谢 毅,刘利军,吴盛洪
(浙江晋巨化工有限公司,浙江衢州 324004)
浙江晋巨化工有限公司(以下简称晋巨化工)低压甲醇装置配有3台低压甲醇原料气压缩机(以下简称醇压机),为六列五级往复活塞式压缩机,型号6M32- 283/54- BX,M型卧式对动平衡布置、级间水冷、压力循环润滑、气缸无油设计少油润滑、直流电机直联拖动,轴功率2 668 kW,电机功率2 900 kW,最大设计活塞力257 kN。
工艺路线为:从气柜来半水煤气,经三级压缩后送入净化系统调整气体成分,再返回经五级压缩后送入合成工序[1]。
该机型在21世纪初由沈阳气体压缩机公司引进德国Borsig公司和瑞士Areco公司技术设计制造,2002年建成投用至今14年,基本能满足生产,但各类故障频发,经不断攻关改进,仍存在活塞杆断裂、连杆螺栓断裂(以下简称“两断”)等潜在危害极大的设备故障,不利于安全生产,已被列为公司级重大隐患。
大型往复活塞式压缩机的活塞杆、连杆螺栓、连杆、曲轴等,属于极端重要的零部件,一旦失效,可能带来巨大损失甚至人身伤亡[2-3]。2007年5月 23日,1#醇压机三段连杆螺栓断裂,打破机身、着火;2010年8月31日,1#醇压机二段活塞杆断裂;2010年9月1日,2#醇压机一段活塞杆断裂;2010年9月21日,1#醇压机二段活塞杆又断裂,22 d内连续断裂3根活塞杆。醇压机已发生的各类故障中,“两断”故障最为恶劣,3台醇压机发生的多次断裂均是突发断裂,所幸每次都处置及时,事态未进一步扩大,也未伤及人员;另外,还多次发生铝活塞破裂、曲轴出现裂纹等较大设备故障和隐患。
(1) 醇压机故障率很高,年均检修90~120次。
(2) 大部分故障发生在一、二、三级,四、五级相对较少。
(3) 活塞杆断裂统计:一级3次,二级9次,三级5次。
(4) 断裂部位:与十字头相连接的最细处 8次,尾端活塞锁紧螺纹部位6次,Ф 95 mm杆身3次。
(5) 连杆螺栓断裂统计:二级3次,三级1次,2台醇压机发生过断裂。
从故障统计看,各类故障集中在一、二、三级,二、三级尤甚。主要是原始设计有缺陷:①各级活塞力极不均衡,运转时引起机身扭振;②二、三级气体力超过了最大设计活塞力。
用专业软件核算实际工况下的气体力:1级166 kN,2级294 kN,3级286 kN,4级120 kN,5级 100 kN。由此可见,在实际工况下二、三级气体力已超过设计综合活塞力257 kN,这是活塞杆断裂、连杆螺栓断裂的主要原因。
(1) 机身分段对接,机身单薄,主轴瓦座同心度偏差大,极易造成振动值偏高。
(2) 转速偏高(375 r/min),轴颈偏细(主轴长度为4 855 mm,而直径只有Φ240 mm)。
(3) 气源不够洁净,极易堵塞气阀及气道,引起支撑环过早磨损,从而产生附加载荷,使得原本超标的活塞力更大。
(1) 将全部连杆螺栓加粗,由原来M 42 mm加粗至M 52 mm,受结构限制,连杆也须随之加大。根据载荷形式合理设计出连杆的截面结构形式,使得新连杆在能够承受高载荷的同时不增加连杆的质量。
(2) 二、三级活塞杆由6M32型改为6M40型,活塞杆最小处直径由原来的Ф 42 mm扩大至Ф 51 mm,活塞杆材质由42CrMoE改成国内生产工艺更加成熟的40CrNiMoA,以防止活塞杆断裂。
(3) 一、二、三级气阀采用防污气阀,该防污气阀有别于以往传统气阀,密封面涂有特制防污涂层,能有效防止气阀积污严重发生堵塞情况,保持气道畅通,避免因气道不畅而造成活塞力的扩大。
(4) 一、二、三级支撑环由半圆式改成整圈,原支撑环为半圈型式,活塞运转过程中易发生径向跳动,造成支撑环磨损较快。现将半圈改为整圈型式,很大程度上避免了因支撑环在气缸内径向间隙的不均而造成的跳动,减少了缸体振动,延长了设备运转周期。
(5) 一级南北进口缓冲器增加连通管:在一级南北缸进口缓冲器上增加DN 450 mm连通管,并在连通管上安装膨胀节,以减少流动阻力,平衡南北缸进口压力,在一定程度上减小一级南北缸活塞力不均衡现象。
(6) 加强现场振动监控,增设声光报警设施:①在压缩机DCS操作室,单独设1台电脑,在线监控和记录3台醇压机振动值,能以曲线和数值显示,能追溯当前1个月内的历史数据;②振动传感器安装位置和类型,根据相关标准,将2个加速度传感器安装在每台机身二、三级的水平方位(如图1所示测点1和测点2),振动值采用速度值(mm/s),便于故障分析。
图1 振动传感器安装位置示意
(7) 设定振动报警值:当发生活塞杆断裂、连杆螺栓断裂、撞缸等故障时,会引起机身强烈振动(其值应远高于正常工况),根据测定和经验值,设定超标值为6 mm/s(门限报警)、危险值为9 mm/s(突变报警)。
(8) 报警方式为声光报警,设置在操作室:①操作室光报警,与操作室内现有3台机的紧停
按钮一对一设置报警灯,使在紧停时不易按错;②操作室声报警,各设1个自动红光报警装置。
(9) 选用合适备件材质和确定检修参数指标:将原醇压机连杆大头瓦材质由巴氏合金改为镁铝合金,并在检修过程中将瓦的间隙控制在公差下限值附近,并在使用过程中提高油压至高限。
(10) 规范计划性检修:根据检修规程和检修档案,二级、三级活塞杆及连杆螺栓运转满1年必须进行更换。
经核算和专业厂家建议,将单机吸气量由原先的15 000~16 000 m3/h(标态)调整至≤15 050 m3/h(标态),此时活塞力和轴功率处于理论安全范围内。
(1) 自2015年所有改造项目结束后,各类设备故障率降低至70次左右,设备运行至今未发生“两断”事故。
(2) 2015年7月,声光报警装置检测到3#醇压机二段振动值达16 mm/s,拆检后发现活塞紧固螺母松动,避免一次事故发生。
(3) 设备运转率由原平均60%提高至现在的66%以上,3台设备2开1备,运转率最高66.67%。
(4) 通过一系列消缺技改工作,节省了设备检修费用,减轻了检修人员的工作负担,保证了设备长周期有效运行,为安全生产提供了有力保证,对降本增效有着较为显著作用。
[1] 郁永章.活塞式压缩机[M].北京:机械工业出版社,1982.
[2] 赵代胜.煤基甲醇制烯烃项目中合成气制甲醇装置的改造方案[J].煤化工,2016,44(3):24- 27.
[3] 魏伟.原料气压缩机驱动透平振动原因的分析和处理[J].化肥工业,2012,39(3):56- 57.