某型发动机高涡叶片掉块故障分析与排故

2018-05-22 11:14巩孟祥李中生韦周庆郑丽
中国新技术新产品 2018年9期
关键词:航空发动机

巩孟祥 李中生 韦周庆 郑丽

摘 要:某型航空发动机在台架试车过程中出现振动值急剧上升问题,停车后孔探仪检查发现发动机高涡叶片掉块烧蚀,对故障件进行质量复查、强度复查、冶金及断口分析,并对高涡转子叶片相关机件进行系统分析,最终找到故障原因,同时制定了后续排故措施。

关键词:航空发动机;高涡叶片;掉块烧蚀

中图分类号:V231 文献标志码:A

1 故障描述

某型发动机在厂内试车过程中,出现振动值急剧上升,机载峰值达到144mm/s,停车后孔探仪检查发现发动机高涡叶片烧蚀。发动机分解后发现高涡叶片15片出现掉块烧蚀现象,其余高涡叶片均出现打伤变形及高温变色现象。

2 高涡叶片质量复查

经复查,高涡叶片所用原材料入厂复验合格,生产全过程受控、有效,质量记录完整、齐全,各项理化检测结果符合技术条件要求,成品叶片质量符合设计要求。

3 高涡叶片强度复查

3.1 静强度分析

对高涡叶片进行了静强度复查,叶片前缘中部径向应力为106MPa,屈服强度储备为3.81,满足强度标准要求,叶片前缘出现故障的可能性较小。

3.2 叶尖碰磨分析

在叶尖前缘施加周向1000N的节点力,模拟叶尖碰磨情况,有限元分析结果如图1、图2所示。高应力部位出现在前缘叶尖和前缘叶根,叶尖高应力区靠近载荷加载部位,叶尖前缘应力不真实,所以叶尖碰磨最大应力应出现在叶根部位。根据有限元分析结果可知,叶尖前缘碰磨时,叶根比叶身前缘中部更容易发生破坏。

4 高涡叶片故障件冶金及断口分析

高涡叶片共有72片叶片,按叶片损伤类别大致分为4类:

(a)叶片进气边掉块。

(b)变形及裂纹。

(c)宏观无明显变形及裂纹,但进气边及靠进气边叶盆面椭圆形高温烧黑。

(d)宏观无明显变形及裂纹,仅进气边高温烧黑。

掉块叶片在圆周位置上集中分布在圆周一侧,基本相邻,也即掉块叶片在整个转子圆周上呈扇形分布,未见变形裂纹叶片分布在另一侧,则高温烧黑程度轻的叶片位置也较集中。

对故障叶片进行电镜扫描,典型故障形貌如图3所示。

高涡叶片掉块从距叶根15mm~17mm的进气边起始,呈现斜梯形掉块,在第一段断面(斜向)上均可见多个类解理刻面,类解理刻面上微观可见河流及羽毛状放射棱线特征,可知高涡叶片断裂性质为疲劳。

掉块断口观察表明,所有断口起源均从距叶根15mm~17mm高度处的进气边区域起始,大多叶片的起源具有多源特征,各个叶片源区微观位置并不一致,集中在气膜孔表面、叶背打伤处表面、叶盆表面、次表面等位置,微观观察表明,这些源区的共性是结构(气膜孔)或缺陷导致应力集中处,此外,源区再结晶一般呈现沿晶特征,与组织超温导致的晶界弱化有关。此外组织观察表明宏观未见明显变形和裂纹的第三、四类损伤叶片上在高温烧黑处组织均已超温(第三类损伤叶片进气边及靠进气边叶盆处组织过烧、第四类叶片中高温色最轻微的叶片进气边组织已过热),也可推断整台发动机高涡叶片在最高温度处(叶身中部进气边)组织已出现超温现象。

