杨国辉,李 磊,尹洪清,王振华
(兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司,山东滕州 277527)
目前,煤炭的大规模开发利用带来了生态环境破坏和污染物排放等问题,对可持续发展和人身健康构成了严重的影响[1-3]。研究表明,燃煤污染物是导致雾霾的重要因素之一。生态环境的日益恶化对我国能源生产和消费结构将会产生倒逼机制,煤炭洁净利用技术的推广和应用必将受到高度重视[4]。《大气污染防治行动计划》等的出台,对环保的要求日益严格,煤炭的洁净化利用面临巨大压力和挑战[5-8]。为了大力推进生态文明建设,推动能源生产和消费革命,确保国家能源安全,煤炭作为我国的主要能源,煤炭洁净化利用是实现能源生产和消费革命的重要内容,是实现区域生态文明建设的重要举措。
虽然我国煤炭洁净利用发展迅速,超超临界发电技术广泛应用于发电领域,多种新型煤气化技术应用在煤炭转化领域,大型煤制油、煤制乙二醇、煤制烯烃等装置已进入工业示范阶段。我国已掌握多项煤炭洁净利用核心技术,实现部分替代石油。但煤炭洁净利用整体水平不高,发展受到技术、政策和资金的限制[9],而超洁净煤及微粉化超洁净煤燃液为煤炭高效、清洁利用提供了新途径,具有较高的经济、社会和环保效益[10]。
超洁净煤是灰分质量分数不超过1%的洁净煤,是以洗精煤为原料,通过化学清洗、分离和过滤生产制得。微粉化超洁净煤是超净煤经过微粉化处理生产制得,其粒径特别小,一般小于10 μm[11-13]。微粉化超净煤燃液(以下简称燃液)是超净煤经过微粉化处理并与水和添加剂按一定比例混合成的浆体,外观与原油相似,可替代柴油燃料用于直喷式燃煤发动机,应用于柴油机发电和运输行业,为煤炭高效、清洁利用提供了一种新途径,是提高我国能源利用效率、减少环境污染的重要途径之一[14-17]。
以实验室化学法制备的超洁净煤为原料,选择合适的制备设备和工艺,调整筛选及优化添加剂[18-21],制备出平均粒径为7 μm左右、质量分数为50%、黏度约500 mPa·s的超净煤燃液。
超洁净煤:以山东和陕西地区的4种原煤经化学方法处理,干基灰分质量分数分别为0.88%、0.79%、0.95%、0.85%。
添加剂:聚氧乙烯系非离子添加剂,相对分子质量为4 000~12 000;煤焦油系分散剂;脂肪族系分散剂,相对分子质量为8 000~30 000。
超净煤燃液制备所需的主要设备为行星式球磨机,超净煤燃液分析测试所用的仪器主要为水煤浆黏度计、激光粒度仪等。
试验称取定量的超洁净煤,按一定比例将超洁净煤、水与添加剂加入行星式球磨机内,控制转速制备超净煤燃液。水与超洁净煤同比例加入,实验室制备后经过滤装置制得成品燃液。实验室燃液制备流程示意见图1。
图1 实验室燃液制备流程示意
参照气化水煤浆和锅炉燃用水煤浆性质分析方法,对超净煤燃液进行性质分析。其中,超净煤燃液黏度是影响浆体储存、运输及雾化喷燃性能的重要因素。燃液稳定性是指在运输和储存过程中,可保持其物性均匀的一种性质,超净煤燃液为满足存放、运输等应用需要,应严格控制其水分的析出,稳定保持7 d。
按照GB/T 18856.2—2002测试燃液浓度,按照GB/T 18856.4—2002测定超净煤燃液黏度。燃液粒度分布是影响其流变性、稳定性及燃烧性的重要因素,粒径的测定采用GB/T 19077.1—2008粒度分析-激光衍射法。燃液流动性测试采用漏斗法:使用120 mL长颈漏斗测定,根据燃液流经漏斗的时间来计算流动速率,以此判断燃液流动性。稳定性测定:一定量均匀的燃液试样置于容器中,在规定的条件下静置7 d,以软、硬沉淀评价燃液的稳定性。
采用行星式球磨机制备超净煤燃液,根据球磨机相关参数及试验探索,选择合适粒度的磨球和填充比例来制备超净煤燃液。试验设定在球磨机转速900 r/min的条件下,控制磨制时间分别为10 min、15 min、20 min、25 min、30 min,对超净煤燃液进行粒度测试。燃液平均粒径与磨制时间的关系见图2。
