞上了国有企业体制改革,灯泡厂面临倒闭的境遇。现在回头去看,他认为灯泡厂覆灭的命运几乎是注定的,“国营厂产品单一,生产那种带钨丝、大圆头的老式灯泡,更新换代慢,转型更慢,被取代和淘汰毋庸置疑。”但对当时的他而言,工作上的这一“急刹”改变了他的人生轨迹。
1997年,在厂里一轮轮的逐步裁过去了,一个偶然的机会,连振军进入武汉万通汽车有限公司,成为总装车间生产一线的装配工。“从头开始”的日子真的来了。
很快,连振军成为一名熟练工。加上之前具备一点设备调试的基础,班长对他很是器重,让他轮岗的机会也多,一年内轮岗四五次,这让他学会了装配完成线所有的装配工艺和方法,成为生产线上的一名“万金油”式员工,“哪里差人就哪里去顶”。这种超级替补的角色做到第二年却戛然而止。一切缘于连振军犯下的一次“大过”——
1998年,生产线上有工人请假,连振军顶替去加防冻液。“防冻液需要兑水,而且必须是软水,比如蒸馏水或纯净液之类,可是当时我不懂啊,也没有人告知,直接加入自来水。质检看不出来,一个月之后,问题大面积出现,都是回厂返修的时候将防冻液放出来,发现变质了。”这次无心之过殃及了1000多台车,公司直接给予连振军“记大过”处分——“在全厂记大过,我从来没有那么丢脸过。”但这也让自尊心极强的连振军瞬间感悟:“无知会犯很多错,不能只会就行,要知道原理和道理。”从此以后,连振军的学习方向从实践型拓宽到了研究型,他翻阅了几本厚厚的汽车理论知识和维修手册,周末又跑到湖北省图书馆广泛涉猎相关书籍。学习和了解之后,连振军喜欢上了汽车这个行业,“既然喜欢就要做一行爱一行,我要认真做好它。”连振军决定扎根自己热爱的这片领域。痛定思痛,为了避免再次发生类似事故,连振军深入反思,推动了公司增加变化点管理,即人员设备天气异常的时候一定要针对这些变化重点说明。
由于生产线上学习条件有限,1999年5月,连振军主动申请调入售后服务科,参与车辆维修。这是一个让他业务精进的全新平台:在这里,他见识到汽车五花八门的问题,也结识了一位维修高人——王勇。王勇仅年长连振军3岁,却是他口中的“师父”。第一次目睹师父拆发动机的过程,连振军觉得自己遇到了“神人”——“发动机是从韩国整机进口过来,拆修需要打散之后重新组装,从点火、运转、发动机音排查,师父的动作如行云流水,脑子里仿佛放置了一幅发动机3D图。我这才了解原来汽车有这么多零件,会出现这么多问题。以前真是井底之蛙啊!”师父手把手的传授让连振军受益匪浅,之前许多书本上没遇到过的问题经师父点拨,让他对车辆即使最微小的结构也了然于心。那几年,是连振军学艺最快的几年,在修理厂和仓库之间游走,直到2003年,万通被本田兼并——成立新的东风本田汽车有限公司。原厂的三四百人被全部接管分配在各个部门,连振军来到整车品质科,成为一名在线品质解析人员。
品质解析对连振军而言是个全新领域,不仅要求会修理,而且要求分析不良的原因,明确有效的对策进行改进,防治不良的再发生。新公司对这块业务相当重视,连振军也就有机会到广州本田黄埔工厂、日本本田铃鹿工厂以及日本本田峡山工厂研修取经,成为当时东风本田第一批出国学习的员工。在国外先进的汽车制造工厂学习到的品质解析知识和经验,让连振军的岗位技能水平迅速提升,在团队中脱颖而出。他还总结出一套“三现主义”——充分利用“现场、现时、现物”来解决质量问题。
一款新车型从前期导入到试制再到批量生产,中间需要经过反复的试验、检测和论证,其中面临的问题和压力可想而知。出于对客户的责任感,连振军和团队夜以继日地投入到品质解析的工作之中。
2007年,监测台显示,一款车型的制动力不合格。连振军带领队友一起分析原因,不停对换轮胎,整整查了一个礼拜,他还因此伤了腰。但总算找到问题出在哪儿:刹车盘是铸铁的,为了防止生锈,厂家涂了一层防锈油,本来呢,天热时防锈油可以挥发一部分,当时却正值元旦,气温极低,油很快凝固,导致下一个擦油的工序中,防锈油未能被擦掉,影响了制动力。“看来,零部件品质科不能只看报告,必须到现场去看。组装不仅要对车了解,懂自己的工艺,还要加强对零部件厂家工艺方法的检验。”从那以后,定期派人到厂家进行出场时间、检查条件、出场项目等相关重点项目的检验作为一项管理制度被公司采纳。
