谢 鑫,丁少华,付成林,窦正道,金 晶
(中石化江苏油田分公司 石油工程技术研究院,江苏 扬州 225009)
目前在现场,通常使用摩阻值或观察大钩载荷曲线是否有突变点,判断井下是否正常,但是摩阻取值和突变量没有定量评价标准。[1-2]摩阻值仅仅能表示整个井眼的情况,无法分析新钻进井眼和已钻井的情况,也没有考虑钻具组合、泥浆密度、井斜变化等的影响,从而判断井眼情况产生误差。
摩阻可以反映井眼的情况,通常认为摩阻大,则井眼异常,小则正常。摩阻的取值和很多因素有关,比如钻具组合变化、随着井深增加和下井钻具增加而增加、井眼轨迹、井壁失稳等[3-5]。
假设:1)井眼轨迹没有定向段,只有直井段和稳斜段。
2)所有的阻碍钻柱在井中运动的因素,都等效为摩擦系数。
假设某一时刻,井深为2 000 m,直井段长度为1 000 m,斜井段长度为1 000 m,且以30°井斜稳斜钻进(见图1)。之后,继续钻进200 m,至井深2 200 m。为计算简便,钻具组合全部取Φ127 mm钻杆进行模拟计算,其段重Q取38.1 kg/m。摩擦系数μ分别取0.1、0.2、0.3、0.4、0.5。新钻井段的摩擦系数与之前的井段一致。密度取1 200 kg/m3。
使用如下公式计算:
G=Q×L
(1)
Fn=G×sinα
(2)
T=Ft=Fn×μ
(3)
式中:Q=38.1 kg/m,L=1 000 m,α=30°。
当新钻进井段的井眼工况保持不变,即新钻进井段和已钻井井段摩擦系数取同一值。井斜取30°计算,由图2可知,随着继续钻进,井深增加,摩阻也增大。已钻井段和新钻进井段摩擦系数都取0.5时,新钻进井段摩阻要增加2 t,判断井眼变差,实际上井眼的摩擦系数没有变化,井眼情况正常。
图3为新钻进井段的工况发生改变,即新钻进井段摩擦系数发生改变,已钻井井段摩擦系数取0.3。即由于井眼工况的改变,新钻进井段的摩擦系数分别取为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5。由图3可知,随着继续钻进,摩阻增加。当原来井段的摩擦系数为0.3,而新钻进井段摩擦系数为0.3时,摩阻增加1.5 t,判断井眼情况变差。实际新钻井眼摩擦系数变为0.3,与已钻井井段摩擦系数一致,井眼质量正常。
图4为井斜取30°,新钻进井段的井眼工况保持不变,即新钻进井段摩擦系数不变,且摩擦系数取0.3。但是井眼密度从已钻井眼的1 200 kg/m3变为新钻井眼的1 350 kg/m3。由图4可知,随着继续钻进,井深增加,摩阻增加,但是其值在密度改变后,其变化基本一致。因此,密度对摩阻变化的影响可以忽略。
图5为井深为2 000 m时,井斜为20°摩阻曲线;当钻进至2 200 m,井斜变为30°,摩阻曲线;摩擦系数都取0.3。图5可知,随着继续钻进,新钻井眼井斜角的增加,摩阻加大,井斜变大的摩阻值要大于井斜不变的摩阻值,判断井眼变差,但摩擦系数一直都在0.3,整个井眼的情况并未发生变化。由图6所示,随着继续钻进,新钻井眼井斜角的减小,摩阻增加,井斜变小的摩阻值要小于井斜不变的摩阻值,判断井眼在井斜减小的情况下,井眼质量要比井斜增大的时候好,但实际井眼摩擦系数都为0.3,整个井眼的情况并未发生变化。
图7为使用钻具组合Φ127 mm×2 000 m钻杆钻进至2 000 m,和使用钻具组合为Φ159 mm×200 m钻铤+Φ127 mm×800 m钻杆钻进2 000 m的摩阻计算图。由图7可知,相同的井段,相同的摩擦系数,相同的井眼情况,钻具变重,摩阻增加,判断井眼变差,但摩擦系数没变,整个井眼的情况并未发生变化。
总之,摩阻不能准确反映井下的情况,而摩擦系数可以客观的评价井眼质量。
鉴于使用摩阻来判断井下工况,有很大的误差。因此,提出使用综合摩擦系数来判断井下的情况是否正常。
如图8所示,假设每一个小段的段重为Qi,在某深度的摩阻为Tn,则综合摩擦系数μn,可表示为:
(4)
式中:Qi—段重,kg/m;Li—段长,m;g—重力加速度,m/s2;αi—该段的井斜角,(°)。
若μn>μn-1,即钻进后,整个井眼的摩擦系数比之前的大,表明井眼情况在变坏。
若μn<μn-1,即钻进后,整个井眼的摩擦系数比之前的小,表明井眼情况在变好。
钻进以后的整个井眼的平均情况可用(4)式计算的摩擦系数来表示,新钻进井段的井眼情况,可用下式表示:
(5)
花X41井设计垂深3 350 m,斜深4 560 m,造斜点1 500 m,最大井斜63.8°。实钻斜深4 260 m,闭合位移1 900 m,实钻最大井斜64.70°,最终井斜47.5°。该井使用摩阻来判断井下工况,有很大的误差。因此,提出使用综合摩擦系数来判断井下的情况是否正常。该井的钻具组合(Φ215.9PDC+Φ127无磁钻杆×18.4 m+Φ127HWDP×195 m+DP)从井深2 460 m以后变化很小。
由图9、图10、图11可知,1)在井深达到3 500 m时,上提摩阻比3 300 m处摩阻小4 t,下放摩阻与3 300 m摩阻接近,通常会认为,井眼情况基本没有变化。但实际上摩擦系数从0.3降至0.2,井眼情况大为变好。2)在3 500 m时摩擦系数为0.20,到3 700时摩擦系数变为0.40,由(5)式计算出,新钻进的200 m井段,其摩擦系数为:
[(3 700-1 500)×0.4-
(3 500-1 500)×0.20]/200=2.4
可见井眼情况在这一段急剧地变坏,不过,这种变化也在可以控制的范围之内;3)在井深达到3 700 m左右时,虽然摩阻已达40 t,但是其摩擦系数却只有0.3,井眼情况还很正常。4)井深3 943 m到井底4 260 m,上提摩阻减小3 t,下放摩阻增加6 t,通常会认为井眼情况基本正常或者偏坏的趋势。但实际上其摩擦系数从0.35变至0.34,井眼的情况应在在正常或者偏好的趋势。
1)目前通常应用摩阻来判断井下工况是否正常,有很大的局限性。在井眼摩擦系数取同一值时,即井眼状况正常,当井深增加,稳斜钻进,下井钻具增加,摩阻增加;当井深增加,降斜钻进,摩阻也会增加,但是增加量小;密度变化,摩阻变化很小,用摩阻的大小判断井眼质量,存在误差。
2)使用摩擦系数,可以消除钻具组合变化、井斜方位变化、井深增加等增加的摩阻值,客观地评价井下的工况。