图2 燃液平均粒径与磨制时间的关系
由图2可知:以山东及陕西地区原煤制备的的4种超洁净煤(XL、BD、JJT、SLWS)为原料,选定磨球填量及粒度级配,球磨机转速900 r/min的条件下,以上4种超净煤的磨制时间为30 min,超净煤燃液的平均粒径约7 μm,可作为内燃机、燃气透平的燃料,具有污染低、燃烧效率高等优点。
添加剂可改善煤表面的疏水性,其用量对超净煤燃液的黏度、稳定性影响较大。因超净煤燃液对灰分要求较高,在进行相关试验时,应优先考虑使用非离子添加剂,其核心是在超净煤燃液黏度、浓度、稳定性适中的前提下,筛选出较优的添加剂并确定其用量。
3.2.1 非离子添加剂的筛选
以山东及陕西地区超净煤XL、JJT为原料,其灰分质量分数均小于1.0%,设定超净煤燃液质量分数为50%,研究非离子添加剂RJF、SEW、YGC、JSS、TW对超净煤燃液性能的影响,结果见表1、表2及图3、图4(非离子添加剂用量为0.2%~2.5%)。因为超净煤燃液静态稳定性需要观察7 d 浆体的状态,表中只列出静置5 d、6 d、7 d后超净煤燃液的浆体状态。
由表1可知:超洁净煤XL燃液在质量分数50%的条件下,非离子SEW添加剂制备燃液稳定性最好,静置7 d后仅出现部分软沉淀。由于非离子添加剂SEW和超净煤XL表面的极性区域存在着以氢键相结合的有利条件,除了以疏水基亲煤、亲水基朝水的正向吸附外,还存在着反吸附和多层吸附,因此,超洁净煤XL燃液稳定性良好。
表1 非离子添加剂对XL超净煤燃液稳定性的影响
表2 非离子添加剂对JJT超净煤燃液稳定性的影响
由表2可知:超洁净煤JJT燃液在质量分数50%的条件下,非离子SEW添加剂制备燃液稳定性最好,静置7 d后仅出现部分软沉淀,稳定性良好。
对于超洁净煤XL、JJT燃液,非离子添加剂SEW制备灰分质量分数小于1.0%的超净煤燃液,稳定性较优。
图3 非离子添加剂对XL超净煤燃液黏度的影响
图4 非离子添加剂对JJT超净煤燃液黏度的影响
由图3、图4可知:在燃液质量分数50%的条件下,随着非离子RJF、SEW添加剂用量的增加,超洁净煤XL、JJT燃液的黏度均逐渐降低。当添加剂用量超过2.0%时,超洁净煤XL、JJT燃液的黏度降低不明显,主要是由于当煤的表面达到饱和吸附后,增加添加剂达不到分散的效果。
相比以上其他非离子添加剂,SEW添加剂亲水性相对较强,使煤粒子能均匀分散到水溶液中,可以形成稳定的体系,但用量仍较高。超洁净煤XL、JJT燃液的黏度适中,即在剪切速率100 s-1、黏度500 mPa·s的条件下,SEW添加剂的用量较高,分别为2.0%、2.5%。由此说明,由于超净煤灰分含量极低,其质量分数小于1.0%;在制备过程中,超净煤表面可能改性,非离子添加剂制备超净煤燃液,降低黏度的效果不明显,且价格较高,以下考虑离子添加剂对超净煤燃液的影响。
3.2.2 离子添加剂的筛选
以超净煤XL、JJT为原料,设定燃液质量分数为50%,研究离子添加剂MJY、NX、JXT、ZFZ等对超净煤燃液性能的影响,结果见表3、表4、图5、图6(离子添加剂用量为0.2%~1.2%),表中只列出静置5 d、6 d、7 d后超净煤燃液的浆体状态。
表3 离子添加剂对XL超净煤燃液稳定性的影响
由表3可知:在XL超净煤燃液质量分数50%的条件下,MJY、JXT等离子添加剂制备超洁净煤XL燃液,静置6 d后出现少量硬沉淀,7 d后出现硬沉淀,稳定性均较差。主要是由于超净煤XL灰分含量极低,以上离子添加剂极性较强,超净煤燃液疏松结构遭到破坏,不能维持稳定结构性能,则产生硬沉淀。
表4 离子添加剂对JJT超净煤燃液稳定性的影响