2012年3月,公司连续接到市场投诉:刚上市的新CR-V尾门上锁后自动开启,客户抱怨极大。公司指派连振军立即参与现地解析。接到指令后他马不停蹄,3天内赶往湖南、湖北、山东、河北等地4S店进行现地调查,原因很隐蔽,却也终于在反复试验下浮出水面:是因为尾挡玻璃贴膜时的清洗液渗入到尾门电机内,导致间歇性短路造成尾门自动开启。找到症结后,连振军立即参与市场对应及产品改良,每台车节约保修成本1800元。
新CR-V量产后,后备箱下部(凹盆)积水不良持续发生,影响了量产的品质,造成严重的加修库存。为此公司破例成立漏水维修组进行三班返修,仍无法阻止漏水车辆的发生,情况紧急。以连振军为首的现场解析人员冲到一线,针对事项原因进行分析、汇总,并联合技术部门通过对尾灯线束卡扣、尾梁钣金翻边高度、密封条保持力、尾门线束防水塞等7次重大改良后,2013年1月,漏水不良降低到0.09%,每年可为公司节约加修成本55.8万元。
在连振军2015年申请高技能人才的申请表上,汇总了很多这样的革新项目,所创效益也具有可计算性:根据每月该车型的产量以及发生不良的比例、维修时间、工时费、材料费,计算出每年产生的费用,这便是连振军及其团队的改良成果为公司创下的效益。比如,“艾力绅左后门遥控无法开启不良改善”项目,为公司共节约材料和人工成本超过13万元;“CR-V凹盆积水不良的改善”项目,共节约成本超过55万元;“消除思域高速时左前门风噪”项目的改良效益超过60万元。
从2012年至今,连振军以课题的形式对复合不良问题进行专项化推进,解决超过200项疑难问题,为公司节约材料和人工成本超过500万元,保证了每日量产车型的品质稳定。
连振军一直坚称自己是东风本田技能人才培训体系的受益人,除了有机会外出研学讨教外,公司内部每两年一届的技能大赛也是切磋技艺、展现才能的舞台。2007年,东风公司举办乘用车装调工技能大赛,连振军抱着学习的心态投入到选拔环节,经过层层淘汰,取得了代表东风本田在该项目的参赛资格。之后的两个多月,连振军几乎“疯了似的”连轴转:研究竞赛项目要领,补充汽车理论知识,废寝忘食,最终斩获了该竞赛项目的冠军,在公司内引起很大反响。2011年,连振军在代表东风公司参加全国第三届装调工技能大赛——SUV组中收获个人优胜奖。由于在量产品质解析领域的卓越表现以及各种技能竞赛的佳绩,连振军才有了后来一系列的个人荣誉:“武汉市技能大师”“武汉市首席技师”,“享受武汉市政府专项津贴”专家,获得武汉市“五一劳动奖章”以及“湖北省技能大师”称号,入选武汉“大城工匠”。他曾在公开场合动情地说:“是东风给了我实现自我价值的机会和平台,一步步引导发现新的自我,并成就着我的每一个梦想。”
成立整车解析工作室,就是他的梦想之一。2014年被评为“湖北省技能大师”后,工作室便冠上了他的名字。“成立工作室,主要是为了在解决业务问题时集中性更强,协同性更高,更能有规划地实施人才培养。”业务水平扎实突出的连振军认为,一个人的力量始终是有限的,他为自己定下了12字的目标——“技术为精,创新为神,团队为基”。如今,他的工作室集合了公司生产线上各类优秀人才,成员19人,解析组12人,平均年龄不到30岁,以80后、90后居多,平均工龄6年以上。
有了工作室这个固定的场合,人才之间的交流和传帮带无时无刻不在进行。每月,工作室都会开设汽车知识课堂,工作室成员将自己的经典案例拿出来分享,由连振军点评并进行针对性指导。
在这个工作室里,有人精通汽车异音、漏水的解析,有人精通电器类,比如电子控制功能和电动功能。优秀的人总能在博采众长之后脱颖而出,1991年出生的占阳就是这样。因为在公司2012年的技能大赛中成绩优异而加入工作室,占阳感到很自豪,他一开始跟着师父干,3年后,他自己也开始带徒弟了。
对于这些后起之秀,连振军给予了很大期望:“我们走的弯路太多了,没有系统地学习汽车知识,而他们在学校的专业知识扎实,比我们起点更高,未来能取得更大的成绩。”占阳2015年通过技师资格,按计划5年之后能申请高级技师,也就是说,到了2020年,还不满30岁的占阳或许就已经是“高级技师”身份。
当被问及“工匠精神”,连振军感悟到的是“执着和信仰”。他解释说,一辆车出现问题,解析人员没有坚定的决心是没办法找出病灶的,唯有坚持不懈,认真做好每一步,才能找准方向,根治不良。