刘晓国
摘 要:本文通过统计、分析液压支架损坏数量和原因,结合煤矿生产实际,自行研发设计了TW800-32G型高压反冲过滤站,详尽叙述了过滤站的技术参数、工作原理、故障的处理与排除等事项。
关键词:高压;乳化液;反冲洗;过滤站
中图分类号:TH137 文献标志码:A
1 矿用液压支架在使用中液压件损坏的主要原因
我矿Y296工作面使用ZY6200型支撑掩护式支架94组,在2016年4月至2018年1月在工作面开采使用过程中,共更换各种液压顶353件,其中包括立柱110棵、推移顶81棵、后溜顶65棵等。究其原因主要是因为支架在运输、安装和使用过程中,液压管路中混入杂质导致液压顶损坏,降低了生产效率,增加了人工成本。为解决这一问题自行设计了高压乳化液反冲洗过滤站。
2 反冲过滤站概述
TW800-32G型高压反冲过滤站是与乳化液泵站系统配套使用的过滤装置。可以实现在工作过程中不需停止液压源的情况下,对系统高压管路的乳化液进行过滤,显著提高支架液压元件实际使用寿命和系统可靠性,并通过反流冲洗将污染物排出过滤站,提高了滤芯的纳污能力。
3 技术参数
(1)进出口通径:国标32;
(2)公称流量:800L/min;
(3)公称压力:35 MPa;
(4)滤芯精度:25μm~40μm;
(5)旁通阀开启压力:0.35MPa;
(6)使用介质:乳化液。
4 设计原理
4.1 结构原理介绍
过滤站由两台高压反冲洗过滤器、操纵阀、压力表、底座和连接管路组成。每台反冲洗过滤器由两套液控阀、一套旁通阀组成。在乳化液泵站与液压支架之间连接,达到洁净乳化液供给支架。当滤网有堵塞时,以液压系统压力的乳化液为压力源,用操纵阀分别控制左右反冲洗过滤器液控阀,实现过滤器反冲洗。
过滤站与管路系统连接是通过快速接头,由乳化液泵出口通过高压胶管与本过滤站进液口连接,过滤站出口用高压胶管与液压支架连接。进出液口均采用GB32标准接头,排污口采用直接下部排出或用排污口螺纹M30×1.5接头连接管路排放至液箱。如图1所示。
4.2 反冲洗过滤站工作原理(图2)
(1)正常使用时由进液口进液,操纵阀手把中间位置,高压液体经两个过滤器液控两位两通阀2,两个过滤网1为液压支架供洁净高压乳化液。
(2)当过滤网有杂质堵塞时,必须对过滤网进行清洗。操作操纵阀4移至左侧位置,高压乳化液将两位两通阀2左移,关闭左侧过滤器进液,同时打开液控单向阀3,高压乳化液经右侧过滤器过滤进入左侧过滤器出液口—过滤网—液控单向阀3—排污口排出,清洗左侧过滤器虑网。清洗右侧过滤器滤网时,将操纵阀4搬到另一个方向与左侧过滤器滤网清洗相反。清洗左右过滤器滤网后操纵阀搬回中位,过滤站正常供液。
(3) 當过滤网有杂质堵塞时,未及时反冲清洗,进出口压差大于0.35MPa时,旁通阀5打开,使系统保持供液。
(4)定时反冲为间隔8h,(即每个班次必须反冲一次),每个过滤器分别依次反冲,反冲时间不小于15s。
(5)在供液状态只需手动操作操纵阀 ,变换方向即可分别对两个过滤器反冲洗。
(6)在处理故障拆解过滤站前,首先要关闭乳化液泵或管路截止阀,操作操纵阀反复换向直至无压力液流出。或将操纵阀下部控制液管拆掉,操作操纵阀泄压。泄压后方可处理故障操作。
5 故障的处理与排除(表1)
结语
过滤站结构紧凑,安装操作简单,可靠性高,能满足各种乳化液泵站系统对介质污染的控制要求。为了简化操作更可靠地保证产品性能,采用手动操作控制反冲洗主阀体,满足大流量、高精度、高性能反冲要求。
参考文献
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