由表4可知:在JJT超净煤燃液质量分数50%的条件下,MJY、NX等离子添加剂制备超洁净煤JJT燃液,静置6 d后出现少量硬沉淀或大量软沉淀,7 d后出现硬沉淀,稳定性均较差。由此说明,以上离子添加剂对维持超净煤燃液结构的稳定性效果较差。
由图5、图6可知:超净煤XL、JJT燃液质量分数为50%时,其黏度适中,即在剪切速率100 s-1、黏度500 mPa·s的条件下,JXT添加剂对燃液降低黏度的效果相对较好,其用量约为0.5%,主要是由于JXT相对分子质量约15 000,亲水基团及亲煤基团比例适中,且磺酸基可有效改善煤表面的亲水效果,减少煤颗粒间的阻力,对低灰煤制浆分散效果较好。MJY添加剂相对分子质量较高,NX、ZFZ添加剂相对分子质量较低,与超净煤XL、JJT匹配性较差,故其用量稍高,分别为1.0%、0.8%、1.2%。
图5 离子添加剂对XL超净煤燃液黏度的影响
图6 离子添加剂对JJT超净煤燃液黏度的影响
以上离子型添加剂制备XL、JJT超净煤燃液,稳定性均较差。因此,考虑使用复配添加剂制备超净煤燃液。
非离子添加剂经过筛选,SEW制备XL、JJT超净煤燃液,稳定性相对较优;离子添加剂JXT分散降低黏度的效果较好,用量较低,但稳定性较差。因此,考虑使用JXT与非离子SEW添加剂复配,制备XL、JJT超洁净煤燃液,其质量分数均为50%。JXT添加剂用量为0.5%,非离子SEW添加剂用量分别为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%,则形成配方1、配方2、配方3、配方4,其试验结果见表5、表6及图7。
表5 不同配方添加剂对XL超净煤燃液稳定性的影响
由表5可知:添加剂配方2制备XL超净煤燃液,在燃液质量分数50%的条件下,其稳定性良好,静置7 d后仅出现部分软沉淀。其余3种配方添加剂静置7 d后出现大量软沉淀或少量硬沉淀,这说明配方2的JXT与非离子SEW添加剂5∶4复配,协同作用效果较好,XL超净煤燃液浆体状态良好,稳定性优良。配方1非离子SEW添加剂占的比例较低,疏水基团的比例相对较低,不能很好地吸附在煤粒表面,从而使亲水基团悬浮在溶液中,空间位阻效应增大,浆体状态较差,稳定性较差。配方3、配方4非离子SEW添加剂比例较高,疏水基团比例较高,与聚烯烃磺酸盐JXT的协同作用较差,故浆体稳定性较差。
表6 不同配方添加剂对超净煤燃液JJT稳定性的影响
由表6可知:添加剂配方2制备JJT燃液,在燃液质量分数50%的条件下,其稳定性良好,静置7 d后仅出现部分软沉淀。其余3种配方添加剂静置7 d后出现大量软沉淀或少量硬沉淀。由此说明,JXT与非离子SEW添加剂5∶4复配,协同作用效果较好,XL、JJT超净煤燃液浆体状态良好,稳定性优良。
图7 不同配方添加剂对XL、JJT超净煤燃液黏度的影响
由图7可知:添加剂配方2、配方3、配方4制备超净煤XL、JJT燃液,在燃液质量分数50%的条件下,燃液黏度适中,即在剪切速率100 s-1时黏度小于500 mPa·s,燃液流动性良好,主要是由于聚烯烃磺酸盐与非离子SEW添加剂产生协同效应,降低黏度的效果良好。
复配添加剂中JXT与非离子SEW添加剂最佳协同复配比5∶4,制备XL、JJT超净煤燃液不仅黏度适中,而且稳定性良好。
以超净煤XL、JJT、水、复合添加剂为原料,设定球磨机相关参数,在球磨机转速900 r/min、磨制时间30 min的条件下,制备的超净煤燃液平均粒径在7 μm左右。
在XL、JJT超净煤燃液质量分数50%的条件下,通过添加剂的筛选与优化,引入聚烯烃磺酸盐并与非离子添加剂复配,复配添加剂中聚烯烃磺酸盐JXT与非离子SEW添加剂最佳协同复配比5∶4,在剪切速率100 s-1时黏度约500 mPa·s,稳定性适中,静置7 d后仅出现部分软沉淀,可替代柴油燃料用于直喷式燃煤发动机,是减少环境污染的重要途径之一。
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