李学博 刘 忠 刘春春 张光波 李 鹏 张红星
(华北油田山西煤层气分公司,山西 048000)
裸眼多分支水平井依靠其主、分支有效沟通煤层中的裂缝系统,使渗流通道呈网状分布,突破了煤层非均质的局限,增加了煤层气的解吸范围,降低了开发综合成本,经济效益十分显著,是区块开发的主体工艺技术之一。但从沁水盆地南部郑庄区块开发效果来看,工艺适应性较差,总体呈现出低产井比例高、单井产量差异大的特点,严重制约了产能建设目标的实现。
郑庄区块投产至今累计投产多分支水平井41口,单井最高产气量达到20000m3/d。平均单井产气量2700m3,平均流压0.15MPa,无进一步提产潜力。其中产量低于5000m3井37口,占总井数的90%,整体开发效果效益较差。在生产中发现,部分水平井井眼通道出现垮塌、堵塞,产量远低于预期。该类井地质条件较好,具有良好的增产潜力,但依靠长期自然排采无法有效恢复单井产能,急需进行增产改造。
区内开发地质背景为富集低渗,开发主力层为山西组3号煤,含气量22m3/t,煤层厚度4~6m,平均5.3m,煤层埋深480~1050m,平均780m,平均渗透率0.01mD,物性较差。
结合前人研究成果,本文认为在含气量、埋深相近的条件下,多分支水平井低产的主要原因有两类。
煤岩结构破碎,钻井易垮塌。沁水盆地高阶煤层后期构造改造严重,具有抗压强度低、杨氏模量小、泊松比小、易碎易垮塌的特点。借鉴寺河矿煤样试验分析结果,沁水盆地3号煤在清水中的膨胀性不强,已发育的裂隙大多被泥质或碳酸盐填充。而在钻井施工中,受钻井液液柱压差影响,致使钻井液侵入煤层,引起内部黏土矿物膨胀,造成煤岩破坏形成碎块。此外,局部地区煤体结构发育为碎裂结构煤,煤层强度及胶结程度较差,受钻井压力波动影响,煤层易发生疲劳损伤,引起井下垮塌。
该类井实钻轨迹远未达到设计轨迹,分支进尺短,井控面积极其有限,产气效果差,平均产气量不足500m3(见图1)。
图1 钻井垮塌井分布图及煤层进尺统计图
(1)以郑3V为例
该井受煤体结构破碎影响,钻井中发生煤层垮塌。有效煤层进尺920m,纯煤进尺793m,煤层钻遇率86.2%,是正常完钻井进尺的1/5左右。井控面积0.2km2。投产后基本不产气(见图2)。
图2 郑3V生产曲线图
储层应力变化导致井眼垮塌。煤储层应力敏感性强,随着排水生产的持续进行,气井井筒内的动液面将会不断下降,储层压力随之下降,有效应力增加,在煤层围岩压力基本不变的条件下,煤岩与煤层裂隙、孔隙的压力差将逐步增加,局部煤层出现不稳定状态,导致井眼变形垮塌,堵塞渗流通道,气井产能无法释放,气井表现为低气低水。研究表明,煤体结构越破碎井眼越易垮塌(见图3)。
图3 排采应力变化示意图
该类井钻完井情况较好,分支展布合理,排水阶段降压控制较好,解吸后有良好产气趋势,在产气过程中,气、水、压力发生突降。分析认为是井眼发生垮塌或煤粉堵塞气水产出通道。
(2)以郑4V为例
该井有效煤层总进尺4499m,有效纯煤进尺4376m,煤层钻遇率97.3%,井控面积0.55km2,整体钻井情况较好。排采过程中受系统压力波动影响,发生气、水、压力突降。气量由3800m3降至无气;水量由1.0m3降至无液;流压由0.5MPa降至0.1MPa。分析认为该井分支发生垮塌,后期实施氮气泡沫解堵措施未见明显效果(见图4)。
图4 郑4V生产曲线图
利用原多分支水平井工程井,在原水平井分支控制范围内重钻井眼,穿过洞穴井后按照设计分支轨迹钻井,沟通原有分支,实现对整个多分支井盘活,提高单井产气能力。
本文首先对低产水平井实施四维向量生产监测,结合数值模拟技术,对气井地下流体能量强弱进行有效识别,初步判别水平井产量贡献的主要分支。在此基础上,综合构造及纵向煤体组合特征,判识分支坍塌点。研究表明,分支易在以下几个部位发生垮塌。
