徐 贺
(浙江晋巨化工有限公司,浙江衢州 324004)
浙江晋巨化工有限公司(以下简称晋巨化工)低压甲醇装置变压吸附脱碳工艺采用18台吸附塔9次均压双抽真空流程。将来自变换工序的变换气经过吸附塔的物理吸附,净化脱除二氧化碳气体,净化后的气体经往复式压缩机四段、五段提压后送至甲醇合成塔,用以生产甲醇;吸附塔饱和后,利用物理吸附的可逆性,通过9次均压降,将吸附质二氧化碳气体解析出,吸附剂得到初步再生。为使吸附剂得到完全再生,采用抽真空方式进一步解析,真空解析产生的富碳气送至造气车间吹风气装置燃烧。对富碳气中气体成分进行分析,发现富碳气中的二氧化碳体积分数约为82%,二氧化碳含量未达到理想效果,变压吸附装置存在脱碳效率低、有效气损失等问题[1-4]。
为进一步提高变压吸附装置的脱碳效率,提高富碳气中的二氧化碳含量,晋巨化工决定对变压吸附装置进行技术攻关,进一步提升水环式真空泵的真空度,增加吸附质解析量。该攻关工作于2016年9月完成并投用,经过6个月的运行发现,富碳气中的二氧化碳含量得到充分提高,吸附塔再生效率大幅度提升,变压吸附装置的脱碳效率得到进一步提高,节能效果明显。
晋巨化工变压吸附脱碳装置采用18台吸附塔、9次均压抽真空流程,将来自变换工序的变换气经吸附塔的物理吸附,分离脱除二氧化碳气体后,净化气经往复式压缩机四段、五段提压后送至甲醇合成塔,用以生产甲醇[5-6]。
随着变换气不断流入吸附塔,吸附剂中二氧化碳的含量不断提高,最终达到饱和状态,吸附过程停止,利用物理吸附的可逆性,通过9次均压降,将吸附质二氧化碳气体减压脱附,吸附剂得到初步再生。为使吸附剂得到完全再生,利用水环式真空泵,采用双台真空泵抽真空方式进一步解析吸附质,得到的富碳气送至造气车间吹风气装置燃烧。
变压吸附脱碳装置工艺流程如图1所示。
图1 变压吸附脱碳装置工艺流程
随着变压吸附装置的运行,水环式真空泵抽真空能力下降,造成吸附塔再生效果下降,致使吸附质二氧化碳未充分解析出,经分析发现富碳气中二氧化碳体积分数仅为82%,造成单台吸附塔的有效吸附负荷减小,变压吸附装置脱碳效率降低[7-8]。
(1) 对水环式真空泵进行维修,更换水环式真空泵进口过滤器,降低水环式真空泵进口阻力,更换水环式真空泵进口、出口水箱及出口水箱内部分离器,对泵体内部进行维修检查,提高出口水箱气、水分离效果,减少泵体内部积水损失,增加泵体内部水环密封效果,增强水环式真空泵抽真空能力,提高泵的效率。
(2) 水环式真空泵补水槽采用新鲜水进行补充,以降低水环式真空泵内部水环水温度,同时增加水环式真空泵循环水外送量,减少泵体内循环水的循环次数,进一步提高水环式真空泵抽真空能力。
(3) 提高水环式真空泵抽真空能力,提高吸附塔再生效果,进一步提升吸附塔吸附容量,增加变压吸附系统每经历一个工作循环的时间,减少了单位时间内吸附塔再生次数,并减少有效气损耗,提高富碳气中的二氧化碳含量。
(1) 由于吸附剂得到充分再生,再生后塔内吸附质的残余量越小,单塔的有效吸附负荷就越大。因此在吸附塔进入到下一个工作循环时,该塔内吸附剂的吸附效率及吸附容量增加,使得净化气中二氧化碳体积分数由原来的3.5%降至3.2%。
(2) 因吸附塔的有效吸附负荷得到提升,提高其吸附效率,增加了变压吸附系统每经历一个工作循环的时间,减少了吸附塔再生次数和有效气损耗。
(3) 该技术实施后,增加了二氧化碳解析量,吸附塔内死空间及吸附剂吸附的有效气含量减少,使吸附剂再生过程中有效气损耗减少。
改造前、后工艺参数对比见表1。
表1 改造前、后工艺参数对比
项目实施后,水环式真空泵效率提高,真空度由-0.058 MPa提升至-0.068 MPa。抽真空能力得到提升,吸附剂得到充分再生,吸附塔内死空间及吸附剂吸附的有效气含量减少,进一步提高了吸附塔的有效负荷,使得富碳气中CO2体积分数由82.0%提升至86.0%,净化气中CO2体积分数由原来的3.5%降至3.2%。
通过技术攻关,变压吸附装置的脱碳效率进一步提高,富碳气中二氧化碳含量进一步提升,吸附塔的再生显著增加。目前该工艺已实现长周期平稳运行,取得了较好的经济效益,同时减少了污水对周围环境及管道的污染,达到了节能降耗、清洁生产的目的。
参考文献
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