综合宏观损伤观察、断口宏微观观察、组织及温度场分析可知叶片先超温后疲劳开裂。

5 故障原因分析

高压涡轮叶片断口分析结果表明,叶片为超温疲劳断裂。下面就高涡叶片超温原因分析排查。

5.1 环境超温

(1)经过复查试车情况,发动机在试车过程中未发生发动机超温的情况。

(2)从高涡转子叶片损伤周向分布情况看,损伤掉块且超温的叶片集中在1/4的区域内,距离较远的叶片有过热,但无超温现象,可以说明高涡转子叶片环境温度无明显异常。

5.2 高涡叶片自身冷却问题

(1)冷却流路不通畅

根据主燃烧室故检结果,预旋喷嘴处未发现异常,复查高涡前封严盘与主燃蜂窝配合,配合间隙未发现异常。因此认为冷却流路未发现堵塞不通畅问题。

(2)高涡叶片顶端盖板脱落或翘曲

高涡叶片盖板缺失可造成叶片内冷却空气从顶端流出,叶片气模孔无冷却气流出,叶片气膜冷却失效,会造成叶片烧蚀掉块。检查叶片盖板。大掉块的叶片由于前缘掉块其盖板在前缘位置完全损伤,除这些掉块叶片上盖板前缘缺失外,其他宏观未裂叶片其盖板无明显掉块,仅存在较为严重的刮磨,及叶背叶尖棱边变形缺失,因此认为,此次故障由于盖板原因引起的可能性较低。

(3)叶片内冷却通道堵塞

外来物堵塞高压涡轮叶片冷却通道,有可能导致叶片冷却的逆流裕度不足而发生超温。

①分解检查故障叶片榫头底部进气窗口,未发现堵塞物。

②通过解剖叶片亦未发现异常。

③根据复查情况叶片水流量均合格。

因此,认为叶片内冷却通道堵塞可能性较低。

5.3 涡轮叶片损伤导致冷却失效

(1)分解检查过程中发现一个高涡导向器堵块脱落缺失。材料为K40M,装配于高壓导向叶片上缘板后端,两件用真空钎焊方法固定,主要作用是封堵叶片缘板铸造时的工艺退渣口。

(2)能谱分析结果表明 14#叶片表面存在K40M,叶片表面未见其他异常外来成分。表明高导叶片堵块脱落,并且撞击了高涡转子叶片。

分析认为如果高涡叶片受到外物打伤产生裂纹或裂口,裂纹或裂口损伤随着高涡转子工作出现扩展,使得高涡叶片内部冷却空气从损伤处流出,也会使叶片气模冷却失效造成叶片超温烧蚀,在对高涡叶片进行电镜扫描时发现有3片叶片疲劳起源特征,均有打伤坑。因此,高涡叶片是受到外物打伤引起叶片冷却失效而超温。

5.4 堵块脱落原因分析

堵块装配定位不牢靠,真空钎焊时堵块自由下落到工艺孔孔口处,后续磨加工工艺孔孔口,将1.2mm余量去除,即将堵块焊接质量良好的1.2mm部分去除,仅留下焊接质量较差的小部分封堵在工艺孔孔口处,在后续工作过程中焊缝强度不足,造成堵块脱落打伤涡轮叶片。

结论

(1)高涡导向叶片堵块脱落是造成此次故障的首发因素。

(2)故障模式:发动机工作时,高涡导向叶片一个堵块发生脱落,掉落在高压涡轮导向器与高压涡轮叶片之间的流道内。堵块随着气流撞击到高涡转子叶片前缘,对某些叶片产生伤害,形成裂纹或裂口。裂纹或裂口损伤在热应力、离心应力及振动应力等的共同作用下,逐步扩展,高涡叶片冷却失效,致使叶片超温造成材质疲劳性能下降,进而发生撕裂掉块的情况。撕裂掉块的叶片残骸四散,对相邻高涡叶片继续产生伤害。叶片的撕裂掉块影响了附近其他叶片的冷却效果,致使其他叶片也发生了超温的情况。多个叶片的损伤使得高涡转子平衡被破坏,高涡转子发生振动异常,发动机振动值激增,振动引起高涡转子位置串动,高涡转子叶片与附近其他机件发生异常碰磨。

(3)针对堵块脱落故障,已经贯彻改进措施:将工艺孔处真空钎焊堵块改为氩弧焊封堵,并通过评审。

参考文献

[1]栗尼娜.基于结构强度评估的某航空发动机涡轮叶片典型失效模式分析[C].2015年第二届中国航空科学技术大会论文集,2015.

[2]张庆民,张万秋,王立波.发动机涡轮Ⅱ级叶片断裂原因分析[J].失效分析与预防,2010,5(1):35-18.

[3]卢文海,刘丽玉,白明远.发动机燃气涡轮叶片断裂分析[J].失效分析与预防,2010,5(4):252-256.

猜你喜欢
航空发动机
关于《航空发动机结构与系统》课程改革的探索
基于小波分析的航空发动机气动失稳信号分析方法
“航空发动机强度与振动”教学改革的探索与思考
军用高性能航空润滑油发展趋势研究