背斜轴部:研究表明,背斜轴部为应力释放区,会使轴部的岩层产生裂缝,导致煤体结构破碎,虽然该位置处渗透率有一定改善,但易发生井壁坍塌(见图5)。
图5 背斜轴部垮塌示意图
分支侧钻点:受煤体破碎、煤层垮塌影响,部分井主支侧钻点密集分布,使该井段成为应力集中区,排采过程中随着储层压力的逐步下降,有效应力加大,导致该井段煤岩发生易垮落,堵塞气水产出通道。(见图6)
图6 分支侧钻点垮塌示意图
断层附近:由断层形成的岩性突变和破碎带是影响井壁稳定的两个因素:①岩性突变:断层通常会造成岩性突变,当钻遇到不同岩性时,由于强度发生变化,导致井壁失稳。②破碎带:断层在形成过程中,不同层位在外力的作用下会发生错断,导致断层附近的岩石发生破碎,产生小的破碎带,这些破碎带对井壁的稳定性有较大影响(见图7)。
图7 断层附近垮塌示意图
根据垮塌点位置,利用精确导向技术引导钻头重钻井眼,疏通堵塞点。针对多分支水平井不同的垮塌情况设计重入分支(见图8),一是针对主井眼垮塌的多分支水平井,采用沿原主井眼直接重新钻进,疏通堵塞位置;二是针对分支井眼垮塌的多分支水平井,侧钻新井眼,沟通原有侧支。设计煤层进尺800~1000m,下入筛管完井,防止再次垮塌,同时保障后期可作业可维护。后期利用洞穴直井生产,节约投资的同时,保障单井的连续平稳生产。
图8 井眼重入实施方案
设计轨迹为着陆点以后开窗侧钻,井轨迹联通洞穴井后,尽量靠近原多分支水平井的主支、同时多沟通分支,保证主支的堵塞疏通效果。
为了实现利用原洞穴井排采,在设计井轨迹的过程中采用两种方式与洞穴井进行联通。一是在构造简单、煤体结构稳定井区采用井轨迹直接联通洞穴井的方式;二是在构造相对复杂、煤体结构破碎的井区设计井轨迹从洞穴边缘穿过,采用憋压方式联通。
疏通井设计二开的井身结构,利用老水平井工程井,钻开灰塞至着陆点附近,采用φ152.4mm钻头完成钻井,下入φ139.7mm筛管完井。
对比水平井其它增产措施,井眼重入有三方面优势:一是最大程度利用原工程井和排采井场,无需新征井场,节约投资;二是重钻井眼后,采用筛管完井,支撑井壁,有效避免后期垮塌;三是成井后期可作业维护、增产改造。因此,该技术有效适用于井眼垮塌、堵塞较为严重的低产水平井,尤其是排采过程中气、水、压力突降的低产水平井。
郑庄区块目前已实施井眼重入3口井,均见到了良好的措施效果,措施后平均日增气量3500m3。
(1)针对分支垮塌、堵塞,实施分支侧钻,以郑平X1V井为例
该井煤层进尺4500m,共钻遇1主支,6分支,井控面积0.4km2。在排采过程中,受设备故障、频繁停井影响,排采不连续,日产气量由1.2万m3突降至不产气,经多次作业维护日产气量仅恢复至800m3。分析认为该井分支侧钻点处井眼垮塌、堵塞。因此,对该井实施分支侧钻,措施后日增气量3500m3(见图9)。
图9 郑平X1V井生产曲线图
(2)针对主支垮塌、堵塞,实施主支重入,以郑平X2V井为例
该井煤层进尺4600m,共钻遇2主支,9分支,井控面积0.4km2,分支展布合理。排采过程中受排采设备频繁停井影响,流压大幅波动,导致井眼垮塌,气井几乎不产气。分析认为该井近井地带主井眼垮塌、堵塞。因此,对该井实施主井眼重入,措施后日增气量3800m3(见图10)。
图10 郑平X2V井生产曲线图
参 考 文 献
[1] 鲜保安,高德利,王一兵,等.多分支水平井在煤层气开发中的应用机理分析[J].煤田地质与勘探,2005,33(6):34-37.
[2] 崔新瑞,张建国,刘忠,等.煤层气水平井井眼堵塞原因分析及治理措施探索[J].中国煤层气,2016,13(6):31-34.
[3] 胡秋嘉,唐钰童,吴定全,等.氮气泡沫解堵技术在樊庄区块多分支水平井上的应用[J].中国煤层气,2015,12(5):27-29.